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[求助] 组织特细,渗层偏浅。

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签到天数: 312 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-10-21 17:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
多用炉处理的零件:层深要求1.5-2.0,正常情况是:层深控制在1.7,但是,今年出现了两次特殊情况:就是相同的工艺,检查试样时试样的组织特细,不同于平常的组织,渗层偏浅只有1.4,达不到技术要求。我们用美铭的氧探头,渗剂为:丙烷,载体气:甲醇。材料为20CrMnTi,,请问这是什么原因造成的?请专家指教! 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-10-27 08:52 编辑

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-10-21 21:46:22 | 显示全部楼层
组织很细而层深偏浅,可能是炉内实际碳势偏低,碳浓度分布过陡所致。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-10-21 22:23:14 | 显示全部楼层
几种可能:1 淬火时冷却速度不够;
          2 材料本身淬透性不是很好;
          3 炉内实际温度偏低

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-10-21 23:25:22 | 显示全部楼层
炉子的实际温度是否偏低?试样采用的是否正确?放试样的位置是否合适?碳势是否偏低?炉子的压力是否偏低?尤其是甲醇,甲醇的流量计是否堵塞,开的流量是否有点小?

签到天数: 370 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-10-22 07:33:13 | 显示全部楼层
可能还有样块晶粒度太细.

签到天数: 204 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-22 09:17:12 | 显示全部楼层
还是觉得是碳势偏低,测试一下零件表面的碳含量。

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-22 16:41:02 | 显示全部楼层
碳势太低的可能性大。

签到天数: 93 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-10-22 18:45:10 | 显示全部楼层
说说我遇到的,我们的一个客户的产品20CrMo的,他要求850℃正火(也是我们做的,这么低温度的正火我还是第一次干)。结果正火后晶粒就特别细,经碳氮共渗处理后,几批层深也是偏浅,我分析原因就是晶粒太细从而晶界过多,碳在扩散时通过晶界会有更大的阻力,所以会浅。我认为你这个问题可能和我的问题是相同的。不知大家认为我的这个分析是否有理。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-10-22 22:36:28 | 显示全部楼层
晶粒细,淬透性相对低,硬化层会比晶粒相对粗些的零件浅。

该用户从未签到

发表于 2009-10-23 09:36:36 | 显示全部楼层
晶粒细,淬透性相对差,我在感应淬火过程中也有发现,只不过还不是很明白其中原理。还请各位大虾指点!

签到天数: 312 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2009-10-26 17:51:59 | 显示全部楼层
[谢谢各位专家!我倾向于炉中碳势偏低,氧探头测试有问题。我们做了定碳有时觉得差别太大,不敢相信。加上铁箔本身含碳量,测试碳含量和 实际碳含量相差0.2%。扩散碳势现设定为0.9%,还是深层较浅。关键是稳定一段时间后就出现此类现象。希望各位专家帮忙,谢谢!!

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-10-26 20:18:58 | 显示全部楼层
炉中碳势偏低,特别是在扩散时间过长。

该用户从未签到

发表于 2009-10-27 22:16:59 | 显示全部楼层
12# 问学


很可能和材料本身,渗碳温度和 炉内碳势有关
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