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楼主: 江枫

[讨论] 42CrMo为何淬不上火?

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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-4-22 11:38:02 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
还是从冷却介质上入手,42CrMo 这个材料淬透性还是很好的,既然是批量,工艺测试清水,或者自回火都行啊,不过注意要让工人严格执行工艺啊。

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-4-25 08:58:19 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

淬火出了问题,冷速不够!未得到马氏体。淬火后打硬度,看金相。从淬火介质方面入手解决!

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-5-1 23:21:13 | 显示全部楼层
“我用的介质浓度已经很低,(比快速油冷速还快)再低就会有开裂倾向。搅拌方面我们也在着手改进,由于溶液有40T,要想有很快的搅拌速度也比较难,不知道在加大搅拌速度有什么好的方法。我前面指的淬火硬度就光说表面硬度都没到40。 :( 我到目前为此不下做了10次实验,一直都是这样。”

     你的问题就是冷却速度不足,提高冷却速度就可以了。方法有:1、换用冷却能力更强的淬火剂;2、加强冷却剂循环速度,除了机械搅拌,可以尝试使用压缩空气搅拌。
    最有效的方法是使用冷却能力更强的淬火剂,思想不用太保守。通常意义上说的比如碳钢淬火用水,合金钢淬火用油,也只是针对有效厚度不大于临界直径的情况而言,对于有效厚度远超临界直径的工件,使用何种冷却能力的淬火剂,需要工艺试验来寻找。比如你所使用的PAG淬火液,可以从你认为安全的浓度开始逐步提高冷却能力。
     其实棒料淬火是很安全的,不用太担心会淬裂。我们做的38CrMoAl长杆(Φ200~300)调质,都是直接淬清水的。42CrMo棒料(Φ260×4000)我们也做过,水过油。

该用户从未签到

发表于 2008-5-3 10:57:43 | 显示全部楼层

回复 63# 的帖子

你们厂和我们得产品差不多,呵呵。我现在只是学生,而且还不是学热处理的,而今后要做热处理,郁闷。像38CrMoAl长杆(Φ200~300) 42CrMo棒料(Φ260×4000)可以直接水淬?

该用户从未签到

发表于 2008-5-4 13:52:47 | 显示全部楼层
已经过去一年了,问题还没解决吗?

解决方案很多,从热处理工艺上主要可以考虑淬火加热温度、淬火温度、冷却介质、回火温度等。这种材料没有特别稳定的析出相钉扎晶界,所以淬火加热温度过高容易造成组织粗大。我认为可以考虑利用Ac3和Ar3之间的差值,先加热到Ac3以上100度左右保温,然后空冷或通过其他方式保温到Ar3以上50度左右,再迅速入水冷却。这样,淬火马氏体含量会高些,硬度自然也高些。冷却介质、回火温度你可以自己根据经验选择,上面各位已经说了很多了,就不多说了。

材料本身而言,可以分析C、Mn、Cr、Mo等是否合格,尤其Mo是不是存在偷工减料的问题。

锻造也是个问题,锻造工艺不当,铸态组织可能消除不彻底,元素存在偏析,导致合金元素含量低的区域淬透性差。尤其对这种直径比较粗、长度还挺长的零件而言,锻造比能不能达到要求、锻造厂是否存在偷工减料的情况也需要分析。而且,锻造工艺不当也不利于细化组织,给后续热处理造成困难。

该用户从未签到

发表于 2008-5-4 16:38:00 | 显示全部楼层
1.42CrMo材料   150的有效直径,9.5%的浓度太高, 建议降低浓度,我们这这么大的零件,降低淬火温度,淬水也干过
2.看表面是否脱碳,模锻件的话直接打分模面硬度。

该用户从未签到

发表于 2008-5-4 16:52:53 | 显示全部楼层
检查水溶液!!!!!!!!!!

该用户从未签到

发表于 2008-5-6 21:28:58 | 显示全部楼层
建议提高淬火温度,降低淬火介质浓度

该用户从未签到

发表于 2008-5-8 19:51:30 | 显示全部楼层
42CrMo毛胚可以淬水光胚淬油

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-1-20 11:27:40 | 显示全部楼层
淬火硬度应50以上,可制造一个小淬火槽10吨一下,通过换热器与储液槽相连,换热器出液口设置在淬火槽下面,进液口在上。

该用户从未签到

发表于 2010-1-21 16:23:40 | 显示全部楼层
淬火冷却问题,使用水淬

该用户从未签到

发表于 2010-1-24 08:46:10 | 显示全部楼层
从根本找原应,炉子是否出了问题,比如热电偶出了毛病,基本的油温控制。42CrMo钢,在830到850度的淬火温度应当能达到要求,500度的回火达到要求也是完全可以的。工艺没问题,可以在操作上面找找原应。往往操作上会出现很多问题。

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-1-27 16:20:40 | 显示全部楼层
我公司最近开发一种模锻产品,汽车前轴,材料:42CrMo 毛坯重约150KG ;长约2米。要求调质HB285-333

预先 ...
江枫 发表于 2007-5-28 19:03



    楼主哪个公司的?我们同行啊,调质HB285-333,这样的技术要求比我的高,这里通常在241-333啊

签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-1-28 15:33:11 | 显示全部楼层
那么的大的工件淬火在40左右可以了。用520回火没问题的
我们厂就是这样做的,比这大的都有
控制好分段加热。要做好操作工艺美是美问题的,860完全可以了。在淬火的时候要拉出水面让空气冷却。但不要让心部的散热温度超过回火温度

该用户从未签到

发表于 2010-1-28 21:46:56 | 显示全部楼层
不会吧   淬火都可以达到 56HRC 呢

该用户从未签到

发表于 2010-1-29 17:04:17 | 显示全部楼层
受教!!!

签到天数: 58 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-3-30 20:47:52 | 显示全部楼层
淬火温度稍提高点,冷却液溶液浓度降低点,淬火速度要快,淬火时加剧烈搅拌。。。。。关键是要看你们是怎样操作的。。。。。

该用户从未签到

发表于 2010-4-7 19:48:42 | 显示全部楼层
回复 4# 江枫


    你如果敢冒险,盐水短时淬火后,再转入水溶性淬火夜中或油中冷却,可得较高硬度。

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-4-8 08:56:08 | 显示全部楼层
可考虑水淬介质冷,我也曾遇到此种问题,也是这样解决的。

该用户从未签到

发表于 2010-4-8 19:51:06 | 显示全部楼层
回复 20# britton


    17楼说的对,880度就可以了,主要在加快冷速上做试验
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