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[讨论] 齿轮渗碳淬火变形的控制

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该用户从未签到

发表于 2012-1-12 11:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 zzg7906 于 2012-1-12 11:19 编辑



这是一种汽车差速器齿轮在连续炉渗碳淬火时,轴颈端花键缩0.1-0.15,中间穿棒可以控制在0.05-0.08,但费用较高,如果改为在轴颈端的花键处穿短轴高度同轴颈,可以节省一些,但还是较费事,大家是否有更好办法?

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-1-12 11:21:28 | 显示全部楼层
你们的冷却速度可以降低点,那样内孔就不会缩小。

该用户从未签到

发表于 2012-1-12 11:42:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-1-12 17:26 编辑

    这种齿轮一般是在确定装炉方式后,找到花键孔的收缩规律,然后通过修拉刀尺寸的办法,对内孔预留收缩量。热后再用推刀修形。

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-1-12 11:50:52 | 显示全部楼层
但问题是外圆也收缩的啊。

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 楼主| 发表于 2012-1-12 12:35:32 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-1-12 11:50
但问题是外圆也收缩的啊。

外圆还好,可以留加工余量进行磨削,问题是内孔的锥度大。

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 楼主| 发表于 2012-1-12 12:38:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-12 11:42
这种齿轮一般是在确定装炉方式后,找到花键孔的收缩规律,然后通过修拉刀尺寸的办法,对内孔预留收缩量 ...

是我没描述清楚,目前想控制内花键的锥度。目前是轴颈部收缩大,锥度大约在0.05-0.15不等(产品大小、批次不同);

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发表于 2012-1-12 12:40:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-12 11:42
这种齿轮一般是在确定装炉方式后,找到花键孔的收缩规律,然后通过修拉刀尺寸的办法,对内孔预留收缩量 ...

我认为这种零件,就算加大预留量,还不一定能缩到预期尺寸,建议加大对毛坯的抽检,我们遇到这样的困难太多了,所以把好热前关,可以减少热处理质量损失

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-1-12 13:02:15 | 显示全部楼层
不知楼主渗碳温度与淬火温度多少?

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发表于 2012-1-12 13:47:02 | 显示全部楼层
zzg7906 发表于 2012-1-12 12:38
是我没描述清楚,目前想控制内花键的锥度。目前是轴颈部收缩大,锥度大约在0.05-0.15不等(产品大小、批次 ...

    要控制内花键的锥度,难度比较大。

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发表于 2012-1-12 17:15:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-1-12 17:25 编辑

提了两点建议,仅供参考:
1、控制毛坯的正火、锻造的质量,有条件最好对材料进行控制;
2、不知道你的层深要求多少?如果层深浅可进行碳氮共渗,层深深可适当的降低渗碳的温度,采用分级淬火油以减少变形,降低内化键的锥度。

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 楼主| 发表于 2012-1-12 18:25:48 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-1-12 13:02
不知楼主渗碳温度与淬火温度多少?

渗碳温度920 淬火温度820;

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 楼主| 发表于 2012-1-12 18:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzg7906 于 2012-1-12 18:29 编辑
ccxxmm 发表于 2012-1-12 17:15
提了两点建议,仅供参考:
1、控制毛坯的正火、锻造的质量,有条件最好对材料进行控制;
2、不知道你的层 ...


渗层要求在1.2-1.6,碳氮共渗是行不通了,不过降低强渗温度理论上可以减小变形,还有采用分级淬火油,能否减小锥度真的没试过,谢谢您的提醒!

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-1-12 22:02:52 | 显示全部楼层
那么公法线余量够吗?

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-1-13 10:00:05 | 显示全部楼层
这种齿轮我们以前做过,采用垫装适当控制花键孔油循环量,900度滲碳,820度淬火,等温分级淬火油。试一下

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-1-13 10:10:22 | 显示全部楼层
截面过渡比较明显,较大的变形是必然的。工艺上只能通过:在满足心部强度的前提下尽量降低淬火保温温度;在保证心部强度的前提下采用等温淬火油。热前组织控制带状及纤维方向。这个零件变形的主要原因是截面变化,薄壁处加外套算比较简单的处理措施了,工艺上的改进恐怕是徒劳的。加中间棒的话,内花键渗层无要求?

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-1-13 18:02:02 | 显示全部楼层
我同意楼上意见,尽量降低淬火温度。

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[LV.6]常住居民II

发表于 2012-1-13 18:10:35 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-1-13 18:02
我同意楼上意见,尽量降低淬火温度。

这种齿轮我们也有处理过,比楼主的变形还要大具体见此贴http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83645。我们渗碳温度降至880度,淬火温度用过780度但是最后的变形还是不能很好的控制,预备处理也是正规的正火加高温回火处理,材质无异常。后面追踪到是拉内花键的拉刀使用时间久后所造成的缺陷,更换新拉刀后,问题得到解决。。。楼主的齿轮又有所不同,关键是缩孔而且是有锥度,可以考虑在冷却上下功夫了!

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-1-13 18:14:24 | 显示全部楼层
我们国家的热处理现在就是重热轻冷。

该用户从未签到

发表于 2012-1-13 22:05:21 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-1-13 18:10
这种齿轮我们也有处理过,比楼主的变形还要大具体见此贴http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread ...

我认为有点点必须控制好,就是渗碳后,预冷的时间一定要足

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-1-14 12:08:34 | 显示全部楼层
零件结构导致的变形,以前曾采用过热前挤倒锥度的方法进行预修正,比较麻烦,需要先找到花键孔的收缩量和锥度范围,在油压机上用挤刀推挤出倒锥,再热处理,每批次的产品都要先进行热变形试验。

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