热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4048|回复: 9

[求助] 急!!!请各位高手能提出自己的观点 此有一软氮化表面缺陷

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-2-10 22:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 excellence 于 2012-2-13 11:00 编辑

      材料42CrMo,要求:表硬 :显微硬度50g下大于500,小于750;白亮层:15-30 μm
           软氮化工艺:   370°C*45min 预氧化
                         580°C*3h   NH3 分解率 60%-70%  CO2 150-180
                 结果: 硬度打到580,白亮层5.8μm。 于是返修补渗
             补渗工艺: 去掉预氧化,直接排气370°C保温45min 后升温两段渗
                        550°C*1h    NH3 分解率 30%-40%
                        550°C*2h    NH3 分解率 75%-85%
                 结果: 硬度打到830左右,白亮层12.5μm  
             零件表面较平时稍暗,经过3M和磨削后,表面出现掉斑,经各方联合分析后排除机加造成此结果,请各位高手帮分析下热处理原因,各位的工作经历是否遇到过这种现象???
                        
                        
                  
                       

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

发表于 2012-2-13 10:05:29 | 显示全部楼层
    请问楼主:你用的设备是普通井式气体氮化炉吗?炉膛容积多大?氨流量多大?二氧化碳(CO2)“150~180”的单位是什么?你的检验结果可靠吗?

签到天数: 1892 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-13 11:27:25 | 显示全部楼层
工件已出现氮化层局部疏松剥落。

该用户从未签到

发表于 2012-2-13 13:14:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰剑 于 2012-2-13 13:20 编辑

如果排除炉温和气体,还有表面的这些条件。你的工艺存在以下两个问题:
    第一你用550温度低了,
    第二,3小时时间短了。
补救方法:
你可以试着在分解气氛中提高温度:
     到570, 4-5h。
     或630, 2h。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-13 23:53:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-13 10:05
请问楼主:你用的设备是普通井式气体氮化炉吗?炉膛容积多大?氨流量多大?二氧化碳(CO2)“150~180” ...

是,容积是Φ650*1200mm,氨气流量是1.5m³/h,二氧化碳流量单位是L/h。 另外补渗工艺第二步写错了,刚才注意到  是580°C*2h    NH3 分解率 75%-85% 硬度打到850-890左右

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-14 00:03:35 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-2-13 11:27
工件已出现氮化层局部疏松剥落。

请问通常会造成这种局部疏松剥落的原因有那些什么?  氨气不纯,有水分;  氮势过高,温度又低?这批料得前批 都是合格的 没出现过这种现象 这批为了满足日本客户的要求 为了降低表面硬度 降了氮势,白两层浅了  所以补渗了 补渗工艺第二步写错了,刚才注意到  是580°C*2h    NH3 分解率 75%-85% 硬度打到850-890左右。此批料经过3M后  有微小斑点  再经过无心磨后就 成了大的掉斑

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-14 00:04:51 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-13 13:14
如果排除炉温和气体,还有表面的这些条件。你的工艺存在以下两个问题:
    第一你用550温度低了,
    第 ...

不好意思  我补渗第二步写错了  刚才注意到   是580*2h

该用户从未签到

发表于 2012-2-14 11:50:29 | 显示全部楼层
会飞的企鹅 发表于 2012-2-14 00:04
不好意思  我补渗第二步写错了  刚才注意到   是580*2h

580用2h时间有点短,你试着延长时间看看。

签到天数: 1892 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-14 17:46:07 | 显示全部楼层
工件已有微小斑点、表面凹坑似撕裂580用2h时间有点短,你试着延长时间看看
只会更糟!
返修补渗前清洗情况不容忽视。

该用户从未签到

发表于 2012-2-14 17:54:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰剑 于 2012-2-14 18:37 编辑

对于这种整个工件的缺陷,补救方法就是在有分解氨气的气氛中回火4-5小时,或者640度回火2小时。,如果是工件没有形成这种情况的时候可以清除表面污渍。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-19 05:38 , Processed in 0.053419 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表