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楼主: ylin-82

[求助] 20CrMnTi碳氮共渗后的金相和硬度疑惑?

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签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-5-18 17:19:51 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
ylin-82 发表于 2015-5-13 22:34
你好,老师。
我也怀疑是表面碳浓度不足造成,具体工艺是:860度碳氮共渗,强渗6小时,碳势1.0,扩散1.5 ...

氨气的流量设定为多少?
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签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-5-18 20:12:42 | 显示全部楼层
ylin-82 发表于 2015-5-13 22:40
这件产品是不合格品做的检验,淬火后没有回火,为了保证变形量达到要求,才采取860碳氮共渗,810淬火的。

变形要求多少啊,以至于你这么低的温度,我20CrMnTiH材料860淬的,变形还好啊
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该用户从未签到

发表于 2015-5-18 21:20:29 | 显示全部楼层
用正火+渗碳工艺不就可以了
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签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2015-5-30 23:06:26 | 显示全部楼层
guizhou5203344 发表于 2015-5-16 12:08
你这个东西,工艺中强渗碳势太低了,跟不上扩散的步伐,楼主的硬化层0.4左右,检验方式应该由HV或者hr15n检 ...

谢谢,由于油温的关系,810度淬火心部硬度偏高
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签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2015-5-30 23:08:02 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2015-5-18 17:19
氨气的流量设定为多少?

氨气设定为0.4立方米每小时,炉膛体积大约1.2立方米
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该用户从未签到

发表于 2015-6-1 06:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
有疑问,强渗6H,扩散1.5H,再加上降温后又保持30分钟,渗层才0.5都不到。。。建议定一下碳,或者检查一下材料有没有问题。
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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2015-6-3 23:04:52 | 显示全部楼层
wpq 发表于 2015-6-1 06:05
有疑问,强渗6H,扩散1.5H,再加上降温后又保持30分钟,渗层才0.5都不到。。。建议定一下碳,或者检查一下 ...

金相显示渗碳层已经达到1.0上下,由于此件样品的表面硬度仅有52-54HRC,不符合要求,用梯度法检测硬化层则显示不足。
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签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-6-15 20:57:20 | 显示全部楼层
明显就是第一次碳浓度不够啊!!你二次试验的时候,强渗1.2,扩散1.0就没有问题了,,为什么碳浓度提高了生产,,怎么反而把淬火温度还加高呢??淬火温度应该不变或者降低才对呀!!
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-6-17 15:14:40 | 显示全部楼层
看金像组织表面碳浓度有点低,心部为低碳马氏体+铁素体。
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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2015-6-30 21:26:51 | 显示全部楼层
各位正解,现在已经确定是碳势和淬火油温的关系了,表面碳浓度不足是由于碳势低了,硬度不均匀是淬火油温的关系。
谢谢大家!
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