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[求助] 高频淬火件硬度不足

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-11-15 13:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近调试一种45钢高频淬火产品,Φ25×Φ11×430,中间有四段长64mm区域要求淬硬层深0.8-1.4mm,表面硬度不低于55HRC。使用频率243KHz,功率60KW左右,并使用2%AQ251淬火液淬火。出现以下问题:
(1)硬度达不到要求,只有50-53HRC。
(2)有时能达到硬度要求,但看不出加热、冷却有什么变化。但从外观看,硬度达到的表面的黑色氧化膜爆掉了,呈光亮色。达不到的则一色的青黑色。
(3)存在螺旋软带。
期间,观察电加热参数看不出波动,调整淬火液压力、流量也不起作用,工件表面无脱碳。请大家帮助分析一下原因。(附图有点大,不太清楚,看个大概形状吧)


再附一张局部放大图,其它几段64mm长淬硬区与该段相同

[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-4-15 08:42 编辑 ]

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签到天数: 1564 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-11-15 15:50:13 | 显示全部楼层
这个我们也有做,和你差不多,如何产品是毛坏磨一下就高频的话,建议你把产品表面磨掉点打一下硬度,
还有检查硬度够的和不够含碳量是否一样,
  如果材料没有问题,就提高电压做一下看

该用户从未签到

发表于 2008-11-15 17:24:21 | 显示全部楼层
碳成分不均匀往往易出现这种情况,我们前期中频淬火也出现这样的状况,经查是碳成分不均引起。

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-11-15 18:09:03 | 显示全部楼层
我觉得是冷却的问题。

该用户从未签到

发表于 2008-11-15 18:52:38 | 显示全部楼层
从你的表述来看,你的问题是硬度不足,存在螺旋软带。
在淬轴类零件时,往往容易遇到一种螺旋状软带的缺陷,这主要是操作不当造成的。(螺旋软带是操作不当引起的典型特征)如感应圈高度不够,汇流条之间距离太大,零件在淬火时旋转速度和移动速度不协调,喷水孔角度不一致,以及零件在感应圈中的位置偏心等都会造成硬度不足。
解决办法:
1感应圈高度不够,感应器中有氧化皮。适当增加感应器高度,经常清理感应器。
2汇流条之间距离太大,调整汇流条之间的距离为1~3毫米。
3零件在淬火时旋转速度和移动速度不协调,形成软带。调整零件的转速和零件的移动速度,当零件的移动速度v为1~24mm/min时,零件转速n=60v可以避免淬火软带的形成。
4喷水孔角度不一致,如调整不好,需更换感应器。
5零件在感应圈中的位置偏心或零件弯曲厉害。调整零件和感应器的相对位置,使各边间隙相等,零件弯曲厉害,淬火前要进行校直。

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luodan1661 + 10 我很赞同!

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该用户从未签到

发表于 2008-11-15 19:09:36 | 显示全部楼层
再啰嗦几句,对于楼主这种分段淬火的轴,要特别注意淬硬区的分布问题,因你的附图的尺寸看不清。故此说说。
高频淬火后,在淬硬层表面形成残留压应力,能提高零件的疲劳强度,而在过渡层中却 存在残留拉应力,它能引起零件的淬火开裂。
对于局部淬硬的零件,若各淬硬区之间相距很近,则在中间过渡区会产生很大的拉应力。往往在使用时由于外加拉应力的叠加会产生早期疲劳损坏,因此淬硬区的分布对零件的使用寿命影响极大。
为了避免这种缺陷,一般都要求两个局部淬硬区之间距离不应小于10毫米。对带有台阶的轴类零件,应将该部位淬硬,或是让淬硬区离开台阶5~8毫米。

该用户从未签到

发表于 2008-11-15 20:49:47 | 显示全部楼层
我们厂里也遇到过这样的事情,同一种零件,在一台机床上淬火可以,但在另一机床就有你说的哪一种情况,不知是何原因?感应器都是同一个。

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-11-15 21:38:31 | 显示全部楼层
我觉得是淬火温度没有达到导致的

该用户从未签到

发表于 2008-11-15 23:30:26 | 显示全部楼层
高频感应加热淬火异常因素很多提供参考与逐一检讨

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luodan1661 + 10 感谢上传!

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-11-16 16:26:42 | 显示全部楼层

回复 3# 子衿yang 的帖子

碳成分不均匀如何检测?我们也曾怀疑碳含量偏低,用光谱做过一次碳含量测定,为0.48%,超过0.47%上限(不知光谱的准确性如何?),但如果是碳成分不均匀就不好说了。

[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-11-16 17:10 编辑 ]

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-11-16 16:33:04 | 显示全部楼层

回复 4# luodan1661 及8#热处理技师的帖子

我也感觉是冷却的问题,但苦于找不到原因。
曾提高功率试过,即使棱角处出现熔化现象了硬度也不够,且从金相组织看,已接近粗大上限,所以似乎可以排除加热原因。

签到天数: 1564 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-11-16 16:38:18 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2008-11-16 16:26 发表
碳成分不均匀如何检测?我们也曾怀疑碳含量偏低,用光谱做过一次碳含量测定,为0.48%,超过0.47%上限(不知年个的准确性如何?),但如果是碳成分不均匀就不好说了。

  如果碳分不均匀的话,硬度应该是忽高忽低的,这个好像不是碳分不均匀
检查下淬火介质有没有问题,还有就是喷水的角度,是在不行可以拿一根整体加热一点淬火打一硬度看够
不够,

[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-20 07:39 编辑 ]

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-11-16 17:05:41 | 显示全部楼层

回复 5# 狂龙 及9#lian的帖子

1、感应圈为单匝圈,内径29mm(与工件间隙2mm),高度15mm,底部钻一圈单排喷水孔。汇流条间隙不到2mm。
2、工件旋转速度最大120rpm(现在使用),移动速度可调,现在使用300mm/min(原使用400)。出现螺旋软带我也认为是这两个速度的协调问题,但移动速度太低了怕熔化,准备降低功率合移动速度试一下。
3、各淬硬区之间的距离都超过50mm(淬硬区中心距大于117,淬硬区长度64)。

  一并向楼上各位致谢!并因忙于其它业务未能及时回复而致歉。

[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-4-15 08:47 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-11-17 10:43:33 | 显示全部楼层
楼主所描述的情况应该是淬火温度低。
主要原因是感应器喷水孔的角度不对,造成喷淋时淬火温度已经降低。
归根结底是感应器引起。 :D :D

该用户从未签到

发表于 2008-11-17 11:11:10 | 显示全部楼层
楼主所描述的情况,以前我也碰到过,最开始我也怀疑是温度不够,所以一直加功率,到最后接近快熔的温度了,结果硬度还是只有HRC50左右,且有软点,后来换了个双圈的感应圈,移动速度快了20%,硬度都到达57度以上了,所以我认为主要是感应圈的问题,单圈的感应圈主要是喷水冷却不好,角度大了,容易出现反水的现象,角度小了,如果移动速度太慢,容易造成淬火温度不够。
楼主这种产品,使用频率为200KHZ以上的高频,用二圈感应圈,淬火深度完全可以控制在要求范围,所以调整好,感应圈,这个问题应该能解决的

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-11-17 12:04:59 | 显示全部楼层
楼主用清水喷淬试试。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-11-17 12:32:23 | 显示全部楼层

回复 15# zhangguo314及14#金刚3668 的帖子

1、我的感应器底部棱角处开孔,喷水角度大约呈斜向下45-60度(指与水平方向的角度,不均匀),角度不小,但运行过程中仍存在向上反水现象。
2、单圈改成双圈,功率需要调整吗?如何做其它参数的相应调整?还可以采用感应圈与喷水圈一体的方式吗?

[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-11-17 16:32 编辑 ]

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-11-17 12:49:30 | 显示全部楼层

回复 16# luodan1661 的帖子

正在清理淬火槽准备换清水一试。下午出来结果再报告大家。
此外请教:关于螺旋软带问题,我注意到下面这个帖子(http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=26563&extra=page%3D1),但其中有主张加快转速的,有主张不旋转的,还有降低移动速度的。到底哪个意见合理呢?

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-11-17 17:07:16 | 显示全部楼层

回复 5# 狂龙 的帖子

工件移动速度1-24mm/min?  应该是1-24mm/s吧。我们的轴都是800左右的速度每分。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-11-17 17:10:48 | 显示全部楼层

回复 18# WJFU66 的帖子

恩  AQ251 浓度2%确实有点高,这个浓度我们是用来淬40Cr或45MnB的,45钢的淬透性差点。
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