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[讨论] 老式井式渗碳炉的生产经验

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签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-13 11:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 hnzzwzh 于 2010-1-17 22:38 编辑

我接手热处理车间的技术质量管理。现将我这几天的认识说一说,请大家评论一二。
1、产品装炉方式:105KW的炉子装3筐,75KW装2筐/3筐。为了增加装炉量,料筐的尺寸均比原来加高了。产品是外径40左右的圆柱销,中有20左右的孔。装筐有两个方式,一是随意堆放,中间放一芯筒,二是产品竖直摆放,中间放一芯筒,
2、渗碳炉炉盖下的挡风板去掉了。为了方便修理风扇。
3、为了生产进度,扩散时间基本取1小时。
4、扩散后的产品采用三台轴流鼓风机冷却,有时有几炉产品同一时间要出炉,就会只将上一炉的产品稍稍吹冷表面一些产品,就将其吊开。老一点的工人告诉我:产品不会氧化,不会脱碳。(我总是怀疑筐里这么红的产品不会氧化?)
5、一直以来,渗碳工人对摆筐持抵触,因为要比堆放劳动强度要大一些。现在也想找到减轻劳动强度的方式,但没有头绪。
6、现在的质量缺陷主要是表面压痕,有些太深在后续磨削加工时无法消除,造成不少废品。淬火:有时裂纹也会来一阵;偶尔烧伤来几只。酸洗:成批产品洗得内孔尺寸变不合格了。现在主要抓表面压痕。
7、有时顾客会反馈另外的质量缺陷,碳化物4级,成网状;或者心部铁素体超过10%。但去年一年也就两次。说明热处理质量基本受控。
8、风扇都有一些声音,有的是轴承坏了,有的是风扇叶刮箱体,有的是风扇轴不直了,有的是炉盖未放平。
9、有一台炉子箱体原来打补钉的地方又开始漏气了,工人用河砂盖在上面继续生产。
10、没有碳势控制装置。排气大油量,渗碳稍减小滴油量。没有助渗剂,全部是煤油。
11、炉子砂封槽开裂或者电阻丝断坏了时,要修炉子才清一次碳黑。
12、产品单件重0.7kg左右,摆筐时一筐可以摆600只,堆筐则只有400只。
13、摆筐不仅仅是为了增加产量,而且还避免了产品压伤。但这种方式容易造成产品的渗碳不均匀、单边。特别需要操作者有责任心。而人总是感性的,有时和设备一样也闹点情绪。为了自己班少出炉,故意加大或减少滴油量。

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sdust + 10 原创内容。
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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-28 12:03:06 | 显示全部楼层
对论坛的短信功能不太熟悉,今天才看到wya-8的短信,实在抱歉。短信内容非常翔实,所以转发在上楼。

挡风板的作用如此重要。看来有必要进行一些改进。
第1小时滴量按0.45-0.6ml/m2计算的吗?
炉内气流循环如果能做个示意图就好了。我还有点没看懂气流短路的几种情形。
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-1-13 12:26:13 | 显示全部楼层
产品竖直摆放,如果太紧密会影响接触面的渗层。随意摆放产品间隙大小不一,不过装炉量会比竖直摆放的少。渗碳见机下面的挡风板我认识影响不大,我们的设备也是由于故障以后就没有再把挡风板装上去了。
装炉尺寸不能太高,距离风机要有一定的间隙,这样才不会影响气氛流动。

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-15 20:50:24 | 显示全部楼层
前几天,网络不正常。没有看到版主的经验。正如版主所言,太紧密会影响接触面的渗层,我看到过产品有一线露出金属本色。这时我现在正要解决的问题。有没有辅助工装能在装产品时保证产品不紧密接触。

该用户从未签到

发表于 2010-1-15 22:36:29 | 显示全部楼层
装炉一定要整齐规范,不然气氛流动不正常

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-15 23:25:11 | 显示全部楼层
工艺要规范那些,属于准备工作

该用户从未签到

发表于 2010-1-16 09:16:33 | 显示全部楼层
应该摆放好,那是工艺要求!工人有抵触,可以给他们讲一讲利害关系,相信他们会理解,如果他们真的不理解或者不愿理解,可能就是他们素质有问题了,建议换掉!!哈哈!!!我们的工人都很听话的!!!

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-16 09:17:53 | 显示全部楼层
回复 4# wqf1981


    我们车间的渗碳料筐在使用过几次后,有些变形,料栅也变形更厉害,所以产品摆放过程产品会有倒下来的,影响工人劳动效率,所以对摆筐意见很大。我现在想有没有象建筑工地码红砖的简易工具来辅助工人摆筐。提高劳动效率,减轻劳动强度。

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-16 09:22:32 | 显示全部楼层
回复 6# why530


    我们现在缺人,那里能随便减人。况且工人确实是辛苦,我希望能通过一些简易工装帮助他们,也是希望他们对我工作多多支持。

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-1-16 09:33:23 | 显示全部楼层
挡风板的作用很大,建议不要去除.
工件立着摆放,可以增加装炉量.只要留好间隙,没有问题,我根据你的话推测,你的产品是曲柄销,采用原料直接车成的,材料为20C或r20CrMo,渗后空冷然后再加热淬火.保证金相.
你可以采用高浓度渗碳(稀土),降温淬火.
我处理曲柄销,都是立放.

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-16 10:07:19 | 显示全部楼层
回复 9# LINFH


    挡风板的作用,我想是让炉内气氛循环从外围下沉,再从中央上升吧。现在去掉挡风板,则是先中央后外围。应该区别不大吧。
产品竖放确实能增加炉量,但就是装筐时因为炉底不平,给工人增加了劳动强度。
  另外我们的产品和曲柄销类似,空冷再盐浴炉加热淬火。以后还请不吝赐教。

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[LV.5]常住居民I

发表于 2010-1-16 14:07:35 | 显示全部楼层
挡风板的作用很大我,工件不要乱堆放,碳势没控制成网状是正常的,老板不投入哪来好产品

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-17 19:14:43 | 显示全部楼层
把罐放倒倾斜摆就行了。最好每层用铁丝网隔开。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-17 23:03:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 hnzzwzh 于 2010-1-17 23:08 编辑

回复 12# ljgljg


    每筐的产品重量大约有200-400kg。不知道这样能不能行得通。不过还是谢谢你的思路。

签到天数: 492 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-1-18 08:11:27 | 显示全部楼层
你的经验不错,结合了你的产品零件的实际。但有一点请注意,你的零件总表面积是很大的(包括内外圆柱表面),除放置方式适合气氛流动,渗碳剂提供的碳势,一定要保证较大表面积吸收碳的要求。否则易产生渗碳质量问题。

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-18 15:21:33 | 显示全部楼层
回复 14# 两湖两广两河山


    "渗碳剂提供的碳势,一定要保证较大表面积吸收碳的要求。"
首先谢谢你的意见。能不能具体说一下你说的这句话的保证措施。
今天有三炉产品有质量问题,均是渗层不符合工艺要求。
一是75KW炉(三筐,摆筐,产品尺寸外径长度内径=45/91/21)的中筐,总深度0.45+0.27=0.72,工艺要求1.0-1.7,而上、下筐均合格。
二是105KW(三筐,上筐开裂堆,中下筐摆,产品尺寸外径长度内径=45/92/22)的中筐,总深度0+0.6=0.6,工艺要求1.1。
而上一炉产品(三筐,中筐堆,上下筐摆,产品尺寸外径长度内径=40/88/19)的下筐,总深度0+0.4=0.4,工艺要求1.0-1.7。
第一个的问题和操作者分析,认为是在摆的产品上面还横放了10只产品,所以造成中筐气流不畅。
第二和第三如果也是气流不畅来解析,为什么一炉是中筐,一炉是下筐?我不得其解。请赐教!

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-18 23:06:03 | 显示全部楼层
罐的中间可加一根直径10公分左右的铁管,管的周围可钻眼或开槽通气。放置时应看放炉栅中间为宜。高度略低于工件上层。

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-18 23:41:28 | 显示全部楼层
回复 16# ljgljg


    如果我没有理解错的话,你的想法和我们现在用的芯筒是一样的。请帮我分析一下今天的后两个质量问题。谢谢!

签到天数: 492 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-1-20 09:05:54 | 显示全部楼层
hnzzwzh网友:你的短信阅知。
1、关于渗碳零件装炉总面积,以75kW井式渗碳炉为例,在仅有一支滴定器的情况下,零件装炉总表面积,控制在3.5~4平方米较好。你的零件,类似如内燃机的活塞销,内外表面以及两端面,均应计为渗碳表面积,它们在渗碳过程中均会吸碳。小零件重量轻,当装炉重量与较大零件一样时,小件的总面积可能是大件的一倍或数倍,此时按常规工艺渗碳,气氛提供的碳势不能满足小零件大面积吸碳的需求,就会出现渗层不足或没有共析层的情况。为此我们还采用过加装第二支滴定器的措施。
2、如果一炉零件各框渗碳深度均不足(是否有共析层?)可考虑几点。渗碳温度是否不准(偏低)?渗碳炉温度校核,不能只检罐外热电偶,应在罐内插入热电偶进行比对,并以罐内温度去调整罐外电偶控制水准。总深度不足,渗剂正常否?在温度、渗剂正常的情况下,渗层深度与时间呈正相关是不需质疑的。
3、老式的105kW渗碳炉,应该是四只料筐,你现在为三只料筐。105kW渗碳炉炉罐较深,通风机组力量常显不足,如果挡风板不能较好的盖在料筐上,将显著削弱风机抽真空的能力,渗碳气氛易在炉罐上部形成紊流,不能有效的迫使渗碳气氛在“炉罐组合”中循环,这时,易出现上下框渗层稍好,而中间层较差的情况。
  

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-1-20 15:46:08 | 显示全部楼层
回复 18# 两湖两广两河山


    你的经验太宝贵了,谢谢分享了。
“如果挡风板不能较好的盖在料筐上,将显著削弱风机抽真空的能力,渗碳气氛易在炉罐上部形成紊流。”能不能对这句话再说明几句。我们的风扇是安装在炉盖下的。风从上往下吹。真空是如何形成的。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-20 21:33:22 | 显示全部楼层
回17楼:这种工件1:控制油滴和渗层。2:最关键注意冷却方式及工装。可设计立式螺旋冷却装置。
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