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楼主: zhangjie198956

[求助] 调质后抗拉强度偏低,找不到原因

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签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-10-20 14:31:38 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
qpfire 发表于 2014-10-16 09:18
误差不大啊。降低点回火温度或调整淬火剂的浓度,就能提高点硬度和强度。几根破螺栓,没必要要求这么高,差 ...

可是客户不这样想,低了就不合格!不给钱啊
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该用户从未签到

发表于 2014-10-21 11:55:38 | 显示全部楼层
有可能前工序温度是较高的,到处理到你这批时温度还没降下来,导致第一批产生些微差异。
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签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-10-21 12:24:06 | 显示全部楼层
自己检测就有问题  自然不能过关。。淬火回火问题
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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2014-11-29 20:25:30 | 显示全部楼层
同行!我也是做紧固件的,你的产品直径多少啊?一般情况,35CrMo材料直径36以下的,12.9级我用450-470℃回火都能回出来的,你用410℃?感觉没有淬透似的
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该用户从未签到

发表于 2014-11-29 20:30:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 silverius 于 2014-11-29 20:33 编辑

。。。我是检测单位,最怕就是遇到lz这种试样,做得东西就在合格值得上下浮动,抽到高出一点的算合格,抽到低得人家就有来复验。不给复验就一直送委托。。。。
真心觉得这种材料还是少用,要多从工艺上去根本改善。
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签到天数: 160 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-4-6 12:02:23 | 显示全部楼层
我们用的回火温度在440-450度,898规定最低425度回火,抗拉强度达到1220MPA以上,还是热处理工艺有问题,不知楼主的规格是多大的,直径太大或者用的淬火油冷速慢,很难达到要求的,建议就要更换材料。
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该用户从未签到

发表于 2017-4-8 15:33:10 | 显示全部楼层
这个我也有遇到过,硬度合格的强度就有点低!也不知道原因,怀疑可能是晶粒偏大了
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签到天数: 354 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2018-1-28 13:39:27 | 显示全部楼层
410回火就只有40了, 435材质12.9级的,正常情况下430回火还有42度左右。是不是淬火时间不足,建议把硬度做在41-43之间,拉力肯定达标,不用担心会断。
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