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[求助] 改善感应淬火表面硬度散差

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签到天数: 676 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2020-7-8 09:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位老师好。
学生近期遇到一个棘手事情,产品进行中频感应淬火,客户要求近表面(距离表面大概0.5mm之内)维氏硬度散差小于40HV1,但是由于钢材的偏析(推测为Cr元素偏析),在某些位置的散差会超过这个要求。
机器使用仿形线圈进行感应淬火,使用水基淬火液。

钢材为42CrMo4+QT+HH,直径60mm。详细的金相图片如下,想请教诸位老师,有没有可能在生产过程中减小硬度散差。比如调整机器淬火参数等等。。
万分感谢~



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[LV.7]常住居民III

发表于 2020-7-15 20:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
不同意楼上意见,HV40的硬度范围相当于40HB,要求很正常,不严苛!对于目前的状况我有以下几点建议:1、60mm直径42CrMo一般为轧材,钢厂的一般处理手段为热轧空冷,不会做均匀化处理,如果你想改善偏析,最好是做个正火,0.5mm左右的硬度检测部位说明客户考量你的脱碳影响、3、中频淬火一般是低温回火,影响淬硬性的主要因素C偏析,而不是合金成分偏析4、建议目前从脱碳层和0.5mm处硬度差异大的金相组织出发(最好是淬火态)进行分析
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[LV.7]常住居民III

发表于 2020-7-21 08:02:06 | 显示全部楼层
小杰 发表于 2020-7-20 15:19
这个件我们在热处理以及机加工完毕后,客户直接组装的。但问题就在这里,硬度波动要求严格。

你这是原材料属于带状组织。碳元素、合金元素分配不均,感应淬火快速高温加热,硬度有偏差必然的,有可能先调质处理,淬火加热保温时间相应延长一些。或者感应加热时间停留或温度高一点,应该有点效果。
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[LV.7]常住居民III

发表于 2020-7-15 09:00:15 | 显示全部楼层
既然已经判断是由于偏析造成的硬度不均,是否可以先考虑均匀化处理?再进行感应淬火。
感应淬火是急热急冷,晶粒长大、元素扩散等的程度都有限,想要均匀化,恐怕只有做好预处理(或者好材料)。

当然,个人意见。不知还有其他高见没
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2020-7-15 09:37:06 | 显示全部楼层
同意楼上意见,表面淬火无法改变成分均匀性
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2020-7-15 10:52:44 | 显示全部楼层
JG_Wen 发表于 2020-7-15 09:00
既然已经判断是由于偏析造成的硬度不均,是否可以先考虑均匀化处理?再进行感应淬火。
感应淬火是急热急冷 ...

您说的是。
钢厂会进行均匀化处理,但是40HV1的散差要求太高,不晓得钢厂能否实现。等待钢厂改善后的情况。
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[LV.7]常住居民III

发表于 2020-7-15 14:47:52 | 显示全部楼层
小杰 发表于 2020-7-15 10:52
您说的是。
钢厂会进行均匀化处理,但是40HV1的散差要求太高,不晓得钢厂能否实现。等待钢厂改善后的情 ...

遇到不讲理的客户确实比较头痛,我还遇见过验收热处理机床,要做表面硬度的CMK的!

JJG 151-2006 金属维氏硬度计, 拿这个标准去和客户讨论吧。硬度仪本身就存在较大的检测误差,更何况检测位置的偏差,原材料的不均匀性。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2020-7-15 20:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
如果是脱碳的影响,请控制中频加热时间,如果是组织差异(软点或淬火态马氏体组织级别差异大),请调查原材料剥皮或机加工量是否未完全消除脱碳层、最后,尝试通过调整微调高回火温度及延长回火时间,让回火马氏体组织趋于稳定
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2020-7-16 08:49:20 | 显示全部楼层
JG_Wen 发表于 2020-7-15 14:47
遇到不讲理的客户确实比较头痛,我还遇见过验收热处理机床,要做表面硬度的CMK的!

JJG 151-20 ...

客户是外国公司,与他们讨论过HV1检测的敏感性与偏差问题,但是他们依旧坚持40HV1。
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2020-7-16 09:10:16 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2020-7-15 20:13
如果是脱碳的影响,请控制中频加热时间,如果是组织差异(软点或淬火态马氏体组织级别差异大),请调查原材料 ...

您分析的有道理。生在之前没有说清楚,有几点想补充:
1, 这个钢材的交货状态是QT,目前没有做正火处理。不晓得正火处理后会不会有改善。0.5mm是对于机加工成品件而言,d60棒料直接机加工得到产品,然后再进行感应淬火以及感应回火。机加工会把原材料表层大约0.5-1cm材料去除,理论上会将原材料的脱碳层给去掉。实际检测成品件也未发现脱碳现象。
2,在中频感应淬火时微调回火温度和回火时间,会不会导致产品表层的硬度下降?且加热时间很短会让金相组织(或者说硬度散差)得到好转?
3,在金相分析中可以看到比较明显的带状组织,是不是可以说明C的偏析?

     谢谢。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2020-7-16 12:46:10 | 显示全部楼层
我没有看错吧!42CrMo4感应淬火硬度高到1000多HV1、还有2000HV1多的。我只知道42Crmo4最高不超过66HRC,换算也不超过900HV。
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2020-7-16 16:21:11 | 显示全部楼层
问题点:实测硬度均匀性不满足要求,要求小于40HV1(设计的目的可能是想控制表面脱碳),实测达到50HV1

根本原因:原材料偏析导致的(成品硬度要求越高硬度差异越明显,这是必然的)
               至于具体是什么元素偏析,可能是碳偏析也可能是合金元素偏析,进一步的定性分析可以用EDS,定量分析可以用质谱仪;

解决方式:
1、楼上所说的正火(甚至高温正火)及工艺改善你都可以去试试,想想根本原因,估计效果不大。
2、更换材料,控制偏析带,或更改设计(考虑批次差异拿分析结果建议设计者更改为小于60HV1);

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签到天数: 344 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2020-7-17 09:09:00 | 显示全部楼层
lin1012866221 发表于 2020-7-16 12:46
我没有看错吧!42CrMo4感应淬火硬度高到1000多HV1、还有2000HV1多的。我只知道42Crmo4最高不超过66HRC,换 ...

看清楚楼主标注的是第1点,第2点的硬度值,而不是你说的1000多2000多HV 。  稍微想一下也不可能有这么高硬度
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[LV.7]常住居民III

发表于 2020-7-17 10:52:55 | 显示全部楼层
同意思7,8楼的观点,看着带状很明显,偏析严重,工艺是怎么样的,原材料看过金相组织没有?有原材料问题或是淬火时间长超温等都有可能。回火时间短是有影响硬度均匀性的。
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签到天数: 362 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2020-7-17 19:30:14 | 显示全部楼层
别猜了,做个没有中频处理的棒材看看再讨论
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2020-7-20 09:39:32 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,这个问题有点难,但方法还是有都。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2020-7-20 13:49:47 | 显示全部楼层
客户的意思应该是对渗碳的控制,成分偏析相对于渗碳层的碳含量是不是可以忽略呢?所以关键问题还是在渗碳工艺的控制上,保证保温时间保证碳元素的扩散。
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2020-7-20 13:55:10 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2020-7-16 16:21
问题点:实测硬度均匀性不满足要求,要求小于40HV1(设计的目的可能是想控制表面脱碳),实测达到50HV1

...

对于第一点:我们已经和钢厂联系,要求改善偏析,但还未到货。
对于第二点:更改原材料估计不行了/和客户讨论要求放宽要求,但是遭到拒绝。
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2020-7-20 15:16:26 | 显示全部楼层
zzd445437128 发表于 2020-7-17 10:52
同意思7,8楼的观点,看着带状很明显,偏析严重,工艺是怎么样的,原材料看过金相组织没有?有原材料问题或 ...

原材料状态是+QT的。生产工艺为棒料直接加工的产品,因此原材料的状态对成品的影响还蛮大的。


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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2020-7-20 15:19:19 | 显示全部楼层
菜鸟热处理 发表于 2020-7-20 13:49
客户的意思应该是对渗碳的控制,成分偏析相对于渗碳层的碳含量是不是可以忽略呢?所以关键问题还是在渗碳工 ...

这个件我们在热处理以及机加工完毕后,客户直接组装的。但问题就在这里,硬度波动要求严格。
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