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表面马氏体组织粗大

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签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-9-10 14:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
正在对一批17CrNiMo6材料进行渗碳淬火处理,要求是表面马氏体不能超过三级,残奥量<20%,执行标准为JB6141。
我采用的工艺如下:渗碳925±5℃,强渗碳势1.10±0.05,扩散碳势0.85±0.05,出炉后缓冷,再次加热到820±5保温5-9小时,碳势0.85±0.05。出来后发现表面有3-5丝的马氏体为四级,委托单位不能接受。他们提供的工艺为渗碳后降温淬火,观察其试样,没有出现过上述问题,但本单位由于受工装限制,不能采用降温淬火工艺,请各位大侠帮忙分析,如何渗碳缓冷避免出现马氏体粗大的问题。非常感谢

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-9-10 14:57:33 | 显示全部楼层
从以下几个方面进行考虑一下:
1.材料的本质晶粒度:材料的本质晶粒度是很难改变的,本质晶粒度决定了产品的晶粒大小。
2.淬火温度:淬火温度的影响您应该知道,但是你们无法改变。
3.预备热处理:预备热处理的好坏对马氏体有一定关系,预备热处理组织粗大,将导致淬火后马氏体粗大。一般预备热处理要得到良好的铁素体+珠光体。不应该具有贝氏体和混晶现象的发生

该用户从未签到

发表于 2008-9-10 15:01:39 | 显示全部楼层
如果你们受工装等方面的限制,可否考虑在渗碳后的预备热处理方面入手,对渗碳件增加一道正火处理呢?那样会细化晶粒,应该对后面的淬火操作起到有益的影响,但是增加了加工成本。如果找不到更好的解决办法,不妨一试。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-10 15:05:40 | 显示全部楼层
渗后缓冷再重新加热淬火应该比降温淬火好控制的。
楼主使用的淬火温度也不算高,那么或许如小非专家说的那样,是预处理组织欠佳了。

该用户从未签到

发表于 2008-9-10 15:20:06 | 显示全部楼层
17CrNiMo6材料进行渗碳淬火处理,表面回火马氏体和残余奥氏体量都超差.
1.你的予先热处理一定要搞好,正火温度不易过高.(一般选用920度).
2.渗碳的温度可以低一点,用910度强渗和扩散,碳势用1.00和0.85.降温到870度出炉缓冷,碳势用0.80.
3.再次加热到820±5保温5-9小时,碳势用0.75±0.05。淬火即可.仅供参考.

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2008-9-10 17:44:05 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的直言,我们预处理采用的是调质+正火,应该是没有什么问题的,但检查试样的晶粒度稍微偏差,正在做工艺试验,有好的结果及时通报,希望大侠们都能畅所欲言,多帮我找原因,我好对症下药,好好的解决!!

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2008-9-10 17:46:18 | 显示全部楼层
5#的方法很新颖,我到目前第一次听说,不过厂家建议我们采用940正火,我们一直采用的是930正火,不知道正火温度对组织有什么影响?5#能详细说明吗?

该用户从未签到

发表于 2008-9-10 18:15:57 | 显示全部楼层
这种材料的重载齿轮我每天都在干,重量从100-400公斤不等,现在预备处理早就全部是锻后探伤,粗车,调质200-240HB再精车等等。
另外,渗碳缓冷后630左右高回再淬火,未见过粗大的组织。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-10 18:57:10 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

仅表面有3-5丝的马氏体为四级的话,主要是楼主重新加热淬火时碳势偏高所致,建议将碳势降为0.7~0.75%。不知零件截面厚度有多厚,为何要保温5~9小时?

该用户从未签到

发表于 2008-9-10 19:18:55 | 显示全部楼层
渗碳缓冷的温度也应该适当低一些,其他按9#调整就可以了

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2008-9-11 08:04:04 | 显示全部楼层
9#,我们现在认为5-9丝为脱碳所致,因此我们采用的碳势偏高,以给其增碳,但厂家也认为我们淬火碳势偏高,他们建议我们采用0.7-0.8的碳势,不知道9#淬火碳势为什么偏低可以解决表面马氏体粗的问题?

该用户从未签到

发表于 2008-9-11 09:01:00 | 显示全部楼层

回复 11# 的帖子

我觉得还是碳势偏高的问题。碳势偏高导致表明碳浓度很高,淬后厚M粗大化。

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2008-9-19 21:09:30 | 显示全部楼层
经过大侠们的指点,多次试验后发现,主要是和碳浓度有关系,把碳浓度降到0.75%后,一切都解决了,谢谢各位

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-21 18:53:15 | 显示全部楼层

回复 13# 的帖子

如果你留心委托方技术要求,会发现这种材料渗碳淬火后表面碳浓度要求本来就不高
似乎只有0.65--0.8%,但是二次淬火时就不能再用0.8%了,因为温度只有830左右,
碳原子不容易往里面扩散,很容易就造成最表面一层奥氏体碳含量偏高,Ms点下滑,
导致马氏体级别偏大。
敢问阁下做的产品是否也是风力发电一类的重载荷齿轮?有机会切磋阿!!
我的msn:biang253@hotmail.com
邮箱:biang_253@163.com

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-21 18:59:45 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

应该是这个原因吧!
炉温到了以后碳势迟迟不能升到位,所以就延长一点时间
来弥补低碳势期间表面出现的降碳。

该用户从未签到

发表于 2008-9-21 21:59:12 | 显示全部楼层
强渗阶段碳势太高,形成高浓度,扩散阶段不能完全扩散开,次表层碳浓度偏高,残奥较多,马氏体级别较高.

该用户从未签到

发表于 2008-9-22 21:17:27 | 显示全部楼层
1、淬火温度取低点;
2、渗碳时碳势低些

该用户从未签到

发表于 2008-9-26 22:08:01 | 显示全部楼层
楼主所述17CrNiMo6材料进行渗碳淬火处理出来后发现表面有3-5丝的马氏体为四级。是否说再往深处马氏体级别就合格了?如果是的话,我认为:1.工件表面还需继续加工的话3-5丝属于加工去除范围,不会影响最终使用。2.重新加热淬火组织应当更细化,最表层3-5丝的马氏体较粗我分析是零件热前机加工干扰层所致,可能由于预先热处理硬度不符合要求,也可能是机加工工艺存在问题,零件表层晶粒组织受力过度变形发生畸变,导致最终热处理组织在表层形成粗晶。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-27 15:40:02 | 显示全部楼层
缓冷需要一定的过冷度,避开先共析渗碳体区!

该用户从未签到

发表于 2008-12-7 22:23:39 | 显示全部楼层
碳缓冷的温度也应该适当低一些,其他按9#调整就可以了
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