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[讨论] 分享同一产品不同材料的两种渗碳工艺效果

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该用户从未签到

发表于 2011-7-19 09:18:10 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
长见识了,学习,学习,再学习。。。

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丹尼尔 -3 灌水嫌疑!

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-19 08:43:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiulirong 于 2011-7-19 13:29 编辑

我认为杨工试验的结果说明了一个问题:渗层要求相同的情况下20CrMnMoH的渗碳时间要比20CrMoH的渗碳时间短且淬透性好。个人一点愚见:渗碳钢合金元素含量越高,有效含碳量(550HV1)越低,比如0.3~0.35,而一般低碳钢、低合金渗碳钢有效含量一般在0.35~0.4。也就是说,相同温度和时间渗碳,合金元素含量高的渗碳钢渗层厚且淬透性好。

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孤鸿踏雪 + 6 感谢讨论!

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-7-17 22:39:02 | 显示全部楼层
从检测结果看:1)不同淬火温度、不同淬火油对20CrMnTi齿块心部硬度影响不大;2)20CrMoH、20CrMnMoH零件的CHD都比随炉的20CrMnTi齿块试样厚,是否是这两种材料的渗速都比较快还是淬透性比较好?

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 楼主| 发表于 2011-7-17 18:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2013-6-11 14:46 编辑

有一个产品为双联齿轮,模数分别为2.75和3.25。其渗碳淬火技术要求为:表面硬度58~62HRC,芯部硬度36~44HRC,有效硬化层深度(CHD)0.60~0.80mm,残奥≤20%。
选择了两个完全不同的材料20CrMoH和20CrMnMoH。工艺及检测结果如下:
   1. 20CrMoH
      
    (1)随炉试样(20CrMnTi齿块,其它产品废件入炉前切二齿):芯部硬度42~42.5HRC,CHD=0.75,金相组织Cm/3级,M/Ar/3级,F/3级;
    (2)剖件(20CrMoH):芯部硬度36~38HRC,CHD=0.80~0.83,金相组织Cm/3级,M/Ar/4级,F/4级;
   2. 20CrMnMoH
      
    (1)随炉试样(20CrMnTi齿块,其它产品废件入炉前切二齿):芯部硬度42.5~43HRC,CHD=0.68~0.70,金相组织Cm/3级,M/Ar/4级,F/4级;
    (2)剖件(20CrMnMoH):芯部硬度43~45HRC,CHD=0.75,金相组织Cm/3级,M/Ar/3级,F/3级。

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申兴一 + 10 精品资料!

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-7-17 19:01:18 | 显示全部楼层
补充说明:天龙科技的丰东炉型,气氛:丙烷+甲醇。

该用户从未签到

发表于 2011-7-17 19:22:22 | 显示全部楼层
感觉哟点复杂但是还是谢谢分享顶上 。

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-7-17 22:17:54 | 显示全部楼层
杨工的工艺我看不懂,案例2用的是分级淬火油而且工艺时间那么短能做出这个结果?强渗时间搞错了吧

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-7-18 02:44:30 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-7-17 22:39
从检测结果看:1)不同淬火温度、不同淬火油对20CrMnTi齿块心部硬度影响不大;2)20CrMoH、20CrMnMoH零件的 ...

会不会是渗碳后20CrMoH、20CrMnMoH材料的表面碳浓度比20CrMnTi表面碳浓度高造成的?

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 楼主| 发表于 2011-7-18 07:48:13 | 显示全部楼层
ZH.D.W 发表于 2011-7-17 22:17
杨工的工艺我看不懂,案例2用的是分级淬火油而且工艺时间那么短能做出这个结果?强渗时间搞错了吧

是这个结果,绝对没有错。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-7-18 08:44:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2013-6-11 14:47 编辑
霜月 发表于 2011-7-17 22:39
从检测结果看:1)不同淬火温度、不同淬火油对20CrMnTi齿块心部硬度影响不大;2)20CrMoH、20CrMnMoH零件的 ...


齿轮模数大小会不会影响其渗碳速度?过去做过一些试验,从试验结果看,在其它条件相同时,小模数齿轮渗速要快一些,这个现象在连续炉效果明显,但在多用炉效果不很明显。本题中,制作20CrMnTi齿块的齿轮模数为4,比实际产品的模数大一点,会不会是20CrMnTi随炉试样的CHD比剖切产品实物(20CrMoH和20CrMnMoH)要慢一些?

点评

说明中国的钢材质量波动太大,不同批的差距如此之大,给生产带来非常大的难度。  发表于 2011-7-18 10:08

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发表于 2011-7-18 10:09:19 | 显示全部楼层
另:芯部硬度高,齿轮精度下降多少?

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 楼主| 发表于 2011-7-18 10:11:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-18 08:44
1. 齿轮模数大小会不会影响其渗碳速度?过去做过一些试验,从试验结果看,在其它条件相同时,小模数齿轮渗 ...

我前不久还在给老板说:我们这些热处理工程师总有一天会“死”在这“该死的国产钢材上”。

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 楼主| 发表于 2011-7-18 10:12:56 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2011-7-18 10:09
另:芯部硬度高,齿轮精度下降多少?

在相同条件下,凡是齿芯硬度高者,其变形量都比较大(端跳、齿形齿向)。

签到天数: 60 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-7-19 18:12:53 | 显示全部楼层

CH

本帖最后由 zhaf9430 于 2011-7-19 18:16 编辑

对于杨工的试验结果,想问下,杨工做过两种材料的淬透性试验没有?差别有多大?因为在提高淬透性的合金元素中,Mn的作用是仅次于Mo的。另,两种检验结果表层是否有差异(是否存在非马层或者内氧化),渗层和心部的晶粒度是什么情况的?盼回复!

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 楼主| 发表于 2011-7-19 18:34:29 | 显示全部楼层
zhaf9430 发表于 2011-7-19 18:12
对于杨工的试验结果,想问下,杨工做过两种材料的淬透性试验没有?差别有多大?因为在提高淬透性的合金元素中 ...

说来惭愧,我司产品的精坯一律外包,材料有锻造厂自行采购,并不具备端淬试验条件。至于渗层有无非马组织机内氧化现象?没有!坯料入厂后都要进行金相检查,晶粒度一般都在7级,正火金相2级,这些项目完全合格。

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发表于 2011-7-19 21:47:34 | 显示全部楼层
渗碳温度低,而且渗碳时间又短,怎么可能达到0.8mm左右的渗层?是不是用了催渗剂?现在有一种稀土催渗剂,不知道使用后效果怎样?

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-7-20 00:04:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-18 10:11
我前不久还在给老板说:我们这些热处理工程师总有一天会“死”在这“该死的国产钢材上”。

我太有这个体会了。本人也曾在国产材料上栽了不少跟头。

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-7-20 00:14:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-18 08:44
1. 齿轮模数大小会不会影响其渗碳速度?过去做过一些试验,从试验结果看,在其它条件相同时,小模数齿轮渗 ...

杨工的结论本人认同,20CrMo、20CrMnTi、20CrMnMo等材料,做出的试验结果有时确实差别大了。有材料本身成分限制、也有材料合金元素特性作用,还有哪坑人的化学成分不合格的结果真是千差万别。

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-7-20 08:13:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-7-20 10:43 编辑

杨工的案例2,我认为淬火温度有点偏低了。心部硬度高可以适当提高回火温度。
国产钢材我也是服了,我们为太原重工加工一批零件35CrMo要求HB255-286.一炉10T左右的活,淬火后就一直硬度低,只有HB220-240,还没有回火!我郁闷,后来提高温度重新淬火。硬度还是没有提高。再后来太重的技术人员用光谱检验合金成分说没有问题,太重技术人员就说没有问题。我坚持要化验碳含量(要自己掏钱),结果还不到0.1,我想要是没有我的坚持,会是什么结果?

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 楼主| 发表于 2011-7-20 10:44:46 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2011-7-20 08:13
杨工的案例2,我认为淬火温度有点偏低了。心部硬度高可以适当提高回火温度。
国产钢材我也是服了,我们为太 ...

提高回火温度可能会引起表面硬度跟着降低而不合格的后果。
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