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楼主: 小小学生

[求助] 变形怎么就搞不好了呢

 火... [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-3-27 21:19:29 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
“一点锥度都没有”
这条生产线有点玄奥。专家可不可以测测炉温均匀性,让大家看看---
可以做到完全均衡加热?
可以做到完全均匀冷却吗?
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该用户从未签到

发表于 2010-3-27 21:29:37 | 显示全部楼层
可以试一试:
循环.搅拌关闭淬火这薄圈吗?
可以760,830,830,830,40分钟吗?
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该用户从未签到

发表于 2010-3-27 21:39:36 | 显示全部楼层
可能用高频淬火做做,说不一定非常OK
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签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-3-28 20:17:09 | 显示全部楼层
回复16楼;当年足足整改一年多,包括主炉,油槽,工艺,油品冷速,一句话一言难尽
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签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-3-28 21:08:31 | 显示全部楼层
象你的产品变7-8道在我们这里也是这样,这应是通病,不知你用的是啥炉型,另外装料采用散放或摆放影响也不大.能否从提高油温或锻件后的正火多次处想想.
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签到天数: 133 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-4-3 14:22:46 | 显示全部楼层
怎么没人关注了
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签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-4-3 21:42:29 | 显示全部楼层
我一直在关注,可惜19楼的人本专家不发帖了,不知是人本哪里的分厂?杭轴用的苏炉  也一般化
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该用户从未签到

发表于 2010-4-4 02:47:10 | 显示全部楼层
这个问题看大家讨论了许久了,确实这是个比较困难的问题,我们给泉本轴承处理的206外圈的椭圆度可以控制在0.03mm以内,不知道这样的结果是个什么样的状态。
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-4-6 18:44:24 | 显示全部楼层
楼上的专家请教:206外圈摆的是几层?3丝内%之几呢?
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该用户从未签到

发表于 2010-4-7 09:10:46 | 显示全部楼层
我一直在关注,可惜19楼的人本专家不发帖了,不知是人本哪里的分厂?杭轴用的苏炉  也一般化
仙都热工 发表于 2010-4-3 21:42



   我也很郁闷,电脑IP没有了, 还得重新申请,非常麻烦。我由于一些情况,不想申请。所以近期一直没上论坛。我的网名是renbenfg是别人给取的,就连上论坛,也是朋友替我登好陆,注册的密码和邮箱,也都是朋友的。我是被推上论坛的,我根本就不是人本的专家,也没有资格对同仁说三道四,如有语言差错敬请原谅!关于套圈变形问题,我们用的是马氏体等温淬火自动线。
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-4-7 10:21:17 | 显示全部楼层
回复 30# renbenfg
变形的影响因素很多,大家都是同行,也知道这一点,即使是同样的炉子同样的工艺结果不一定一样的,但是还是很好奇的想问一下:你们用的是哪家的炉子哪家的淬火油?
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该用户从未签到

发表于 2010-4-7 10:41:07 | 显示全部楼层
回复  renbenfg
变形的影响因素很多,大家都是同行,也知道这一点,即使是同样的炉子同样的工艺结果不一定一 ...
zHANG_999567 发表于 2010-4-7 10:21



    炉子是北京某公司产的,冷却不是油,是硝盐。由于一些事情关系,受公司委托还不能公开。
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该用户从未签到

发表于 2010-4-7 12:37:55 | 显示全部楼层
支持12楼的师傅的说法.总加热时间可减3分钟
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-4-7 14:30:43 | 显示全部楼层
回复 32# renbenfg
呵呵,原来是硝盐等温淬火的.
硝盐等温一般是贝氏体淬火,马氏体淬火很少见,怪不得还要保密.
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该用户从未签到

发表于 2010-4-7 20:08:40 | 显示全部楼层
回复 29# 仙都热工


    3层,超差的不超过0.5%
其实,方式很多,灵活一点儿就可以了
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[LV.1]初来乍到

发表于 2010-4-8 08:28:33 | 显示全部楼层
既然是等温油,提高油的使用温度会好些,建议使用温度为130度
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-4-8 13:00:05 | 显示全部楼层
迦南的炉子,常州国宏的出光等温淬火油,他们跟我说使100以上时油老化得很快,所以我一般就使90,偶尔使过100,我试过加油温到110,没见什么效果呀。单层也试了一下,也不见好
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该用户从未签到

发表于 2010-4-8 17:10:48 | 显示全部楼层
出光的油用120度没问题
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该用户从未签到

发表于 2010-4-10 15:21:02 | 显示全部楼层
你说的问题我在用网带炉淬火时也遇到过,变形在10几丝,老板说必须控制在3丝以内。
我从以下几个方面改进,基本控制在3丝以内。
1、单排塔形叠放,单排摆放直线和网带夹角45度
2、网带炉最后一个区域温度低10到15度
3、加高工件落料高度,注意是把工件从入油到落到提升网带的高度增加,目的降低工件与网带撞击时工件温度。
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-4-11 19:23:22 | 显示全部楼层
楼主;迦南的炉子怎么会没有平移网呢?
         哪年的?
         我见过的都有啊,且变型也可以啊
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