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楼主: 马氏

[求助] 45#淬火硬度太低,急!

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签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-3 19:08:10 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
淬火之后未回火时的硬度是多少,你测了没有,看看是不是达到了45钢的淬火硬度,如果在50HRC以上的话,说明淬火时的硬度是达到了的;那就在检查下回火的温度是不是偏高了.你说的45钢有网状F是很正常的,这跟它的材料淬透性有关,它毕竟只是一个中碳碳素钢,最大的淬透直径只有9(油淬)--16(水淬)MM.而现在你的钢材直径是45MM.边部能淬到3--4MM的马氏体就不错了啊.心部的组织只相当于正了一次火而已。直径越大热量传递越是慢。很正常的。如果要避免心部F,只有换钢材,换成合金钢如40Cr等等。

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该用户从未签到

发表于 2012-6-3 20:34:53 | 显示全部楼层
见到有将直径25--40MM的50Mn棒料调质淬火采用淬火液淬火的,且零件在淬火槽中是密集堆放的,我感觉这实在是荒唐。。。。
楼主的这个零件用PAG水溶液淬火同样让人 无法理解

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-3 22:47:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 qibao9891 于 2012-6-3 22:50 编辑
霜月 发表于 2012-5-30 19:30
按GB/T222标准,碳含量允许偏上、下差0.03%,0.4%的碳含量应该算合格吧。
我这里就遇到了45钢进厂复检,碳含量0.394%,被判为不合格,......


愚见这个碳含量0.394%应该算合格。

因为化验这个过程本身就有不确定度。所以化验检验本身也是有碳量允许差的,如果没记错的话,中碳钢应该在1%  。这1%是另外算的,不包括在GBT222中。
算上这1%的允许差,0.394%是合格的。

碳量允许差具体是那个国标上的,我记不清了。可能在GB/T223系列那86个中的哪个,有关碳检测的。GB/T223.1?

个人愚见。

该用户从未签到

发表于 2012-6-4 07:16:16 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-6-3 18:55
应是包括碳含量在内的诸多因素的综合影响,而不单纯是碳含量的影响

    工件的质量效应对其实际淬火后的硬度影响之大是不可忽视的

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-4 10:54:01 | 显示全部楼层
你好:单(尽管是淬火液冷却的,也不至于如此)就金相组织中出现铁素体网来说,冷却速度慢是主要原因。建议进行化学分析主要是碳含量。以便于采取相应的措施。
另一方面,就45MM直径的45号钢,必须用百分之五到百分之十的盐水,单件入水冷却。这是一般必须遵循的操作办法。如果含碳量在下线,或者在下线左右,可以把加热温度提高到860--880度,透热后保温10--20分钟就可以了,但是必须盐水冷却。
因对现场情况不是很了解,仅供您参考。

该用户从未签到

发表于 2012-6-4 11:32:55 | 显示全部楼层
网铁出现说明冷速慢了,入炉前停留时间过长或淬火介质不合适,改成水不就行了吗

该用户从未签到

发表于 2012-6-4 12:46:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-30 10:37
近期我司正好有一个试制产品,为45#钢(Ф85×70一端带一法兰)因为公司没有盐水槽,所以采用8%的PAG淬 ...

这两天正在作45钢制作的塑料模具,模具重量在700~3000Kg,感觉硬度挺难达到28~32HRC,而且有软点。2000kg的模具,我真担心水淬硬度达不到,但又怕介质强烈了会开裂。现在,都在追求利润最大化,真是苦了我们这些技术员。45钢材料的稳定性也较差。锻后又没有正火,说是SM材料,但是实际却是一般45钢钢锭锻造制坯。你说难办不难办?

该用户从未签到

发表于 2012-6-4 16:26:10 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-6-4 12:46
这两天正在作45钢制作的塑料模具,模具重量在700~3000Kg,感觉硬度挺难达到28~32HRC,而且有软点。2000kg ...

   你这么大的45#钢调质是不可能达到28~32HRC的,建议直接进行正火处理,如果必须达到这个调质硬度,则建议更换材料。

该用户从未签到

发表于 2012-6-4 19:32:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-4 16:26
你这么大的45#钢调质是不可能达到28~32HRC的,建议直接进行正火处理,如果必须达到这个调质硬度,则建 ...

我们面对的很多客户并不懂材料及热处理,明明知道前面是崖,却依然往前冲。只是我们作热处理的始终能把表面硬度作上去,但只是表层而已。今天客户还称赞我们硬度作的不错,解决了他们多年达不到的要求。说来真是惭愧,就这么好忽悠。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-4 22:22:54 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-6-3 22:47
愚见这个碳含量0.394%应该算合格。

因为化验这个过程本身就有不确定度。所以化验检验本身也是有碳量 ...

钢厂来人当面取样分析,连续分析几个样,碳含量都在0.41~0.42%之间。这个材料生产的产品高频淬火硬度要求达到58HRC以上,我有些担心。

该用户从未签到

发表于 2012-6-5 06:57:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-6-5 06:57 编辑
霜月 发表于 2012-6-4 22:22
钢厂来人当面取样分析,连续分析几个样,碳含量都在0.41~0.42%之间。这个材料生产的产品高频淬火硬度要求 ...


    这个含碳量高频淬火硬度要求58HRC以上不会有问题。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-5 09:16:35 | 显示全部楼层
淬不上火的是不是本体有问题啊?在前面工序中会不会过烧了或怎么的?

该用户从未签到

发表于 2012-6-5 12:37:18 | 显示全部楼层
很明显,冷速不够造成的

签到天数: 142 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-6-5 13:45:01 | 显示全部楼层
铁素体呈网状一般为冷却不足所致.
建议采用盐浴炉加热后盐水淬火.

该用户从未签到

发表于 2012-6-5 17:54:08 | 显示全部楼层
严超峰 发表于 2012-5-31 20:27
870℃淬水(水温20-40℃),淬火HRC49-50。

温度是有点低,但是看他们讨论应该不单是温度的问题

该用户从未签到

发表于 2012-6-5 17:54:52 | 显示全部楼层
xtgych 发表于 2012-6-5 12:37
很明显,冷速不够造成的

不要这么肯定,也可能是别的原因

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-5 19:43:11 | 显示全部楼层
我和上面的建议一样,先试淬一根看看能淬到多少硬度。

该用户从未签到

发表于 2012-6-5 20:21:19 | 显示全部楼层
这是个直径4545#调质件棒料,我认为用PAG淬火很荒唐。。。。

该用户从未签到

发表于 2012-6-5 20:43:17 | 显示全部楼层
直接按35#钢做吧,做成排字,下水快点就OK了

该用户从未签到

发表于 2012-6-5 22:11:06 | 显示全部楼层
淬火温度升高到860,第一冷却一定要到位,水温低于25摄氏度,循环冷却要快速
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