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楼主: 风来疏竹

失效分析应用实例(加分交流)

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该用户从未签到

发表于 2012-1-7 10:22:02 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 jinxiangshi 于 2012-1-7 10:26 编辑

【概况】:起重用钢丝绳断裂原因分析,仅用4个月的钢丝绳发生了突然断裂,通过扫描电镜、金相分析、化学成分及力学性能检测发现,由于绳芯设计制造不当,致使钢丝绳内部挤压严重,并由挤压部位产生了疲劳,引起钢丝绳在使用中过早失效。
【原因分析】: 因钢丝绳内部挤压严重,使挤压处产生了马氏体相变, 造成应力集中产生了疲劳并扩展,最终导致钢丝绳早期失效。
【改进措施】:通过合理的优化钢丝绳内绳芯设计,使绳芯既有一定的支撑能力,还同时满足钢丝绳柔韧度要求可消除起重钢丝绳过早失效。
【试验及验证】:经过建议后,客户改制了钢丝绳绳芯结构,未再发生过起重钢丝绳早期失效现象。
【结论】:起重钢丝绳的早期失效,是因钢丝绳绳芯设计不当而引起。

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该用户从未签到

发表于 2012-3-3 22:24:54 | 显示全部楼层
lihong 发表于 2009-7-21 18:11
1、样品简况
材料为45钢的齿筒经过下料→锻造→粗车→调质制成,调质后发现断裂,要求分析断裂原因。
2、 ...

两点疑问:
1、普通45#钢怎会有成团大量N化物,一般在含钛、锆、钒的钢中,即含有和氮亲合力强形成稳定氮化物元素的钢中,有氮化物夹杂的存在,另在电渣锭中N化物也是比较常见的,45#N化物确实很难见到。(首先建议做个化学,判断是否混料)
2、淬火裂纹原因本身就是打不明白的官司,楼主简单的归结为夹杂引起的淬火裂纹本人颇以为太过武断。
(仅是个人观点)

该用户从未签到

发表于 2012-3-15 14:38:08 | 显示全部楼层
风来疏竹 发表于 2009-7-4 16:12
45钢渣浆泵主轴早期疲劳断裂分析:
【概况】:发电厂用渣浆泵主轴,材料45钢,结构为阶梯轴,输出端为T形螺 ...

泵轴安装运行后不足24h发生断裂,服役时间短尚属罕见。
正如您所说的,运行时间太短。
本人认为:判定早期疲劳断裂有点理由不足,一是时间太短,二是疲劳断裂应有疲劳辉纹。解理断口说明轴的受力较大和材料具有脆性。此轴的断裂可能是材料热处理不足,加上应力集中和受力过载。

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-3-28 22:08:02 | 显示全部楼层
材料  17CrNiMo6 规格   齿轮轴上有齿部分∮max235mm、其他光杆部分长直径∮ 100 ~ 130mm,轴长448mm,重60kg。       失效履历  新品试制90件中开裂4件,渗碳淬火工艺后约10天,磨外沿时才发现裂纹,均具有滞后开裂的特征。另一种规格稍大一点的同类产品120件,采用相同工艺,尚未发现开裂。
齿轮轴渗碳后为洗掉表面涂料,在清洗液(85 ~100 ℃ )中跑15min,喷淋15min, 烘干90min。在实际操作中,自淬火完毕至去应力所经历的时间5hs
检测结果4.1  渗碳层 精磨前, 碳化物1-2级.因为渗碳后表层磨去0.30-0.40mm,成品上已看不到碳化物颗粒,有效硬化处深度仅为1.62mm.由于是渗碳余热淬火,没有再重新回火,故渗层中马氏体等级偏高, 为 5级.表层硬度实测表面    54HRC;心部    31-33HRC
5. 分析和结论 5.1  热处理后10个小时发现裂纹,作为裂纹产生的时间点来说,裂纹萌生具有滞后特性。这是因为淬火后没有及时去应力,而是零件置于空气中隔了5个小时才入回火炉;加上回火温度过低,时间太短,淬火后去除内应力的热力学条件和动力学条件都不满足,达不到去应力的目的。考虑到零件的内应力包括热应力和组织应力,因为热裂纹在淬油后冷却过程中就会出现;所以导致开裂的内应力应当来自组织应力,而不是热应力。 5.2  采用17Cr2Ni2Mo渗碳钢没有问题,材质也较好,但是采用渗碳余热直接淬火这种简易热处理工艺,却留下了组织较粗大的不足。但这不是主因,有促进作用。

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[LV.5]常住居民I

发表于 2012-4-18 08:29:14 | 显示全部楼层
【概况】:台阶小轴表面高频,台阶尖角处出现显微裂纹且晶粒粗大达7级。
【原因分析】:高频加热存在尖角效应,尖角处温度过高导致该处过热,淬火后出现显微裂纹且晶粒粗大。
【改进措施】:台阶处倒R3的圆角,避免出现高频加热时产生尖角效应。
【试验及验证】:多次取样进行金相分析,未发现台附处再次出现显微裂纹现象且马氏体<2级。

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[LV.5]常住居民I

发表于 2012-4-18 08:55:14 | 显示全部楼层
【概况】:材质为10#加工的止锁销,用户在拆除后再次使用时出现断裂(90°反复弯曲4次)。
【原因分析】:该止锁销采用完全退火,金相分析发现组织中存在游离渗碳体达4级。
【改进措施】:采用等温球化退火工艺。
【试验及验证】: 90°反复弯曲6次未出现断裂,向用户连续供货近三年未再出现投诉。

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该用户从未签到

发表于 2012-8-5 00:01:31 | 显示全部楼层
在热处理时,大家一定要记住:变形是材料所受应力超过了其屈服极限,开裂是材料所受应力超过了其抗拉强度造成的,这是失效分析的主方向,只有知道这 点,才能从宏观大方向开展失效分析。

该用户从未签到

发表于 2012-9-27 18:41:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 binyuanhong 于 2012-9-27 18:43 编辑

【概况】:来样为大十字轴壹件,材料为17CrNiMo6。渗碳后出炉,发现开裂,要求作金相分析。
【原因分析】:试样截取试件横截面,抛光后未侵蚀,在显微镜下观察,裂纹的深度约为5mm,裂纹二边无非金属夹杂物聚集。非金属夹杂物级别:硫化物类为0.5级;球状氧化物类为1.0级。
        试样经4%硝酸酒精侵蚀,在试样和裂纹的最表面可以见到呈颗粒状和网状分布的碳化物,里层碳化物呈网状分布。自表向内第二层组织为马氏体+大量的残余奥氏体。第三层组织为索氏体。第四层组织为次生淬火马氏体。心部组织为回火索氏体。
        该工件渗碳时气氛浓度太高,催生了网状碳化物的形成,造成脆性增大,由于内外组织的不一致,在热应力和组织应力的共同作用下,而形成开裂。
【改进措施】:1、渗碳时降低碳浓度。
       2、在淬火前,通过正火加热,使碳向心部扩散,减低表面碳浓度。
              3、再通过高温回火消除应力,以减少以后的淬火变形。
【结论】:该工件渗碳时气氛浓度太高,催生了网状碳化物的形成,造成脆性增大,渗碳时应该注意控制渗碳浓度。

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-11-12 12:43:17 | 显示全部楼层
rechuli88 发表于 2011-12-24 07:43
【概况】:本实例是对国产H13材料做成的模具的失效分析,通过金相分析对模具失效原因作了粗浅的判断,并提出 ...

值得肯定,锻造细化组织及破碎共晶碳化物。赞一个!
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-11-27 21:24:41 | 显示全部楼层
【概况】:缸套在淬火的时候淬裂
【原始情况】:45号钢,在淬火采用830度,保温之后,直接下水造成开裂
【原因分析】:经观看监控视频,发现出炉的时候大头先下,小头次之,最后造成大头开裂。分析原因,大头先下水的话,形成大量的气体没法从小头尽快排出,因而造成里面存放了大量的气体使得工件开裂。
【改进措施】:热处理工艺不变,改变下水的方向
【结论】:工件完好无损

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该用户从未签到

发表于 2012-12-19 13:39:11 | 显示全部楼层
【概况】:重卡车门铰链销轴断裂
【原始情况】:20MnVB,渗碳、淬火、回火
【原因分析】:断口分析:1.销轴外壁表面出现因磨损造成多处凹坑缺陷;
                        2.销轴断口呈45°台阶状。低周疲劳断裂;
                        3.销轴表面耐磨强度不够,不能满足恶劣环境服役要求
【改进措施】:1.需提高表面状态,降低表面粗糙度,避免生产过程中的碰伤、擦伤、磨痕;
              2.表面渗碳氮强化,提高表面强度;
              3.增大各配合散件的过渡角半径,工件的实际工作转动轴向与工件自身轴向一致,降低应力集中;
              4.控制原材料的表层、组织缺陷。
【结论】:工件满足使用要求

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该用户从未签到

发表于 2012-12-27 18:27:14 | 显示全部楼层
【概况】:渗碳件淬火后表面剥落
【原因分析】:1.  固体渗碳剂活性过分强烈
2.  渗碳温度过高,大量碳原子渗入工件表面来不及扩散,过渡不好形成表面碳浓度过高
【改进措施】:1.  将高碳势件在保护气氛中(碳势(体积分数)为0.8%)加热2~4h,以减少表面碳浓度
2.  也可将此件在质量分数为3%~5%的苏打和木炭中加热至920~940ºC,保温2~4h,以减少表面碳浓度
【结论】:可适当的减少的渗碳淬火后表面的脱落

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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-1-25 18:42:20 | 显示全部楼层
【概况】:CrWMn钢材调质后精加工发现微裂纹
【原因分析】: 840°c淬火出油后清洗,再低温回火;
【改进措施】:淬火出油后不清洗,直接从提升机上取出进入回火炉,淬回火工艺不变
【结论】:CrWMn钢在淬火后不能降温到室温,必须在不低于60°前进回火炉进行回火处理。

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发表于 2013-3-31 12:00:50 | 显示全部楼层
【概况】:连接管震动断裂。

【原始情况】:连接管在震动试验过程中断裂。连接杆材料为1Cr17Ni2.淬回火处理,回火温度:550.
【原因分析】:断口观察,起源处无缺陷,断裂位置在最大力臂处。线源,源区可见明显疲劳弧线和条带。扩展区形貌为沿晶+准解理。无明显瞬断区。
【改进措施】:550为该材料的回火脆性温度区。受到硬度限制,该材料在正常回火温度无法达到设计硬度要求。更换材料。未出现相同故障。
结论:回火脆性引起的疲劳断裂。导致该原因的出现是由于设计对该材料性能认识不足,热处理技术员又只满足设计硬度要求。导致故障的发生。
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-4-7 22:22:35 | 显示全部楼层
今天才看到这么好的帖子,真是学习了
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-4-7 22:24:08 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-1-25 18:42
【概况】:CrWMn钢材调质后精加工发现微裂纹
【原因分析】: 840°c淬火出油后清洗,再低温回火;
【改进 ...

这是什么道理,怎么查找到这个原因的,还有,怎么确定60度这个界限值的,麻烦请详细告知,谢谢
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-4-9 10:52:07 | 显示全部楼层
【概况】:车加工成品淬火时裂纹(见图)
【原因分析】:工件太大,油淬时内部和外部冷却速度不一,再加上直角,更容易开裂
【改进措施】:设计时直角变圆角
【试验及验证】:
【结论】:
【备注】:

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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-4-30 01:22:29 | 显示全部楼层
xujie1357 发表于 2013-4-7 22:24
这是什么道理,怎么查找到这个原因的,还有,怎么确定60度这个界限值的,麻烦请详细告知,谢谢

材料特性。至于说怎么确定60都这个界限值,这跟资料介绍的不低于90度不大一样。通过实践摸索得出的结论。
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[LV.5]常住居民I

发表于 2013-5-30 00:01:21 | 显示全部楼层
【概况】:D2材质冲压用模具,热处理后磨削过程开裂;热处理工艺:1040℃油淬,520℃回火3次;
【原因分析】:磨削表面观察发现局部有细小龟裂纹,且裂纹基本垂直于磨削方向,于是用3%nital腐蚀剂均匀擦拭表面,表面出现有黑斑。黑斑处取样金相检验,发现有二次淬火现象。推测为磨削工艺不当,导致磨削过热所致。
【改进措施】:减小一次磨削量,分多步骤研磨。未出现磨削过热,龟裂及模具开裂!
【结论】:磨削过热导致组织转变,巨大的相变应力与磨削拉应力叠加,引起模具开裂!
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-12-10 19:23:51 | 显示全部楼层
好贴,绝对值得大家收藏!
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