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查看: 233|回复: 13

[讨论] 齿轮断齿失效分析

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签到天数: 57 天

[LV.5]常住居民I

发表于 昨天 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
材质:42CrMo,真空热处理调质后,硬度35-40HRC,感应淬火,回火45-55HRC,图片是缺陷件和相配件。

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签到天数: 57 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 昨天 10:48 | 显示全部楼层
同样的材料,同样的热处理工艺,相配件没问题,失效件14个齿,其中11个齿完整的断了
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签到天数: 1849 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 昨天 16:59 | 显示全部楼层
  还是需要针对失效件进行分析,从动和主动件受力情况也会不一样的。不是说主动件坏,从动件就一定会还。从图片看,你这个是从拐角起源的疲劳断裂,从这个方向分析一下吧。
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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-5-23 16:59
还是需要针对失效件进行分析,从动和主动件受力情况也会不一样的。不是说主动件坏,从动件就一定会还。从 ...

我们检查了相配件和失效件的啮合接触斑点,失效件接触在齿顶上,老师说得很对,失效件的齿根圆角也小,我们也考虑齿根加大,啮合图片附上

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签到天数: 57 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
齿根R太小,也是原因之一,

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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-5-23 16:59
还是需要针对失效件进行分析,从动和主动件受力情况也会不一样的。不是说主动件坏,从动件就一定会还。从 ...

老师:我们分析,端面齿感应淬火深度过大,整体没有韧性,如图,感谢老师的回复,采取的措施如下:1.按如图(理想状态),调整感应淬火,2.齿形做鼓形,避免齿顶接触,3.加大齿根R,减少应力。

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签到天数: 57 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-5-23 16:59
还是需要针对失效件进行分析,从动和主动件受力情况也会不一样的。不是说主动件坏,从动件就一定会还。从 ...

相配件感应淬火深度跟失效件是一样一样的
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签到天数: 831 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
疲劳的问题主要在表面,看上去加工刀痕那么明显,改善这个恐怕才是关键。
从失效分析角度考虑,这个案例的难点在于找出首断齿。
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签到天数: 1343 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
改变材料选用合适的齿轮钢做渗碳验证一下
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
余一泓 发表于 2025-5-24 09:34
老师:我们分析,端面齿感应淬火深度过大,整体没有韧性,如图,感谢老师的回复,采取的措施如下:1.按如 ...

  1.改善R角尺寸,还有就是这个位置的表面粗糙度要做好一点。
  2.芯部不要淬硬,这样子韧性会好一些。有是在两个齿之间加热,就会淬透了。
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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
suda 发表于 2025-5-24 10:24
疲劳的问题主要在表面,看上去加工刀痕那么明显,改善这个恐怕才是关键。
从失效分析角度考虑,这个案例的 ...

加工粗糙度实际做到1.2-1.36,客户要求是4,你的回复提醒了我,我把试样的齿根也全部割了一遍,在个别齿发现了齿根挖根,由此分析,挖根的这个齿估计是首断齿

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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2025-5-24 10:32
改变材料选用合适的齿轮钢做渗碳验证一下

客户不允许更改材料,其实用20CrMnTi整体渗碳没有发现断齿现象
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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-5-24 14:27
1.改善R角尺寸,还有就是这个位置的表面粗糙度要做好一点。
  2.芯部不要淬硬,这样子韧性会好一些。有 ...

感谢回复,我们也准备跟客户深度沟通,是否能对齿根圆弧进行改进,并全面验证
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[LV.5]常住居民I

发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
强喷一下齿根试下,当然这只是表面强化手段,不一定有效
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