热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4135|回复: 8

[求助] 渗碳件扭转疲劳低的影响因素

[复制链接]

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-12-12 20:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位好!
我们有一个20CrMnTi材料的锻件,渗碳后层深1.3(要求1.0-1.3),马氏体5级,残余奥氏体2级,碳化物1级

上述指标均符合我们的要求,但是试验后的结果只有正常件的一半左右,请问各位渗碳件的扭转疲劳次数都与什么有关呢?
希望各位帮忙指教以便为小弟解决问题提供思路。

多谢!

[ 本帖最后由 bly 于 2008-12-12 20:33 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-12-22 10:21:10 | 显示全部楼层
1.扭转疲劳的所施加的扭距是否以超过疲劳极限值(τ约为350Mpa)否则次数下降
2.调整过渡层厚度(主要是将扩散时间延长)

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 10 感谢参与!

查看全部评分

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-12-25 08:47:42 | 显示全部楼层
低载疲劳试验肯定不会超过材料的屈服点的,他只是模拟工件在使用过程中的试验情况,另外您所说的增加渗层深度,但是您知道淬硬层太大不是会破坏表层的压应力情况嘛,这样是不是还不利于其疲劳寿命呢?这个平衡很难找啊。
郁闷!

该用户从未签到

发表于 2008-12-25 13:17:52 | 显示全部楼层
如果你是做扭转疲劳试验的话,我建议你看看机械设计手册 轴的校核 将计算方法看一下,许用切应力不能大于疲劳极限值。
我是建议你调整过渡层,不是叫你加淬硬层。
我们以前为满足一客户的扭转疲劳要求,(直径19mm,42CrMo材料,±2000N.m扭力,2500次循环不断裂,中频处理)可是试验了一月有余,资金好大一笔才搞定的。
不要太急,现场一定要紧跟,每次试验参数和样件材料、组织都要记录才能找出规律

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 10 感谢参与!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2008-12-25 13:29:29 | 显示全部楼层
你可以将试验要求和产品尺寸等一些具体要求传上来,大家一起帮你分析一下

该用户从未签到

发表于 2008-12-25 21:54:01 | 显示全部楼层
渗碳件扭转疲劳
20CrMnTi材料的锻件,渗碳后层深1.3(要求1.0-1.3),马氏体5级,残余奥氏体2级,碳化物1级



根据楼主的东西  大胆推断产品估计适用于高速传动
高速传动产品   要求有一定的耐磨损性   同时必须有非常强的韧性

渗碳系列过程后,通过调质达到高速传动性能的要求   
如果我的推断成立  请楼主重视调质

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-25 22:42 编辑 ]

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-12-26 08:38:52 | 显示全部楼层

回复 4# xfywh 的帖子

哦  谢谢  
明白你的意思啦   
我们的断口分析证明裂纹源就是在强弱结合部发生的,我准备按照您的建议增加扩散时间1H(共5H)。

再次感谢!

该用户从未签到

发表于 2008-12-26 12:59:35 | 显示全部楼层
楼主,是做汽车等速驱动轴的吧,是不是保持架破裂了;还是渗碳的GI节断了,你那根断轴也很有问题

该用户从未签到

发表于 2009-11-13 15:50:49 | 显示全部楼层
8楼同道中人吧,我也遇到这样的问题,渗层偏深一点,心部硬度偏高,扭转疲劳迅速降低。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 10:00 , Processed in 0.051905 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表