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[求助] 关于10.9级风电螺栓调整工艺后的质量情况

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该用户从未签到

发表于 2009-5-1 16:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位高工:
    前次综合了各位的高见后小弟回公司向热处理工艺工程师作了汇报,现工艺调整如下:

本公司采用苏州新凌网带炉,用甲醇+酒精充当保护气氛,经检验无脱碳增碳,
1.M42mm*170mm/240mm:材料B7,淬火温度,890度,保温时间,10HZ(相当于60分钟),淬好富顿光亮淬火油,淬后硬度HRC46到50,回火温度530度,保温8HZ(相当于120分钟),水冷,回后硬度34到36HRC。
2.M48mm*440mm:材料42CrMoA或B7,淬火温度,900度,保温时间,10HZ(相当于60分钟),淬好富顿光亮淬火油,淬后硬度HRC44到48,回火温度,520度,保温8HZ(相当于120分钟),水冷,回后硬度34到36HRC。

我们公司内部机械性能要求如下:
1.抗拉强度(单位:千牛KN):M42的1205到1350KN,M48的1584到1774KN,
2.硬度:HRC34到38,
3.金相:回火索氏体,
4.屈服强度:940MPa
5.低温冲击性(零下45度时Akv2):大于27J

质检中心的报告如下:
第一份
1.抗拉强度(单位KN):M42的1040,1020,
2.硬度(心部):HRC33.5,
3.金相:回火索氏体,少量铁素体,
4.屈服强度(单位:MPa):925,830,
5.低温冲击性(零下45度时Akv2):50,50,32,
结论:抗拉及屈服强度偏低

第二份
1.抗拉强度(单位KN):M42的1040,1050,
2.硬度(心部):HRC33,
3.金相:回火索氏体,少量铁素体,马氏体位向明显,
4.屈服强度(单位:MPa):900,920,
5.低温冲击性(零下45度时Akv2):36,30,37
结论:抗拉及屈服强度偏低

第三份
1.抗拉强度(单位KN):M42的1040,1050,
2.硬度(心部):HRC33,
3.金相:回火索氏体,少量铁素体,马氏体位向明显,
4.屈服强度(单位:MPa):900,930,
5.低温冲击性(零下45度时Akv2):28,26,24,
结论:抗拉及屈服强度、低温冲击偏低

    小弟建议本公司的工程师降低淬火温度,但其认为炉子的落料口炉温偏低反应提高,车间未测炉膛炉温,故本人无法确定下一步的工艺调整。各位大侠、高工有何高见,不吝赐教!!!

签到天数: 107 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2023-3-24 09:40:01 | 显示全部楼层
我做风电螺栓10年了,B7或42CrMo材料做M42和48的螺栓,很容易吧。帖子中说10.9级的螺栓,如果我记得不错的话,抗拉强度1040MPa,与KN的换算是多少我不清楚。
好富顿淬火油的快速和等温油做的好,这么大直径的建议用超快油。你这个明显属于淬火硬度偏低,而采用的相对较低的回火温度,组织中一定有相当一部分的铁素体。
我这里分享一下我的工艺:

42CrMoA,M42X 多用炉淬火 1吨装炉量
870℃保温150min(算上升温时间有4个小时),德润宝MAX100超快淬火油淬火时间25min,回火温度560℃保温时间210min。 结果:淬火后表面硬度HRC55左右,回火后表面硬度36,心部34.  1/4取样机械性能:抗拉强度1100,屈服980.延伸15,收缩53。-40°冲击50+。金相组织回火索氏体。
供大家参考
PS:网带炉做M42直径螺栓,建议淬火温度高5°。楼主的产品个人认为还是未透淬。无论是保温时间还是淬火介质,都有改善空间。不能为了节约淬火成本而忽略产品质量
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该用户从未签到

发表于 2009-5-1 22:10:17 | 显示全部楼层

回复 1# 村长 的帖子

根本问题在于淬火质量太差。1;加热温度应取850-860度,过高的加热温度导致A晶粒长大,会降低强度及韧性。2。 应增加冷却速度,确保淬后硬度大于50HRC或更高。3,回火要充分,回火硬度值取HRC32-36。你可单独做几件样品用于检测,样品合格后再考虑用网带炉进行批量生产。
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该用户从未签到

发表于 2009-5-2 00:23:07 | 显示全部楼层
这种大螺栓经常干,个人意见,就M42来讲,你用的保温与回火时间都不足。建议保温80-90分钟,回火150分钟以上。

签到天数: 748 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-5-2 07:54:04 | 显示全部楼层
M42的螺栓常有不不良都是因淬透性的大小引起的,至于贵公司淬火温度,我认烧菜对于M42的来讲不会太高,建议可从以下两方面改进!
一:延长淬火时间90分钟左右。
二:尽可能提高温的冷速。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-2 18:28:54 | 显示全部楼层

回复 2# 搬运工 的帖子

小弟也有同感,不过淬火硬度实在达不到HRC50以上啊,勉强达到48就不错了。可是附近有个厂说用0#柴油就可以淬到HRC52,小弟很质疑。我们的好富顿淬火油质量是很好的,经检验也没问题。是不是真如3#4#所言要延长淬火保温时间啊?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-2 18:30:38 | 显示全部楼层

回复 3# wpq 的帖子

保温时间太长是否会导致晶粒粗大?我们温度已经很高了。回火时间我们可以延长。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-2 18:34:01 | 显示全部楼层

回复 4# 大虾 的帖子

目前我们有很好的热交换器来控制油温,我们公司也打算增加油的流动性来提高淬透能力,不知是否有用?

签到天数: 893 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-5-2 22:25:41 | 显示全部楼层
请教:10.9级高强度螺栓的抗拉强度为何要定得那么高?
      特别是M48的,当抗拉达1584~1774KN时,低温冲击有合格的例子吗?

该用户从未签到

发表于 2009-5-2 23:56:18 | 显示全部楼层

回复 5# 村长 的帖子

有一个实验很好做的.你将出炉后的工件迅速淬入清水中,要摆动, 检查淬火后硬度是否在HRC55以上.另外你说的保温60min是否指的进出炉总时间呢?如是,那就有可能不够.油温及流动性很重要,淬火油有一个最佳的使用温度范围[60-80度],过高过低均会降低冷速.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-3 12:46:15 | 显示全部楼层

回复 9# 搬运工 的帖子

我没有放入过水中,怕裂,我说的保温60min是指达到设定温度后的保温时间,进出的总时间有150分钟。淬火油我们都保持在[60-80度],8#说的10.9级高强度螺栓的抗拉强度为何要定得这么高,我觉得有思考价值,能否按国标来可以想公司建议。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-3 12:49:44 | 显示全部楼层

回复 8# MYG 的帖子

这是公司的要求,当抗拉达1584~1774KN时,低温冲击有合格过,不过屈服强度不尽人意,这个看法很有建设性,我可以想公司建议降低要求,因为抗拉强度只要比国标稍微严格一点就可以,主要是看看客户的意思如何

该用户从未签到

发表于 2009-5-3 21:00:57 | 显示全部楼层

回复 1# 村长 的帖子

一般国内的42CrMo材料含碳量都偏低?不知楼主有没有检测一下材料成分。我估计含碳量在下限,建议:1、提高淬火温度,2、增加淬火槽流动性。个人愚见~

该用户从未签到

发表于 2009-5-4 10:01:06 | 显示全部楼层
我没有放入过水中,怕裂,我说的保温60min是指达到设定温度后的保温时间,进出的总时间有150分钟。淬火油我们都保持在[60-80度],8#说的10.9级高强度螺栓的抗拉强度为何要定得这么高,我觉得有思考价值,能否按国标来可以想公司建议。
对上述话回复如下:大胆设想,小心求证。不自己多动手求证,怕东怕西,你的热处理已到尽头了!1.用铁丝拴一根工件,烧红后从炉口拖出,淬水或者未用过的好富顿油,可以获得一些信息。例如油是否老化,材料等等。2.  如果你们材料已经高淬高回,淬硬层也够,那就是与你们热处理无关了。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-4 10:54:18 | 显示全部楼层
淬火后硬度不高,会不会是淬火入油时零件降温太多造成的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-5 18:07:36 | 显示全部楼层

回复 12# jljjljsy 的帖子

公司的材料检测报告只说合金元素含量合格,淬火温度我们已从原来的880提高到890,而油槽的搅拌器正在安装,现在只能等等。。。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-5 18:10:29 | 显示全部楼层

回复 13# zdj 的帖子

这个实验公司已经决定要做了,至于结果如何,小弟将随时跟进,一有结果就向各位高工汇报!

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 楼主| 发表于 2009-5-5 18:12:03 | 显示全部楼层

回复 14# 老热工 的帖子

你的意思是不是说零件由于炉温原因造成了预冷?

该用户从未签到

发表于 2009-5-5 21:59:04 | 显示全部楼层

回复 14# 老热工 的帖子

M42的螺栓没这么快降温的,建议把淬火温度提高到900度。

该用户从未签到

发表于 2009-5-6 04:26:32 | 显示全部楼层

回复 17# 村长 的帖子

看了你们的金相报告结果,晶粒度控制在9-10级更好一些. 所以加热温度只能取850度.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-6 10:18:21 | 显示全部楼层

回复 18# jljjljsy 的帖子

金相报告显示晶粒已经粗大,不能再提高淬火温度了。
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