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楼主: 举一反三

[求助] 20CrMnTi 材料,外径60mm的圆柱体渗碳淬火后碳化物5级,如何返工。

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该用户从未签到

发表于 2011-6-12 14:46:59 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
正火以后控制冷速,高回后检查碳浓度再重新淬火
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[LV.6]常住居民II

发表于 2011-6-12 18:00:54 | 显示全部楼层
回复 1# 举一反三


    渗碳件中的碳化物级别过高的返修,必须使表面过高的碳浓度向心部扩散,高温回火,正火或二次淬火都可以使其降低,至于你的返修工艺中提到的碳势以及二次淬火的温度都是影响你结果的因素,建议降低碳势至0.6扩散1.5H在降温过程中适当提高碳势至0.7左右,最后保温时还可以提高碳势至0.8,那么这样有可能将碳化物降至3级以内!
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该用户从未签到

发表于 2011-6-16 20:52:23 | 显示全部楼层
我们单位干过20CrMnTi的蜗杆,是920正火
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[LV.5]常住居民I

发表于 2011-6-25 17:40:53 | 显示全部楼层
返工淬火,采用860℃保温碳势定为0.65%保温2H 淬火即可消除,工艺我试验过,在周期多用炉上
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[LV.5]常住居民I

发表于 2011-6-25 17:45:22 | 显示全部楼层
你的碳化物超标,一定要检查一下炉子,看看碳势温度毫伏值是否对应,建议重新定碳。
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签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-6-25 18:49:25 | 显示全部楼层
870度淬火,温度太高了,所以马氏体5级!
碳化物870度淬火还有5级说明渗碳有问题,渗碳后没有检查出有问题吗?
而且20CrMnTi中Ti形成碳化物后很难通过扩散了!!
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签到天数: 272 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-2-7 14:11:04 | 显示全部楼层
还是选择高温度比较好的,你的产品比较简单,940-950保温使碳化物溶解,
其他的工艺根据指标协同调整
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