sbm197873 发表于 2012-11-17 19:32
那请教该材料曲轴的成型方法,怎样能保证纤维流线和力学性能?
高工你好,我这儿有一篇论文可以参考下。
非调质钢一般是控轧控冷(TMCP)来获得力学性能吧非调质钢曲轴的开发和应用
作者:唐新民 赵九根
摘要:本文介绍了非调质钢(49MnVS3钢)曲轴与调质钢(S53C钢)曲轴的显微组织、力学性能和疲劳性能对比试验结果,选定49MnVS3钢作为 柴油机曲轴用材,并逐步投入批量生产,产生了巨大的经济效益。
关键词:非调质钢;柴油机曲轴
1前言
我公司柴油机制造设备是根据引进技术的加工工艺要求而配置的,按要求采用S53C(调质钢)锻造曲轴毛坯,组织试生产。但国内锻造曲轴毛坯因调质处理质量不稳定,硬度均匀性差,切削性能差,导致加工刀具寿命短,生产效率低,经常停产,造成生产成本高,生产压力大的被动局面。为此,通过调研,我们决定用非调质钢制造曲轴。
曲轴是在不断周期变化的载荷下,在往复和旋转惯性力和力矩(扭矩和弯矩)共同作用下做功的;其次曲轴各轴颈在很高的比压下,以很大的相对速度与轴承发生滑动摩擦,产生较高的温度和磨损,服役条件十分恶劣。因此,曲轴材料必须有较高的抗拉强度、疲劳强度、较高的硬度及耐磨性,心部有一定的韧性。据有关资料统计,曲轴失效形式主要是弯曲疲劳断裂和轴颈磨损。
S53C钢调质状态下与正火状态下的力学性能指标如表1所示。
表1S53C钢力学性能及曲轴表面硬度数据表
热处理状态
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σs/MPa
|
σb/MPa
|
δ(%)
|
Ψ(%)
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αKU/J.cm-2
|
HBS
|
表面氮碳共渗HV0.1
|
调质
正火
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≥588
≥392
|
≥780
≥647
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≥14
≥15
|
≥35
|
≥59
|
229~285
183~255
|
≥500
≥500
|
我们的主要任务是选择一种非调质钢制造柴油机曲轴,既要满足S53C钢主要力学性能指标(特别是抗拉强度、疲劳强度),又能大大地改善其切削性能,提高生产效率,降低生产成本。依据我国非调质钢冶炼水平和现有非调质钢,我们选定49MnVS3钢为研究对象。用49MnVS3钢与S53C钢进行了对比性试验。只要49MnVS3钢的锻造成形性、加工切削性能、疲劳台架试验、装车路试使用性能达到或超过S53C钢的性能,我们就认为能够替代调质钢制造柴油机曲轴。
2对比试验及分析
2.1锻造成形工艺试验
非调质钢曲轴的锻造成形,主要是控制锻件的加热温度,始、终锻温度和控冷速度,有效地保证曲轴锻件的综合力学性能及曲轴的加工性能和使用寿命。
曲轴锻造工艺流程如下:
下料→中频加热→预锻→终锻→切边→热校→控冷→喷丸→检测(硬度、力学性能、探伤等)→机加工。
依据曲轴毛坯厂生产经验和生产实际,以及两种钢的热加工参数,我们制定了两种钢的对比锻造工艺,如表2所示。
表2曲轴锻造工艺对比试验参数表
材质
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加热温度/℃
|
始锻温度/℃
|
终锻温度/℃
|
控冷方式
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锻造方式
|
锻后处理设备
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S53C钢
49MnVS3钢
|
1200±10
1190±10
|
1150±20
1150±20
|
1050±30
1030±30
|
锻后调质
风→控冷
|
模锻
模锻
|
调质专用线
控冷专用线
|
2.2切削性能试验及氮碳共渗处理
用S53C钢和49MnVS3钢的曲轴毛坯,在曲轴加工线上进行了对比切削性能试验。主要考核其刀具的使用寿命及切削力的大小。其数据见表3。
表3两种材质曲轴切削刀具寿命比较
工序名称
|
加工调质钢刀具
寿命件/套
|
加工非调质钢
刀具寿命件/套
|
提高刀具
寿命(%)
|
车大、小头
车端面
车-拉轴颈
钻油孔
钻飞轮孔
|
4000
3800
2000
1000
1500
|
7200
7000
5000
1800
2000
|
80
84
150
80
33
|
注:1.表中数据S53C钢为生产记录每套刀具推算平均寿命数,49MnVS3钢为生产试验样本每套刀具平均寿命数。2.表中工序为曲轴加工中切削量大的工序,切削量小的工序没有列入表中。其中车-拉轴颈指加工瓶颈工序。
非调质钢曲轴因49MnVS3钢锻件未经调质处理,室温组织为珠光体和铁素体,硬度均匀,工件表面硬度差<20HBS,断面硬度差<15HBS,且钢中含有较高的硫,从而显著改善切削性能。从表3可以看出,切削量大的工序,刀具使用寿命提高得大,特别是解决了车-拉轴颈工序(调质钢曲轴加工瓶颈工序)的切削加工问题,并使刀具使用寿命提高了150%以上。切削量小的工序刀具使用寿命提高达30%左右。
曲轴磨削加工后,必须进行表面硬化处理,以提高轴颈的耐磨性能和疲劳强度,延长曲轴的使用寿命。柴油机曲轴采用气体氮碳共渗工艺进行表面硬化处理。非调质钢曲轴气体氮碳共渗结果怎样呢?为此我们进行了氮碳共渗工艺试验及耐磨性能试验。试验方法是用49MnVS3钢曲轴进行与S53C钢曲轴相同工艺处理,检测其氮碳共渗质量,试验结果表明非调质钢曲轴氮碳共渗后的质量与S53C钢曲轴相当,可满足曲轴各项技术要求。
2.3金相组织及分析
非调质钢曲轴毛坯因坯料直径较大(φ115mm),加热温度高(1190℃),时间长,锻造比因部位不同,其室温金相组织也不同。曲轴表面变形大,冷速大,金相组织为较细的珠光体加断续网状铁素体,晶粒度为4~6级,硬度高达240~260HB;而心部组织因变形小,冷速小,金相组织为较粗的珠光体加断续网状铁素体,晶粒度为3~5级,硬度为230~245HB。非调质钢曲轴锻后金相组织、硬度、晶粒度可见表4所示。另外,从试验中还可得出,工件加热温度、终锻温度偏高,冷却速度较低时,晶粒粗大,切削性能好,但韧性差,疲劳强度低。金相试样按图1取样检测分析。
2.4力学性能
力学性能检测主要做抗拉试验和冲击试验。根据曲轴服役条件,曲轴直径的大小,具体按图1所示取样。试样的尺寸均为标准试样。
图1曲轴力学性能试样取样图
试验方法是每批次取2件曲轴,做4个抗拉试样,4个冲击试样,进行两种材质的对比试验,其试验结果见表4所示。
表4两种材质曲轴力学性能及金相组织对比数据表
材质
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σs/MPa
|
σb/MPa
|
屈强比
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δ(%)
|
Ψ(%)
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α?Ku/J.cm-2
|
HBS
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金相组织
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晶粒度
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S53C钢
49MnVS3钢
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535~545
491~497
|
790~810
804~821
|
0.660
0.608
|
17~19
16~18
|
58~60
33~36
|
65~75
20~45
|
235~246
236~245
|
S网+F少
P+F断网
|
5~7级
3~5级
|
从表4中可以看出,两种钢的抗拉强度、屈服强度基本相同,但由于金相组织结构不同,调质钢韧性比较好,非调质钢晶粒粗大,铁素体呈断续网状,导致韧性较差。
2.5疲劳强度及耐磨性能
曲轴疲劳性能的好坏,直接影响着曲轴装机后的使用寿命,所以进行曲轴疲劳试验是非常必要的。非调质钢曲轴表面硬化质量、抗拉强度与调质钢相当,但韧性较差,为此我们又进行了两种材质曲轴疲劳性能的对比试验。按JB3258《汽车 发动机曲轴疲劳台架试验方法》的要求,用两种钢曲轴成品各随机抽取5件曲轴,在DC-1型电磁激振疲劳试验机上进行疲劳强度试验,采用升降法求疲劳极限,再根据疲劳强度计算出安全系数来判断曲轴是否符合技术要求。具体试验结果见表5所示。
曲轴耐磨试验是用两种材质按试验要求做成试块,在MM-200型磨损试验机上进行等条件下耐磨试验,再比较磨损体积的大小。具体试验结果见表5所示。
表5曲轴弯曲疲劳强度、安全系数、耐磨性能对比数据表
材质
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疲劳强度/MPa
|
安全系数
|
磨损压力/N
|
磨损时间/h
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摩擦副
|
磨损体积/mm3
|
S53C钢
49MnVS3钢
|
1035
1035
|
1.56
1.56
|
250
250
|
19
19
|
高速钢
高速钢
|
6.114
6.521
|
从表5中可以看出49MnVS3钢曲轴疲劳强度、安全系数均与S53C钢相同,磨损量比S53C钢略微大一点。按JB3258《汽车发动机曲轴疲劳台架试验方法》要求,曲轴安全系数>1.3就可以满足曲轴性能要求,故49MnVS3钢曲轴达到S53C钢水平,能够满足我公司柴油机曲轴的性能要求。
2.6台架试验
台架耐久试验是考核曲轴装机后使用性能及寿命的一种强化试验。我们用49MnVS3钢曲轴装机两台,进行600h耐久台架试验。首先磨合50h,再进行550h强度试验后,检查曲轴的变形量及轴颈磨损状态,再与S53C钢曲轴600h台架试验结果进行比较。通过两轮600h耐久台架试验后,检查非调质钢曲轴的变形量和轴颈磨损量,均与S53C钢台架试验结果相当,符合曲轴台架耐久试验的技术要求。
2.7装车路试
49MnVS3钢曲轴在进行台架疲劳试验和台架耐久试验后,接着要进行装车路试,进一步检测其可靠性、可行性和替代性。我们的方法是用49MnVS3钢曲轴装配3台发动机装车进行三万公里路试,在各种不同的路况下,行驶不同路程,检测曲轴的变形、磨损及其他失效内容。试验结果证明49MnVS3钢曲轴达到S53C钢曲轴的技术水平,完全能满足柴油机对曲轴的技术要求。
3经济效益分析
用49MnVS3钢替代S53C钢制造我公司柴油机曲轴,不但能满足其性能和各项技术要求,解决切削加工中生产实际问题,使我公司发动机生产逐步走上正常轨道,而且能较大幅度地降低柴油机曲轴的制造成本,产生显著的经济效益。
49MnVS3钢柴油机曲轴的经济效益主要由两部分组成。一部分是材料国产化后(49MnVS3钢材由国内供应,S53C钢材需进口),降低了原材料采购价,取消了锻件调质处理工序,减少了废品率,简化工序,缩短了生产周期,降低了制造成本。另外,由于49MnVS3钢中硫含量较高,组织结构稳定,硬度均匀,表面硬度差较小,大大地改善了曲轴切削加工时的切削性能,提高了生产效率和刀具使用寿命,较大幅度地降低了加工制造成本。从表3中可以看出49MnVS3钢曲轴切削量大的工序,刀具使用寿命提高80%~150%,切量小的工序也提高了30%左右。49MnVS3钢曲轴投产后,我们用数理统计的方法分析了一段时间的生产记录,分析结果证明:每件49MnVS3钢曲轴的加工制造成本可节省48元左右,加上降低曲轴毛坯采购价95元/件,实际每件49MnVS3钢曲轴可节约制造成本143元左右。自投产以来我们已生产49MnVS3钢曲轴4万余件,经济效益达600余万元。
4结论
(1)49MnVS3钢曲轴经各类性能试验证明,能满足我公司柴油机曲轴技术要求,可替代调质钢制造曲轴。
(2)49MnVS3钢曲轴可省略调质处理工序,简化生产工序,降低废品率,产品质量稳定,适用于规模大、自动化程度高的曲轴生产线。
(3)采用49MnVS3钢制造柴油机曲轴,可产生显著的经济效益,每件曲轴可望降低制造成本143元左右。
(4)49MnVS3钢的塑性、韧性比S53C钢稍差,可用降低含碳量改进锻造工艺参数的方法,逐步达到调质钢的水平。
作者简介:唐新民(1953—),男,高工,从事金属材料及热处理专业的技术工作,多次担任项目负责人。联系电话:0791-5232888-7012(O),传真:0791-5235674。
作者单位:唐新民(江铃产品开发技术中心,江西南昌330001)
赵九根(江铃产品开发技术中心,江西南昌330001)
参考文献:
[1]雍岐龙,马鸣图,吴宝榕.微合金钢——物理和力学冶金[M].北京:机械工业出版社,1989,12:522~660.
[2]胡德昌,胡滨.新型材料特性及其应用[M].广州:广东科技出版社,1996,9:28~42.
[3]第一汽车制造厂情报研究所.非调质钢译文辑[Z].1985,7.(end)
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