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[已解决] 铍铜的时效处理会析出什么产物?

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该用户从未签到

发表于 2009-3-27 14:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我厂的零件经过时效处理后,表面析出了一条线状物,不知道是什么东西?
(该线状物经过汽油清洗后依然存在)我怀疑是由于时效处理后,由于铍铜之中的
合金元素偏聚,然后经过时效处理,析出的。但不知道是什么东西?
用的铍铜是美国进口的,牌号是 TD04
先感谢大家的帮助了。
补充一点
时效处理的工艺是315保温2小时

[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-6-10 11:42 编辑 ]

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发表于 2009-4-1 18:20:27 | 显示全部楼层
就是下面的形态,包括晶内析出物和晶界系出物,晶界比较强烈。


[ 本帖最后由 yxincn 于 2009-4-1 18:22 编辑 ]

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发表于 2009-4-1 19:38:49 | 显示全部楼层
楼上的图片中化合物在晶界上析出较多,抗疲劳要较差
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发表于 2009-4-1 21:38:59 | 显示全部楼层
对的,我选取的就是温度比较高时效处理后的照片。
针对的产品不同,选择的时效方法也有差异,按照相关标准这种处理也是符合的
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发表于 2009-4-2 11:18:51 | 显示全部楼层
TD04是硬态,时效工艺是合适的!
一般时效析出物,为γ相(硬质强化相),现在晶界析出,然后开始在晶内析出,晶界析出较快,容易产生晶界反应形成胞状组织,使材料性能容易变坏,容易过时效!
楼3的金相图片显示,晶界反应物较多,胞状或瘤装组织较多,晶界已经开始软化,性能变差!已经过了峰值时效!
正常的时效组织为α+γ组织。

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发表于 2009-4-2 11:22:20 | 显示全部楼层
零件经过时效处理后,表面析出了一条线状物,
建议在线状物处照宏观照片和取金相样,看看外貌和微观组织才好判断!
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发表于 2009-4-2 18:48:14 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2009-4-3 07:56:31 | 显示全部楼层
因为我们的产品比较小
所以做金相比较难
可能用扫描电镜比较好一点吧,我觉得。

我们用的是氨气分解气氛保护。
表面还有一些孔洞之类的。
图片我不大会发
先搁在附件里吧

[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-4-5 09:06 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2009-4-3 08:11:32 | 显示全部楼层
还有问一下大伙儿
铜合金的腐蚀液一般用什么配方比较好。
谢谢啦
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发表于 2009-4-22 17:43:14 | 显示全部楼层
产品比较小可以镶样做金相,金相样很小也可以做的
扫描电镜对于成分偏析尤其是铍元素无法分析。
铍青铜的腐蚀液配比为8%氯化铜氨水溶液。

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 楼主| 发表于 2009-4-27 08:09:03 | 显示全部楼层
原帖由 zbhwel 于 2009-4-22 17:43 发表
产品比较小可以镶样做金相,金相样很小也可以做的
扫描电镜对于成分偏析尤其是铍元素无法分析。
铍青铜的腐蚀液配比为8%氯化铜氨水溶液。

谢谢啦
但是我在金相图谱上查到的是用氯化高铁盐酸水溶液比较适用,
它适用于纯铜、黄铜、青铜,
而你说的氯化铜溶液只是脱锌试剂,并且是在75摄氏度24小时
请问是这样的吗
我不知道现实中怎样啊
如果好的话
我才敢建议老总买些什么试剂
谢谢

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[LV.6]常住居民II

发表于 2009-4-27 08:36:26 | 显示全部楼层
铍铜时效处理后的析出物应该为γ2相吧.
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-4-27 09:01:56 | 显示全部楼层
原帖由 yxincn 于 2009-4-2 18:48 发表
45932


请问这个和2楼的处理工艺有什么不同吗?
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发表于 2009-4-30 19:15:29 | 显示全部楼层
原帖由 weihai203 于 2009-4-27 09:01 发表


请问这个和2楼的处理工艺有什么不同吗?



缩短保温时间或者降低时效温度都会减少析出相的比例。
2楼的已经在晶界严重聚集,比例超过了10%吧(根据相关金相标准确定,不建议这样)!

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发表于 2009-6-5 21:42:02 | 显示全部楼层
铍青铜的腐蚀液配比为8%氯化铜氨水溶液。
这个配方我们用了几十年,国内航空部门也是这样用的!
你也可以看看《理化检验—物理分册》2008年第12期的铍青铜的文章。
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发表于 2009-6-5 21:44:35 | 显示全部楼层
11#楼说的氯化铜溶液只是脱锌试剂和氯化铜氨水溶液是两码事!

8%氯化铜氨水溶液是铍青铜的专门腐蚀剂,当然也有其他的腐蚀剂,但不常用!

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 楼主| 发表于 2009-6-10 08:47:48 | 显示全部楼层
谢谢大伙啦
用8%氨水溶液,我已经腐蚀出来了
效果很不错
谢谢啦
还有就是上面出了线状物
可能是由于前面清洗等程序不慎掉落塑料线或者纤维
因而在气氛保护下粘着在产品表面
从而出现了线状物。

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