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楼主: jixieman

[求助] 渗碳淬火后工件马氏体组织粗大能否重新正火(急!)

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签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-4-11 20:36:37 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
回复 19# 孤鸿踏雪


    请问杨工以下问题是何原因
             材料20CrMnTi,层深要求1.2--1.5mm。密封箱式多用炉。甲醇+丙烷。温度925,强渗290MIN ,碳势1.05,扩散130MIN,碳势0.9.淬火温度850.碳势0.85.渗碳后直接淬火。马残奥六到七级

该用户从未签到

发表于 2011-4-12 08:05:04 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
锻造是精锻工艺,老板说既然是缓冷 还要正火干什么
人在路上 发表于 2011-4-11 20:28



    请问:精锻的温度范围?

该用户从未签到

发表于 2011-4-12 09:40:33 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪


    请问杨工以下问题是何原因
             材料20CrMnTi,层深要求1.2--1.5mm。密封 ...
ywf 发表于 2011-4-11 20:36



    像你这种情况,个人觉得是碳势太高所致,也许你的炉内实际碳势比碳控仪显示的碳势值要高。
   另外,你的炉子是否很久没有烧炭了?炉膛内积碳太多也会造成残奥超标。由于现行的标准,马氏体和残奥共用一个评级图,所以,当残奥严重超标时,会反衬出马氏体针轮廓清晰,给人以“马氏体粗大”的假象。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-4-12 10:07:31 | 显示全部楼层
回复 22# 孤鸿踏雪
感谢杨工 精锻温度在830-850

该用户从未签到

发表于 2011-4-12 10:30:46 | 显示全部楼层
回复 24# 人在路上


    看你的锻造温度并不高,对这种材料而言,锻造和渗碳均不会引起原始组织(晶粒度)粗化,建议按我在上帖(23#帖)的分析思路,逐一排除。

签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-4-12 10:39:55 | 显示全部楼层
回复 23# 孤鸿踏雪


    正如杨工所言,我们现在金相检测结果,马残奥级别都是一样。现行的标准,马氏体和残奥共用一个评级图,有可能是假象。是否有什么更好的解决方法,还请杨工指点。还有杨工所说的炉内积碳问题,这基本可以否定。4月9日我们停炉检修清理过炉渣。

该用户从未签到

发表于 2011-4-12 10:56:12 | 显示全部楼层
回复 26# ywf


    有一种方法可以鉴别马氏体级别是否真超标:就是根据马氏体相变的行为特征,通过观察原奥氏体晶粒度的方法来判断。只要原奥氏体晶粒度合格(5~8级),则马氏体就不会超标。
   观察原奥氏体晶粒度的方法是:即用一种能够在回火后仍然可以显示晶粒度的腐蚀剂:饱和苦味酸水溶液100ml,海欧洗涤剂1~5ml(也可用普通厨房用的普通洗洁精),盐酸 1~5滴。浸蚀时间要长达40~60min才能腐蚀出晶界。如果检查的结果金相组织或晶粒度超差,高温回火后重新加热淬火就解决了。

该用户从未签到

发表于 2011-4-12 20:46:28 | 显示全部楼层
为什么不淬火,反而想着正火,莫非正火完了还要淬火?

该用户从未签到

发表于 2011-4-12 22:52:05 | 显示全部楼层
热前晶粒度粗大,造成热后不良后果。你可以渗碳后先风冷,再返回加热室850度加热淬火。会达到目的。

该用户从未签到

发表于 2011-4-13 09:13:31 | 显示全部楼层
热前晶粒度粗大,造成热后不良后果。你可以渗碳后先风冷,再返回加热室850度加热淬火。会达到目的。
zh66318 发表于 2011-4-12 22:52



    你认为楼主的产品热前晶粒粗大是在哪个环节形成的?

该用户从未签到

发表于 2011-4-14 02:17:43 | 显示全部楼层
杨工你好。我认为是钢厂出的材料本质就不是很好。在锻造后正火,渗碳温度下调.,不要超过900,淬火温度控制在820至830度,结果会好些。改用碳氮共渗工艺也可以。。。。

该用户从未签到

发表于 2011-8-12 11:05:15 | 显示全部楼层
锻造后,再进行正火,可近一步细化晶粒、均匀组织,也有助于因锻造后部分未充分因锻打的粗大的枝晶组织重新溶解、形核、长大、均匀化,所以是必要的!

该用户从未签到

发表于 2011-8-12 15:35:02 | 显示全部楼层
搂主的图片如果是500倍的,似乎也不是很夸张的粗大,至少一个视场,存在几个马氏体区域。对渗碳淬火有相应的国标检验标准。对原材料也有相应的国标。如果是原始组织粗,那就只有正火能处理了,但是一般没有余量,可以采用多用炉风吹一下试验,可以保全不用报废。当然还要看看,你渗碳的炉子是不是跑温了,碳势是不是跑掉了。

该用户从未签到

发表于 2012-10-18 11:37:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-4-13 09:13
你认为楼主的产品热前晶粒粗大是在哪个环节形成的?

杨工,你好,下面有两张图,一张是锻造成形后,一张是渗碳淬火后的 个人觉得是退火时的粗大晶粒造成淬火后产生不良组织,最终导致变形较大。不知道杨工有何看法!

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发表于 2012-10-18 15:54:09 | 显示全部楼层
zhuwei515713 发表于 2012-10-18 11:37
杨工,你好,下面有两张图,一张是锻造成形后,一张是渗碳淬火后的 个人觉得是退火时的粗大晶粒造成淬火后 ...

    看前面的锻造金相,组织并不粗大,但有混晶;后面的图片是心部组织,还是渗层组织?

   如果后面的图片是心部组织,中间部分的那一团是贝氏组织,还是魏氏组织?
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发表于 2012-11-17 11:30:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-18 15:54
看前面的锻造金相,组织并不粗大,但有混晶;后面的图片是心部组织,还是渗层组织?

   如果后面的 ...

第二张图片是心部的,不知混晶在渗碳淬火过程中能否被消除,如不能,第二张淬火后的不良组织是否由混晶得到的(感觉像贝氏体)!
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发表于 2012-11-17 16:14:04 | 显示全部楼层
zhuwei515713 发表于 2012-11-17 11:30
第二张图片是心部的,不知混晶在渗碳淬火过程中能否被消除,如不能,第二张淬火后的不良组织是否由混晶得 ...

    “不知混晶在渗碳淬火过程中能否被消除,如不能,第二张淬火后的不良组织是否由混晶得到的(感觉像贝氏体)!”

     1. 混晶组织在渗碳过程中是不可能消除的;
     2. 您认为心部组织不良主要表现在哪儿?
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该用户从未签到

发表于 2012-11-17 16:22:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-17 16:14
“不知混晶在渗碳淬火过程中能否被消除,如不能,第二张淬火后的不良组织是否由混晶得到的(感觉像贝 ...

客户反馈热处理后变形,导致机加工时以一端为基准,另一端有磨不出的现象。他们把变形较大的地方割开做金相就看到上述的第二张组织。他们认为这是导致变形的根本!
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发表于 2012-11-17 16:25:27 | 显示全部楼层
zhuwei515713 发表于 2012-11-17 16:22
客户反馈热处理后变形,导致机加工时以一端为基准,另一端有磨不出的现象。他们把变形较大的地方割开做金 ...

     我想知道他们(您的顾客)凭什么认定是“这是导致变形的根本!”?
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发表于 2012-11-22 10:59:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-17 16:25
我想知道他们(您的顾客)凭什么认定是“这是导致变形的根本!”?

唉,现在的客户经常这样,出了问题就开始找各种原因,只要有他们觉得异常的,就追究你们!还和他们说不清!
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