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楼主: 人本集团

[讨论] 产品变形分析

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该用户从未签到

发表于 2010-5-10 13:05:50 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
回复 17# 人本集团


    人本集团你好!集团的事情很难说,实验室和杭州热处理厂仅隔几十米,有问题我们都商量解决,风华为人也很好,现在也是顺风顺水,产品质量稳中提高,受到用户的很大好评。至于温州由于工作的关系,心有余而力不足。至于湖州为尚,也是忙得不可开交,我想也很难有人暇顾。

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参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
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该用户从未签到

发表于 2010-5-10 13:08:21 | 显示全部楼层
呵呵 原来是温州的啊 我好以为是上海奉贤的人本集团呢!!

签到天数: 98 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-10 16:23:56 | 显示全部楼层
一层,就会好很多

签到天数: 92 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-12 09:53:27 | 显示全部楼层
我来说两句
   1   提高一下淬火温度   增加淬透性   增加马氏体含量  、
   2   提高窜网速度   加强循环  增加冷却能力
   3   变形和冷却速度也有关    有个读的问题
    个人见解   大家指点

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-5-12 11:51:23 | 显示全部楼层
一层是不可能的,兄弟们吃什么啊 !现在什么都涨就工资不涨。在提高温度是不可能,已经产生过热现象了,那样产品不就报废了吗!

签到天数: 272 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-5-12 12:47:06 | 显示全部楼层
可以拿几个做一下试验,也有可能是材料引起的。

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-5-13 12:36:15 | 显示全部楼层
用分级油基本上可以解决

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签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-5-16 22:35:43 | 显示全部楼层
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该用户从未签到

发表于 2010-5-17 11:27:30 | 显示全部楼层
回复 10# 鲁-专业热处理


    能说说你们是具体怎么实行的吗?

该用户从未签到

发表于 2010-7-24 12:09:39 | 显示全部楼层
哈哈,楼主又是哪个同事啊??我是刘浩!!!
我也在为这些产品问题到处找处理方法哦

该用户从未签到

发表于 2010-7-25 09:39:03 | 显示全部楼层
摆放四层感觉有点多,使用等温淬火油效果会好,但是国内的热处理线淬火油槽基本不带保温,等温有温度大约在120度以上,目前的油槽很难满足要求。也只有在有的搅拌等方面进行试验。

该用户从未签到

发表于 2010-7-26 01:33:39 | 显示全部楼层
热处理的变形是很难避免的,与你的摆放和淬火油品关系很大

该用户从未签到

发表于 2010-7-26 14:04:02 | 显示全部楼层
回复 9# 黑马王子


    能分享一下你的工艺么?

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-7-26 20:24:36 | 显示全部楼层
套圈淬火后便小,是热应力占主导的原因,想办法增大组织应力,降低热应力,就会大起来。

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-8-18 15:12:23 | 显示全部楼层
是冷碾件还是锻件,加热问题不大,从冷却介质及冷却工艺参数调整看看如何

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-8-18 20:33:49 | 显示全部楼层
不知楼主的问题解决

该用户从未签到

发表于 2010-8-25 04:35:20 | 显示全部楼层
我看的迷糊迷糊的..

签到天数: 482 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-8-25 10:21:09 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?发上来共享一下。不枉这么多人关心啊。

该用户从未签到

发表于 2010-8-28 08:27:10 | 显示全部楼层
有时遇到车件圆度>10丝,批量有5~18丝的,就不是淬火问题啰。

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-9-19 13:30:08 | 显示全部楼层
回复 17# 人本集团

要想涨大,可以试一下调整淬火油的冷却速度,把最大冷速降低.
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