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帮助解决碳化硅(sic)液体渗碳中遇到的问题

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该用户从未签到

发表于 2007-5-24 10:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
[size=6]帮助解决碳化硅(sic)液体渗碳中遇到的问题
我们是新疆伊犁链条厂,由于氰盐液体渗碳被禁止,我们现在采用的是碳化硅(sic)液体渗碳技术.
由于以前从未接触过,在采用碳化硅(sic)液体渗碳的试验阶段遇到很多问题。请专家、师傅们帮忙解决。
1,我们在处理的链条套筒(材质:10#钢;有缝卷管件)零件时,淬火中出现工件四处飞溅现象,给工人工作中带来不安全隐患。另外淬火后的零件接缝处出现开裂,爆裂现象,出现大量废品。
2,融化后的盐浴流动性很差,工件出炉时带出很多盐浴液体,造成浪费和工件清洗困难。如何解决盐浴流动性很差的问题。盐浴如何进行的合理配方。
3,求碳化硅(sic)液体渗碳10#钢技术工艺,及注意事项。
联系方式:0999—5266120。13364811080。
联系人:赵主任
地址:新疆伊犁链条厂(新源县72团)
邮编:835811
信箱:xianghuanmei@163.com

该用户从未签到

发表于 2007-5-24 12:26:58 | 显示全部楼层

你好

建议你采用603液体渗碳技术
新型“603”无毒液体渗碳剂
JB/T9203-1999
1. 由氯化钠(NaCl)40-50%、氯化钾(KCl)40-50%、碳酸钠(Na2C03)4-10%组成基盐,各种原料盐中的S03=应小于0.5%。

  2、无毒液体渗碳剂的添加量为5—10% 。


  先将基盐放入坩埚内熔化,升温至900℃±10℃。时,再分批(每批少量)加入本渗碳剂,加毕后升温至920±10℃。先用Φ15-20mm的钢棒试渗15分钟并直接淬火,若硬度达到HRA79以上,说明盐浴已处于正常渗碳状态,否则继续补充本渗剂。

  3、渗碳过程中要经常补充渗剂与碳酸纳,其比例约为4:1。盐浴变浅时按氯化纳与氯化钾各一半混合补加。盐浴表面必须保持结盖状态。每天或2—3天捞渣一次。盐浴中含碳量应保持4—10%,碳含量低时几乎无渗碳作用

  三、渗碳速度与碳浓度

  渗碳速度与钢中合金元素品种含量以及温度等因素有关。以20A、20Cr和20CrMnTi等钢材为例,930℃±10℃渗碳1小时渗层深0.4-0.6mm;2小时为0.7-1.0mm。含镍的合金钢(例如20CrNi)渗碳速度要慢一倍左右。工件表面的碳浓度可达到或大于0.8%。

  四、无毒液体渗碳剂的特点

  (1) 渗剂无毒。

  (2) 成本低廉,制作简单。

  (3) 本渗剂添加次数较多,要经常捞渣,操作者必须时刻注意盐浴成份的变化,掌握不当时表面碳浓度低于0.8%。

  

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-5-24 13:12:41 | 显示全部楼层
目前状况下,无论采用603或其他渗碳剂,都有残渣难以处理问题,相信各位不会有什么异议,链条套筒渗碳没有必要液体渗碳,用气体渗碳经济划算,新疆克拉玛依的煤油可是绝好的渗剂,何必舍近求远

该用户从未签到

发表于 2007-5-24 14:39:05 | 显示全部楼层
定期捞渣这些问题还是可以解决的

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-5-24 18:52:02 | 显示全部楼层
定期捞渣,渣子怎么处理?不一样要劳民伤财,又不能乱扔,要是有人举报的话,环保局会罚款的

该用户从未签到

发表于 2007-5-24 19:08:48 | 显示全部楼层
可以使用NaCl盐浴炉+渗碳剂的办法,简单、盐液的流动性极佳。

淬火时零件散开入水就没事了。

渗碳剂的配方:  尿素30%    碱面 10%    碳化硅 余量
        氯化铵 0.5-1.1%做催化剂 
       每次加入量 0.5kg即可(105kw的炉子)

该用户从未签到

发表于 2007-5-24 21:00:52 | 显示全部楼层
链条套筒为什么不采用无缝管呢?这种降低原材料成本的办法不可取。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-5-24 21:58:56 | 显示全部楼层
链条套筒采用卷制可以实现大批量生产,常规标准链均采用卷制套筒,只有异型链套采用冷镦或车制无缝套筒,老兄对链条行业也许不是很了解,用无缝管成本很高的

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-5-25 00:55:53 | 显示全部楼层
谢谢各位。希望大家再提供好的办法及经验。
再问大家一下,我们以前用氰盐液体渗碳淬火的办法,简单、盐液的流动性也极佳。我们在处理的链条套筒(材质:10#钢;有缝卷管件)零件时,淬火中也不会出现工件四处飞溅现象。另外淬火后的零件接缝处不会出现开裂,爆裂现象。
现在氰盐液体渗碳淬火被禁止了,难道我们国家就没有研究出代替氰盐液体渗碳淬火的好办法吗?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-5-25 09:04:42 | 显示全部楼层
何必这么麻烦,再电驴下载,金属热处理常见工艺技术五百种.pdf,配方多了去

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-5-25 10:30:16 | 显示全部楼层
原帖由 lkxinbite 于 2007-5-25 09:04 发表
何必这么麻烦,再电驴下载,金属热处理常见工艺技术五百种.pdf,配方多了去



谢谢。请大伙再献好办法.

该用户从未签到

发表于 2007-5-25 11:11:49 | 显示全部楼层
液体碳氮共渗,效果不错,但相对来说成本要高啊!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-5-29 11:37:32 | 显示全部楼层
感谢。希望各位再献良策。
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