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[求助] 对氰化渗层的影响原因

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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-11-18 11:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近有批工件作氰化处理,用爱协林的炉子作,做了两炉,材料为SPHC
第一炉:工艺   850    0.8C%    0.4氨流量   保温2个小时
淬火后   180回火两小时
HV1  700-750  渗层 有0.45

第二炉   工艺不变,只是氰化保温时间延长至3.5小时
结果渗层却只有0.3不到

观察工艺曲线,碳势与氨气流量没什么问题,请问还有什么别的原因么?
两炉相继作的,

签到天数: 417 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-11-18 14:06:59 | 显示全部楼层
第二炉为什么要延长到3.5小时???
你看下第二炉的产品渗层好多呢!也许是试样有问题

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-11-18 20:49:07 | 显示全部楼层
采用硬度法检测的渗层厚度,除了渗碳时间的影响外,还受原材料淬透性、淬火冷却介质、零件截面厚度的影响。
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