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楼主: negroc

[求助] 在英国某厂实习,不想给祖国丢人,求助。

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签到天数: 75 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-12-8 08:02:39 | 显示全部楼层

RE: 在英国某厂实习,不想给祖国丢人,求助。

北京中仪天信科技有限公司
negroc 发表于 2012-12-5 15:08
是拍了一些照片,今天就能传上来。
呃,为啥要我的照片呢

不看照片,就不能具体给出方案,知道吗
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[LV.6]常住居民II

发表于 2012-12-8 08:09:58 | 显示全部楼层

RE: 在英国某厂实习,不想给祖国丢人,求助。

530681991 发表于 2012-12-8 08:02
不看照片,就不能具体给出方案,知道吗

建议还是传个图片撒的,有关机密,的话就不用传了,冒昧问下产品是用在什么地方的
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签到天数: 118 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-12-9 15:51:25 | 显示全部楼层
我看做应力分析也没必要,什么材料啊?老外搞这么久,工艺应当没问题吧。估计应当是装料的问题,能挂起来的尽量挂起来,不能挂的做工装,关键是淬火的瞬间,进入淬火液的角度、冷却速度等等。应力肯定存在,多少是合适的、如何消除等等?
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签到天数: 26 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-12-9 16:21:05 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-12-5 19:07
国内锯片淬火,一般采用箱式炉加热,平着整齐码放,等加热好后,一片一片地进淬火压平机,随后上夹具,夹 ...

你说的是镶嵌的锯片吧?请教一下你说的压平机压是在冷却之后?还是冷却的同时啊?
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签到天数: 1332 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-12-9 19:49:24 | 显示全部楼层
老外也不是什么都厉害的。我见过一些,嗯。。。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-5 05:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 negroc 于 2012-12-15 10:49 编辑

  小女子正在英国读研究生,因为专业安排有真正的工厂项目,在对方工厂待两周帮助他们解决生产中的实际问题。我们去的这个厂是搞热处理的,面临的主要问题就是淬火之后的形变。我和另一个中国女生的本科专业都不是机械,这方面的知识几乎没有。在工厂待了两天还是毫无进展,而且他们也是因为我们老师要求真实的项目他们才让我们做这个,根本就不相信我们能解决。他们又请来了几个专业人士,专门来解决这个问题的。这几个人占了本来给我们的办公室,把我们赶去车间,因为工人们老被问一样的问题(他们专家问完,我们又问)对我们也有些不耐烦。所以我真的很想做给他们看看,让他们知道我们也是可以解决问题的。所以很希望能在这里得到大家的帮助,哪怕是一点点方向也好,小女子感激不尽。
  我们主要分析的产品就是长50-120厘米,厚15到60厘米的硼铁叶片,他们先加切割叶片,然后在上面打孔,最后根据厚度(只根据厚度,不怎么管长短)来分批送进加热炉,除非特殊要求,一般他们都会把托盘填满。加热温度一般都是930,然后淬火,有的需要回火(温度320)。这之后就会有很多变形的了,啥形状的都有,尤其是薄一点的,所有叶片百分之99都是需要矫直的。还有一部分是拧着了的,连矫直的办法都没有,所以老师希望我们能想想办法,减少形变的数量,哪怕只减少拧着了的都行。可是我们现在真的是一筹莫展啊!
  我觉得论坛中的各位再怎么样都比我们懂得多,真的希望能听听大家的意见,我们好有个方向。我们只有两个星期的时间,这一周总结提出方案,如果方案可行下一周就能实验。时间也很紧迫,要不是我们实在是走投无路,也不会给大家添麻烦的。

(非常感谢大家的帮助,今天找到了一款非常容易twist(这个词我是真的不知道翻译成中文应该叫什么,就是不能矫直,怎么都放不平的那种)的零件,所以准备考虑基于它用ansys做残余应力分析。今天出了一批产品,长约2米到2米4,宽约20厘米,厚度是16,一批20个,20个都有很严重的问题,有的不光只是弯曲,还又弯曲又拧着,又……)这帮傻大个儿啊,我都替他们捉鸡啊!

请问大神们:用ansys做残余应力分析靠谱么?还有最简单快捷便宜的消除残余应力的方法是什么啊?

非常抱歉,上周我们做的东西被老师全部否认了,只能重新来过。每天只睡两三个小时,所以一直没来谢谢大家。在这里跟所有回复的坛友们道一声谢。图片是产品和厂里的一些信息,产品都长得差不多,只不过长短厚度不一样吧。衷心希望大家看后多多提宝贵意见。从上到下依次是淬火池,产品A,产品B,加热炉,托盘


我觉得楼下有人说得对,我确实不能代表祖国,依我现在水平实在是太没资格了。那就往小里说吧,我想尽自己最大的努力去解决这个问题,实现一点自己的小小价值。两个星期的时间虽然没有解决什么问题,但是学到了很多东西,也看了看为什么这么一个不起眼的企业能一年年保持稳定,要知道它已经有50多年的历史了。至于我的专业么,确实和热处理没有关系,老师也在上周五明确指出尽量用六西格玛来处理。只是该厂,应该是该类产品的生产没有任何规律可言,摆盘更是随心所欲,以摆满为主。零件太重,我们测量工具的精度差,测量方法单一,所以数据的可信度低。这才考虑从变形原因入手,不过我太高看自己了,“黑色艺术”那是这么容易就能明白的。来这边读书有幸参观了很多非常有名工厂,每一次都被深深震撼到。也终于明白学工程的得安下心来,踏踏实实做点事情出来。昨天是在厂里的最后一天,在切削机轰轰隆隆的噪声中,一道阳光从大门里穿进来,照进车间,我忽然觉得这些金属疙瘩也挺美的。至于照片嘛,就传一张开清洁车玩的时候拍的吧。嘿嘿~

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该用户从未签到

发表于 2012-12-8 15:56:54 | 显示全部楼层
我们也做叶片热处理  在变形上叶片竖放比横着放明显好很多
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签到天数: 171 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-12-8 18:03:30 | 显示全部楼层
以你现在的状况,要是能把这问题解决了,估计你回不了中国了。。钱学森学了大半辈子也就值5个师,以你的潜力,前途无量啊
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-12-7 09:21:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘安韦伟 于 2012-12-7 09:26 编辑

看了LZ的描述跟大家的跟帖,我发现LZ遇到的问题跟我遇到的问题一样,我们是做高锰钢的,尺寸在0.4㎡到1㎡之间,厚度在15-30mm之间,我们是1050℃保温,然后入水,冷却到水温出水,装炉的时候用的是铁排,台车式炉加热,出炉的时候是用行车吊起,然后移动到水槽边入水,在空气中暴露的时间不超过1min,最后出水后所有的板子几乎都变形了,虽然变形量不是非常大,也有拧着的,现在我正在一件一件的用压力机压平,已经连续两天了还没有整完。像我们的这个情况,我的初步猜测是行车入水的时候速度太慢,最低端跟上端入水的时间大概有3s的样子,这样上下温度就差了差不多150℃,热胀冷缩变形比较厉害,并且入水速度慢,有的地方发生相变,造成相变应力也会变形。具体实际原因是什么还不知道还有待于考察,正在准备做点工装改变一下入水方式。

最后弱弱的说一下,LZ的QQ是河北,手机号是广西玉林,现在人在英国。。。
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该用户从未签到

发表于 2012-12-10 10:06:18 | 显示全部楼层
要专业热处理,隔行如隔山。如果不懂的话就说不懂没什么丢人的
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-6 07:01:32 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-5 19:31
小女子传几张玉照,问题就解决了

呃,我真身出现到厂里解决不了~
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-6 07:02:43 | 显示全部楼层
静生智,定生慧 发表于 2012-12-5 20:38
不错,有上进心
祝您好运

嘿嘿,谢谢。你这个名字倒是对我很有启发,确实得静一静!
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-6 07:05:34 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-5 20:54
孔的分布?淬火是怎么下介质?淬火前组织状态?厚薄不一的处理?

非常感谢。孔的分布就是中间两排,淬火是连着托盘放到淬火台上,噗通一下就掉水里了。不太明白厚薄的处理是什么意思,能麻烦您详细解释下么。因为他们放在一个托盘上的零件厚度都是一样的,但是宽度和长度可能就不一样了
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-6 07:09:22 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2012-12-5 21:04
目前你说的这种情况,是不是一直都是这样?
如果以前他们做出来的好,但现在不行,应该多方面去找找原因。 ...

非常感谢您。以前他们也一直这样,只有一款产品曾经试验成功了,就是托盘上放十二个可以,除了十二别的数字都不行,跟中邪了一样。在此之外的叶片变形率都惨不忍睹。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-6 07:11:10 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-12-5 22:05
加油,不要想太多,认真去做,有谁敢小瞧你!人的能力有大有小,但是要有颗强大的内心啊!老夫子说尽人事听 ...

哈哈,谢谢。希望最后能有成果就最好了,实在不行全当历练了!
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-6 07:13:27 | 显示全部楼层
maryliu1020 发表于 2012-12-5 22:29
热处理变形显然是残余应力引起的,但是要解决确实一个比较复杂的工程,需要做专用夹具而且需要做实验才能成 ...

谢谢。不知道有没有什么简单的方法能消除残余应力呢?因为这种叶片其实结构挺简单,用我的话说就是一块板板上削了边,钻了几个孔。怎么看还是长板板~
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-12-5 22:58:04 | 显示全部楼层
影响变形最主要的两个因素:装炉方式和淬火冷却
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该用户从未签到

发表于 2012-12-5 23:26:08 | 显示全部楼层
“我们主要分析的产品就是长50-120厘米,厚15到60厘米的硼铁叶片”
我怎么觉得厚度单位像是写错了。??
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该用户从未签到

发表于 2012-12-5 22:29:45 | 显示全部楼层
热处理变形显然是残余应力引起的,但是要解决确实一个比较复杂的工程,需要做专用夹具而且需要做实验才能成功的。时间太短可能不容易实现。
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该用户从未签到

发表于 2012-12-5 22:05:14 | 显示全部楼层
加油,不要想太多,认真去做,有谁敢小瞧你!人的能力有大有小,但是要有颗强大的内心啊!老夫子说尽人事听天命,楼主我顶你!!
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