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楼主: charles_zmj

[讨论] 碳化物超标,如何制定返工工艺???

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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-16 15:03:19 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
问学 发表于 2015-1-6 09:07
碳化物严重超标二次淬火效果不是很明显。

是的呢,只降了一点,还好在范围之内。后面还有磨加工,正好磨掉了
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-16 15:04:50 | 显示全部楼层
wuchengwei 发表于 2015-1-8 08:34
920*0.4%*60min+920*0.8%*60min+降温(0.8%)+830*0.8*30min

不敢用这么高的温度返工,怕脱碳更怕马氏体残奥超标了
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-16 15:06:21 | 显示全部楼层
123611 发表于 2015-1-8 16:25
碳化物超多深?量一下多深才能制定时间、碳势,工件是否容易变形制定温度

表面0.3mm,请问返工消除碳化物的原理是什么?
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-16 15:07:36 | 显示全部楼层
v3xyan 发表于 2015-1-9 14:07
碳化物量有点多,但弥散分布,应该比较好返,我觉得你的工艺就不错,九百度以上层深就控制不住了。

“九百度以上层深就控制不住了”怎么理解?
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签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-1-16 16:27:01 | 显示全部楼层
charles_zmj 发表于 2015-1-16 15:03
是的呢,只降了一点,还好在范围之内。后面还有磨加工,正好磨掉了

你的工件形状如何,没有内孔的
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签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-1-16 21:16:31 | 显示全部楼层
charles_zmj 发表于 2015-1-16 14:54
高工,所言甚是。20CrMnTi的钢材。返工时的温度是860,出来的碳化物降了点。

变形量如何?看你样子控制的不错!
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-17 07:55:56 | 显示全部楼层
问学 发表于 2015-1-16 16:27
你的工件形状如何,没有内孔的

有内花键的套筒的,即使变形量花键变形量也没办法测出来
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-17 07:59:17 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2015-1-16 21:16
变形量如何?看你样子控制的不错!

不知道的,没办法测量
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签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-1-17 09:29:42 | 显示全部楼层
charles_zmj 发表于 2015-1-17 07:55
有内花键的套筒的,即使变形量花键变形量也没办法测出来

严格来说还是不合格品
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签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-1-17 10:45:36 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2015-1-6 17:02
920*0.8%*60min+降温(0.8%)+830*0.8*30min,仅供参考

这点碳化物用鬼兄这工艺足矣!
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签到天数: 118 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-1-17 13:21:42 | 显示全部楼层
该碳化物形态不错,对零件耐磨性有益,可以不用返工,返工后变形增大,反倒得不偿失
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签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-1-20 10:28:55 | 显示全部楼层
这种问题实在复杂,首先需要知道正常生产时的工艺,其次需要知道中间发生了什么(你主要说了这个),还有要知道你现在测的状态(只有两张图片,没有比例尺和倍数),以及图纸的技术要求,另外对设备还要有一定说明。这样别人才能对你碰到的情况有大概的了解与判断。当然,可以有一定保留。
另外返修不能回避的两个问题,一个是变形,一个是渗碳层深。变形量一定会增大,完了能不能用只能听天由命,两次渗碳层深一定比一次深。不知道你具体怎么要求的。
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签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-1-20 10:35:19 | 显示全部楼层
charles_zmj 发表于 2015-1-16 14:54
高工,所言甚是。20CrMnTi的钢材。返工时的温度是860,出来的碳化物降了点。

这是860返的结果?淬火温度也是860?
感觉效果不明显啊。下次温度可以再高点。
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-21 15:17:22 | 显示全部楼层
v3xyan 发表于 2015-1-20 10:35
这是860返的结果?淬火温度也是860?
感觉效果不明显啊。下次温度可以再高点。

淬火是840的,的确是不明显,但至少降了点在范围之内了
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-21 15:20:34 | 显示全部楼层
v3xyan 发表于 2015-1-20 10:28
这种问题实在复杂,首先需要知道正常生产时的工艺,其次需要知道中间发生了什么(你主要说了这个),还有要 ...

多谢指点,的确是漏了不少的必要的信息。一般是不会超深的,工艺的制定留有余地,比上公差少0.1mm。
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[LV.5]常住居民I

发表于 2015-1-26 15:32:53 | 显示全部楼层
没办法,要想碳化物扩散好必须高于930,出现粗大组织,再重新淬火
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2015-1-27 13:36:52 | 显示全部楼层
好学青年 发表于 2015-1-26 15:32
没办法,要想碳化物扩散好必须高于930,出现粗大组织,再重新淬火

那这变形也太大了。。
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该用户从未签到

发表于 2015-1-27 22:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
可先正火后加热淬火,可能淬硬层会深一点,但对变形还是有好处的
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[LV.1]初来乍到

发表于 2015-1-28 08:35:11 | 显示全部楼层
我是来学习的,谢谢大家
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[LV.1]初来乍到

发表于 2015-4-18 21:14:55 | 显示全部楼层
charles_zmj 发表于 2015-1-16 15:01
二次淬火温度提高到900度,温度不会太高么?可能残奥会超标

二次淬火温度当然不能高,但低温下扩散效果比较差,考虑短时间较高温度扩散,随后降温淬火
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