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楼主: junjingli123

[讨论] 去应力温度及时间的确定

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该用户从未签到

发表于 2014-3-14 09:03:18 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
国外一些资料介绍,去应力时效温度比调质回火温度第15~20℃最佳,至于时间没说,但经验接近回火时间。
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签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-3-14 09:03:52 | 显示全部楼层
我想楼主工件是590调质的,去应力在580只要不超过590也是没问题的,我们是这样做的。只要工件还在调质硬度范围之内。
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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-3-15 09:21:23 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-13 22:00
小截面的材料600℃确实遇到过再变形情况,我们棒料形状还是比较规则的小料捆扎成束基本克服这种变形。

多谢大侠!新人又学习了点热处理装夹知识~~!
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该用户从未签到

发表于 2014-3-17 20:46:17 | 显示全部楼层
应该是粗车过程中产生了新的应力导致的变形.
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签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-3-25 21:15:09 | 显示全部楼层
试试将调质后的零件椭圆长轴及短轴位置标识,待校完圆、去应力后,在检测看看是否是应力恢复造成的变形。
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该用户从未签到

发表于 2014-4-2 00:32:55 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-3-12 19:38
谢谢楼上二位的回复。目前我们公司做的42CrMo材质的环形锻件,调质后出现椭圆度问题,矫正后采用低于回火温 ...

很可能是调质处理存在较大残奥,或是车床加工的切削量较大,加工过程中受热较大,出现较大应力。
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-6 15:51:29 | 显示全部楼层
主要问题可能不在去应力退火(或回复回火)的参数设置。与其把精力放在变形后的纠正(这样会产生圈套浪费,且效果有限),还不如将精力放在查找变形的产生原因和预防控制上。
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