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楼主: 天涯漂泊客

[求助] 帮忙分析一这个工艺

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签到天数: 2309 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-23 22:13:39 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 wya-8 于 2011-1-23 22:19 编辑

我在某热处理厂看到过17CrNiMo6零件有盐浴炉、井式炉渗碳后直接淬火的,多用炉渗碳后前室空冷再加热淬火的。
(受条件限制)我也是用井式炉渗碳后直接淬火的。

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-1-25 14:29:26 | 显示全部楼层
回复 15# cnszgong


    在840出炉直接淬火后,硬度情况如何?工件表面的碳浓度大约为多高。我感觉在这个温度残奥可能会过多!

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-1-25 14:34:46 | 显示全部楼层
回复 4# 天涯漂泊客


    650保温是为了促进渗层进行珠光体转变及芯部完成珠光体转变,400以下出炉是为了更好的消除应力。
我认为无此必要,设备占用时间太长了,利用率太低,再者设备频繁升、降温也可能会出问题。

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-1-25 14:37:17 | 显示全部楼层
好处是都说了,但时间长,650度碳原子还是有一定的活性度的,扩散到晶界处的浓度高。晶界很明显吧。
wylwyl1 发表于 2011-1-23 19:24



    ,应该可以看到表面细网状碳化物,但评级应该以淬火后所剩碳化物颗粒大小及多少进行。

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-1-25 18:06:38 | 显示全部楼层
回复 22# luxueying2006


    在840出炉直接淬火并回火后,硬度在58HRC以上,工件表面的碳浓度大约0.8至0.85。金相检验颗粒状碳化物都很少能看到

该用户从未签到

发表于 2011-1-25 22:44:32 | 显示全部楼层
正火加高温回火再淬火,效果好,节省时间!
我有一个好办法解决氧化脱碳问题:渗碳扩散完成后,降温之前,提高碳势一两个小时,使表面碳含量增加,在随后的正火中,脱去的碳刚好使表碳含量回复,不影响工件的质量,节省时间!嘿嘿

签到天数: 272 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-1-25 23:26:05 | 显示全部楼层
回复 19# michealyong


    是的,一般不要2次加热

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-1-26 08:34:39 | 显示全部楼层
回复  luxueying2006


    在840出炉直接淬火并回火后,硬度在58HRC以上,工件表面的碳浓度大约0.8至0 ...
cnszgong 发表于 2011-1-25 18:06



    还不错,我们的工艺是二次加热810~820度淬火。支持

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-1-26 08:53:23 | 显示全部楼层
楼主这个工艺周期太长,炉冷到400℃可能是为了避免空冷开裂吧,如果单纯是防止脱碳,完全没有必要。
我见别人用过如下工艺:930℃渗碳,中间冷却到600℃左右,再加热到830℃淬火,170℃回火。
我只做过少量工艺试验:930℃渗碳,降温到830℃淬火,170℃回火。

该用户从未签到

发表于 2011-1-26 09:16:12 | 显示全部楼层
650度等温形成组织:芯部 铁素体+珠光体,渗碳层是珠光体 400度保温后组织变为回火M了,外部硬度高耐磨,芯部任性好。不知道这样想可以吗?

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-1-26 15:22:14 | 显示全部楼层
楼主的工艺效率太低。我做过的工艺是:渗C后降温到830淬火,再进行二次淬火,温度830,回火170。残奥小于15%。

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-1-26 17:56:41 | 显示全部楼层
回复 29# 霜月


    能分享一下你的工艺结果吗?

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-1-26 18:02:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯漂泊客 于 2011-1-26 18:03 编辑

回复 17# wylwyl1


    工艺的结果就是表面碳化物超标!谢谢各位精彩解答!

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-1-26 19:20:44 | 显示全部楼层
缓冷再加热淬火可尽量避免出现粗晶吧,毕竟在930非淬火温度等温这么长时间;
变形可能与加热影响不如冷却大,以前做过20CrMo连杆变形对比试验,影响不算大;
650等温有点类似等温正火,可得到均匀平衡态组织,便于后续处理,不过炉冷有点慢;

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-1-27 20:20:06 | 显示全部楼层
回复 32# 天涯漂泊客
按汽车齿轮金相检验标准检测的结果是:表面碳化物1级,马、奥氏体4级,表面硬度60HRC,齿心硬度45HRC,有效硬化层1.5mm,淬火油采用的是15#机油。

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-1-27 21:28:52 | 显示全部楼层
回复 35# 霜月


    我的产品马氏体+残奥不能超过2级

该用户从未签到

发表于 2011-1-28 13:24:22 | 显示全部楼层
0.77 碳势没问题么?我原来做重载齿轮 上0.75就要分析下金相,看碳化物了
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