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怎么解决中频时的裂纹问题?

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签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-1-25 21:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
中、重卡车的曲轴在中频淬火+210度保温4小时回火之后在外观、尺寸总检查之前的探伤时发现裂纹,主要是在连杆颈的内测,工艺参数和材料都没有变化,后来把回火温度提高到230度保温4个小时也没什么效果。

签到天数: 38 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-1-26 02:33:09 | 显示全部楼层
中频淬火裂纹一般多数情况是冷却有问题。

该用户从未签到

发表于 2007-1-26 04:53:08 | 显示全部楼层
我支持虾中大虾的观点!!!我顶他

签到天数: 1339 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2007-1-26 05:03:26 | 显示全部楼层
能否先用中频预热一下,再做淬火处理,可以减少淬火应力或者在做中频以前先做工件的调质处理;其二,应避免工件的机械加工的直角位;

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-1-26 19:34:22 | 显示全部楼层
淬火温度没问题的话,应该是淬火介质的问题,冷却速度可能太快,适当降低淬火液浓度试试!

该用户从未签到

发表于 2007-2-4 23:17:34 | 显示全部楼层
用210-230的回火温度会不会产生回火脆性?

该用户从未签到

发表于 2007-2-4 23:32:23 | 显示全部楼层
我也在生产中碰到过这种情况,但到现在还没有真正找到出现这种问题的原因,也就谈不上解决的办法,目前只是在出现这种问题时,加强对冷却和回火的及时性方面的控制,感觉有时会好点!!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-3-15 16:32:34 | 显示全部楼层
我在生产中遇到过批量出现类似情况,不知你用的是什么淬火介质。介质的冷却特性发生变化,导致中频淬火的冷却开始阶段产生强大的表面收缩拉应力,造成热应力裂纹,由于在随后的马氏体转变时表面膨胀形成压力,所以裂纹不会扩展,一般深度较浅,不会穿透淬硬层。解决的方法是降低淬火介质的冷却烈度即可。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-3-15 20:02:01 | 显示全部楼层
我们就是用水作冷却介质。但就是要注意冷却时间。必要时可以先在炉中加热到300度左右(视工件和材料而定),再进行表面淬火就行了。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-3-21 15:15:04 | 显示全部楼层
我们的管类零件也出过这种问题,我们的解决步骤一般是1材料成分检验,如有缺陷能否预处理解决,2加热温度是否过高,或者加热后预冷淬火,3冷却剂浓度,温度,流量,压力都有影响,4间隔时间(淬火,回火)时间不要过长5零件设计的合理性等

该用户从未签到

发表于 2007-5-10 14:07:12 | 显示全部楼层
检查材料组织\热前可以真空去应力退火来消除应力,建议了解前面加工工序

签到天数: 669 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-5-11 02:45:55 | 显示全部楼层

怎么解决中频时的裂纹问题

你说的情况可能是在连杆径R角的上面,淬火过渡区的区域,这主要是感应器的圆角太大,或导磁体太多,驱流大了所致。
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