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楼主: 暗香无痕

[求助] 为何渗不进去????

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签到天数: 1042 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2015-10-19 11:20:13 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
请您指导我们如何操作才能淬水?多用炉2-1-1线,一台用超速油。一台用等温油,其他没有渗碳设备了。
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-19 11:22:16 | 显示全部楼层
会不会是清洗的问题
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签到天数: 201 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-10-19 12:24:06 | 显示全部楼层
20钢淬透性太差,如果不能换油就继续增加渗碳时间,提高淬火温度吧
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签到天数: 2309 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2015-10-19 13:44:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wya-8 于 2015-10-19 13:53 编辑

原因是渗碳层0.5处的碳浓度稍低。提高渗碳层0.5处的碳浓度办法:
1.渗碳期提高Cp,缩短渗碳时间;
2. 浅层渗碳,渗碳温度900℃不应有扩散期。自然降温扩散到820度碳势1.0%C.
以上供大家参考。
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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-19 16:46:24 | 显示全部楼层
1.有渗碳的产品,还是应该配一个金相检验手段,可以排除一些似是而非的问题。
2.定碳片周期期校验氧探头,让使用者心中有数,与氧探头新旧无关。
3.以上谈到的各种因素外,装炉量也会影响冷却效果。
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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-19 21:58:46 | 显示全部楼层
温度调整后没有变化,主要就得调整碳势控制了。建议先查查炉温是否正常。
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-19 22:03:47 | 显示全部楼层
暗香无痕 发表于 2015-10-18 21:22
对了,产品淬火后硬度在60 --63之间,也属正常范围。设备没有故障,加热室出料淬火时间差不多的,基本没有 ...

你说的硬度是表面硬度吧。。。?你自己的问题都没叙述清楚。你看看你自已发的贴?如果你有60几度了你还想问什么?叫你从淬火上找原因是根据你的叙述分析的。淬火油的检测冷速即使可以,也不代表油没有没问题。你们是否在油里加了添加剂?是否与前几批次的工艺条件是一样的?(注意,我问的是工艺条件,不是渗碳工艺)
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签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-10-19 22:21:48 | 显示全部楼层
20号钢淬透性差,淬火时过冷度小或碳浓度不够,容易在过渡区形成贝氏体组织,硬化层深度偏低
1)加快快速搅拌速度
2)提高淬火温度至840℃,碳势0.95-1.0%
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签到天数: 1042 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2015-10-20 11:14:31 | 显示全部楼层
非常感谢各位的热心,我会考虑大家的建议,此产品再生产时,有结果后,及时向大伙告知。
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签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-10-20 12:04:55 | 显示全部楼层
如果真想解决问题,尽量把问题描述清楚,也好回答,我觉得你的淬火温度低了,用到840~850,另外不知道你检测的是有效硬化层还是渗碳层,还有你的工艺中没有扩散段,这些都是可能的问题
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签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-10-20 13:28:45 | 显示全部楼层
20#钢淬透性差,冷却速度不足,建议水淬。
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该用户从未签到

发表于 2015-10-20 14:33:06 | 显示全部楼层
用硬度法检测的是淬硬层,你要看渗碳层深度必须金相法,渗碳层深度够了但没淬硬到足够深度,你用硬度法一样检测不出渗层深度
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该用户从未签到

发表于 2015-10-20 15:45:29 | 显示全部楼层
我们也做20钢,建议碳势强渗控制在1.15,扩散0.9,淬火温度,850试一下。20钢淬透性确实很差,建议看看原材料及渗碳后金相组织。
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签到天数: 189 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-10-20 16:59:44 | 显示全部楼层
暗香无痕 发表于 2015-10-18 14:22
感谢各位!碳势应该没有误差,氧探头是新的,我们不看金相组织。只用硬度法测渗层,同样材料,同样碳势,同 ...

根据你说的的情况240--0.4;290 --0.7这个我认为很炉子和工艺没有什么大问题,多做几炉,再观察观察应该没什么大问题。
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签到天数: 1042 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2015-10-20 18:04:27 | 显示全部楼层
我也曾想到提高淬火温度,但是产品要求心部硬度不得大于HV300,不能冒险,判定渗层基准是HV550.是不是碳浓度有点低了?
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签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-10-20 19:59:43 | 显示全部楼层
暗香无痕 发表于 2015-10-18 21:22
对了,产品淬火后硬度在60 --63之间,也属正常范围。设备没有故障,加热室出料淬火时间差不多的,基本没有 ...

请确认清楚一下检测方法

1、从你的描述中可知,你所检测的是有效硬化层深(检测至550HV位置处),检测结果为0.3—0.4MM之间。
2、产品淬火后硬度在60 --63之间,单位是HRC吗?是HRC直接检测吗?还是其它方式检测的转换值?
3、终合你所有描述及以上两点,问题极肯定出在有效硬化层的检测方面,请从以下方面进行确认再查找原因:
3.1 取样制样过程中是否有过热现象?
3.2 HV硬度计是否有校准?测量方法是否正确?(提供硬度梯度报告供参考分析)
3.3 产品热处理前是否有严重脱碳?如有脱碳层深度多少?(提供硬度梯度报告供参考分析,最好做一下金相分析)

如有需要可寄样品给我分析
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签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-10-20 20:37:01 | 显示全部楼层
有没有渗碳从金相上最好看,硬度只是能间接反映,建议先看金相。
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签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-10-21 10:48:33 | 显示全部楼层
为什么没人说碳氮共渗呢???装料的也要注意淬火油的流通性啊。为什么都从温度、碳势、淬火油下手呢。如果有问题,这台炉子生产其他产品应该也是不合格的。
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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2015-10-21 13:51:30 | 显示全部楼层
我们的产品原来都是碳氮共渗的,现在都改为渗碳,不太稳定,比如同产品生产10炉,总有两炉不合格的,要不表面硬度不好,要不渗层不好,炉子一直没有检测过,炉温均匀性,气密性,淬火油的冷速,炉内积碳严重,从来没有烧碳过。淬火油污染严重,出料时封门火帘能让产品烧起来(偶尔),这些问题一直提出,可是没人解决,产品质量不稳定,和这些应该也有关系
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该用户从未签到

发表于 2015-10-21 21:46:38 | 显示全部楼层
渗碳后用硬度梯度法检验渗层深度;应该从过共析层,共析层,捡验到全部过渡层为止。因为过渡层同样是渗层;依次是hrc61-60,59-58,56-53,50-48,46-44,42-39-------.对吗。同样,看金相也是从过共析层看到过渡层结束时为止,-------才是全部渗层。您的20#钢渗碳做的很好,能做到hrc60-61不容易。我感觉还是检验方面没到位。最好用金相检验,仅供您参考。
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