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查看: 3844|回复: 9

[求助] 渗碳淬火齿轮的变型控制

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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-6-25 22:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我厂用的中外炉的设备,气体渗碳,做的齿轮,930度强渗90分钟,CP 1.1,扩散30分钟,CP 0.9,850度保持30分钟,油温120度淬火,原来同样工艺做一直没什么问题,近几批出现了淬火后齿轮内径扩大了2-3丝,对方单位没有加工余量了,原来做出的产品外径扩大,内径缩小,是可以的。我们也试过调低油温到100度,淬火温度加到860度,没效果。怎么才有办法使齿轮内径缩小啊,急!!!

签到天数: 204 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-6-26 08:46:36 | 显示全部楼层
最好有图纸。关于这样的问题,论坛里面有很多,你可以在过去的帖子里面找找,一定会找到有帮助的。我想最简单的方法就是内孔用一个塞子塞住。不过最终的解决办法将是一个系统的方法,要从原材料开始控制。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-6-26 23:16:20 | 显示全部楼层
重新换了日本三菱的专用热处理材料问题就解决了,看来还是材料的问题。

签到天数: 586 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-6-27 17:16:12 | 显示全部楼层
你们要是直接淬火的话内孔的余量应该放大点,你们要是出炉冷却后淬火的话余量就可以放小点

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-28 10:18:52 | 显示全部楼层

回复 3# 烦佛清桑 的帖子

应该是材料成分和淬透性波动引起的。

该用户从未签到

发表于 2009-6-30 09:03:40 | 显示全部楼层
能否提供一下日本三菱的专用热处理材料的化学成分?以及热处理前的加工工序?

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-7-3 23:03:58 | 显示全部楼层
没有加工余量很难做的呀  加热那么高的温度工件难免会变形  不过要从你的装炉方式进行考虑  把变形量控制到最小  淬火温度能不能降低一点

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-7-3 23:27:53 | 显示全部楼层
材料渗透性差异造成的变形还挺烦人.在稳定生产中有时还不好处理.所以要考虑增加变形加工量问题.

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-8-6 08:13:05 | 显示全部楼层
还是从加工余量上想办法,材料的差异导致你找不出变形规律,2#的内孔加塞子方法须试验。

签到天数: 1158 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-8-8 00:47:17 | 显示全部楼层
应该是材料的问题   或者是装炉的问题
正常情况下内孔是会缩小的
曾经做过试验就是在内孔加了心轴 这样才出现内孔尺寸变大的现象
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