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楼主: y705026388

[讨论] 20CrMnTi渗碳淬火后,碳化物7级,残奥6级怎么返修且不导致渗层加深

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该用户从未签到

发表于 2012-3-13 10:33:59 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 10:19
网带炉一定能达到这个渗层深度要求,更深的也没问题。

杨工版主,你真是万能的主啊,以后我都问你了 :)

该用户从未签到

发表于 2012-3-13 10:37:58 | 显示全部楼层
a_cry 发表于 2012-3-13 10:33
杨工版主,你真是万能的主啊,以后我都问你了

    你不是在说风凉话,挖苦我吧?

该用户从未签到

发表于 2012-3-13 10:41:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 10:37
你不是在说风凉话,挖苦我吧?

, 我指灯发誓, 10000%没有的事,  真心的。

该用户从未签到

发表于 2012-3-13 10:47:10 | 显示全部楼层
a_cry 发表于 2012-3-13 10:41
, 我指灯发誓, 10000%没有的事,  真心的。

    谢谢,不必发誓,往后多多交流。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-13 10:51:03 | 显示全部楼层
楼主  有没有金相啊?  发上来看看啊~~~~~~

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-3-13 13:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
y705026388 发表于 2012-3-8 19:22
怎么会没搞头!因碳化物,残奥,以及有效硬化层超出技术参数,而有效硬化层超些能评审通过,(虽说能评审通 ...

楼主,按你的做法根本不可能解决碳化物问题,第一你说的700度碳化物部分溶解,请问没到奥氏体温度它怎么溶?第二,7级碳化物是何等厉害你当初渗碳温度肯定不止860吧,那后续860度加热你能解释为什           么可以把原来更高温度溶解不了的碳化物给溶解了?860度真能溶解7级的碳化物吗?你考虑过吗第三你不能提供金相照片,但你看过吗,确认过吗,实验品三次都是同一件吗,我猜不是。第四是否考虑过深层不增加原因仅仅是降低淬火温度降慢冷速吗?你是否每次有问题或试验都检两个以上样件?
我之所以质疑你因为我曾对消除碳化物做过大量试验,知道碳化物的消除方式,当然很多失败了。当知道你检测报告数据光看心部我就猜出你的工艺方式因为我也曾试过,这里我不是否定楼主的能力
只希望楼主不要被假象所欺骗共同提高才是我最终目的。

该用户从未签到

发表于 2012-3-13 23:26:22 | 显示全部楼层
LZ工艺上问题不大,说法欠妥,K是可以高温下扩散的,但不是700度,AR可以高温回火减少的,具体工艺我们公司也做个,高温淬火,碳势压低是可以解决K超标问题的

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-14 13:24:39 | 显示全部楼层
rclngc 发表于 2012-3-13 23:26
LZ工艺上问题不大,说法欠妥,K是可以高温下扩散的,但不是700度,AR可以高温回火减少的,具体工艺我们公司 ...

那就说说你们的具体工艺,大家借鉴一下!

该用户从未签到

发表于 2012-3-14 14:49:59 | 显示全部楼层
大家可以参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405

该用户从未签到

发表于 2012-3-15 14:56:32 | 显示全部楼层
如此返修,齿轮的公法线长度变小了,齿向也超了,即使渗层.金相合格,最后得到的还是不合格产品.

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-15 16:29:54 | 显示全部楼层
怎么修的?给是给大家分享分享

该用户从未签到

发表于 2012-3-15 19:52:49 | 显示全部楼层
灌水嫌疑。。。是同一批料么  有做假的嫌疑

该用户从未签到

发表于 2012-3-15 19:54:52 | 显示全部楼层
高温回火时间长使表面脱碳然后淬火再高温回火再脱碳   最后补碳淬火么

该用户从未签到

发表于 2012-3-15 19:56:17 | 显示全部楼层
返修难度很大   很难把握

该用户从未签到

发表于 2012-3-16 12:18:21 | 显示全部楼层
高温回火后,直接淬入盐水中!

该用户从未签到

发表于 2012-3-26 22:07:46 | 显示全部楼层
盐炉返修:880℃保温X分,降温840淬火保温X分,下普通淬火油

签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-3-26 22:25:58 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2012-3-7 19:47
楼主的齿轮不知有多大?这的确有点奇怪,不返修的确有些难。碳化物我们以前也有超的,但是我们热后磨齿,磨 ...

碳化物不是主要在齿顶检测吗?怎么会磨齿后合格。你们磨齿还要磨齿顶?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-9-9 10:03:42 | 显示全部楼层
y705026388 发表于 2012-3-8 19:22
怎么会没搞头!因碳化物,残奥,以及有效硬化层超出技术参数,而有效硬化层超些能评审通过,(虽说能评审通 ...

楼主,你的对残奥和碳化物的评级是用的那个标准?能否透露一下,谢谢!
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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2014-9-9 19:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个情况我处理过…高温正火待完全冷却后重新淬火(降温淬火的保温时间不得过长),正常回火冷却后,深冷后马上回火(在保证硬度的前提下,以最高回火温度)。
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该用户从未签到

发表于 2014-9-10 11:31:47 | 显示全部楼层
1、高回
2、高温固溶(1000-1050℃)降温840℃淬火或固溶后淬油到工件600℃左右拉出直接进回火炉再高回出炉空冷,转入加热炉840淬火
3、180回火一到两次
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