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[求助] 请大佬看看这是什么原因造成的?

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签到天数: 313 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 前天 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 zhouhaohui 于 2025-3-24 13:29 编辑

请各位专家看看这是什么原因造成的?故障件,8620H渗碳淬火回火后的组织

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签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 前天 13:50 | 显示全部楼层
我们也用到8620的材料,以前扩散碳势太高也出现类似情况,特别是连续炉,后来把扩散碳势降到0.7,淬火油温降至85°,好了,我认为是碳势过高,然后淬火搅拌速度太低,还有,不知道你们回火温度是多少,回火时间是多少,我们是180+-5°,4h
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 前天 13:51 | 显示全部楼层
我们也用到8620的材料,以前扩散碳势太高也出现类似情况,特别是连续炉,后来把扩散碳势降到0.7,淬火油温降至85°,好了,我认为是碳势过高,然后淬火搅拌速度太低,还有,不知道你们回火温度是多少,回火时间是多少,我们是180+-5°,4h
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[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 前天 14:14 来自手机 | 显示全部楼层
余一泓 发表于 2025-3-24 13:51
我们也用到8620的材料,以前扩散碳势太高也出现类似情况,特别是连续炉,后来把扩散碳势降到0.7,淬火油温 ...

这是外购件,不清楚具体工艺
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[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 前天 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
余一泓 发表于 2025-3-24 13:51
我们也用到8620的材料,以前扩散碳势太高也出现类似情况,特别是连续炉,后来把扩散碳势降到0.7,淬火油温 ...

要求是0.8~1.2mm,这供应商直接给我干到5mm以上了。
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签到天数: 239 天

[LV.7]常住居民III

发表于 前天 14:57 | 显示全部楼层
表面由于过渗碳导致了残奥量的增加,表层结晶被碳过度浸入出现了网状碳化物。
你的供应商在碳势设定上没啥问题,应该是时间设定错误了。
或者为了节约成本,将你们的产品放在其他产品一起加工了。
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签到天数: 390 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 前天 15:10 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2025-3-24 14:43
要求是0.8~1.2mm,这供应商直接给我干到5mm以上了。

你确定渗层是5MM以上? :o :o
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[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 前天 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-3-24 15:10
你确定渗层是5MM以上?

对的,测的是5mm以上!!?
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签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 前天 16:08 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2025-3-24 14:43
要求是0.8~1.2mm,这供应商直接给我干到5mm以上了。

晕,不太可能,8620干到5mm,这得多长的时间啊,是不是材料错了
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 前天 16:14 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2025-3-24 15:23
对的,测的是5mm以上!!?

化验一下材质,是不是中碳钢,做个光谱就知道了
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签到天数: 390 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 昨天 09:26 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2025-3-24 15:23
对的,测的是5mm以上!!?

确定是5MM以上了那我就怀疑材料不对了
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签到天数: 1802 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 昨天 11:03 | 显示全部楼层
这个很简单,样块腐蚀一下,,渗碳区域可能看得出来的,材料错了的,也能看出来,目测基本就可以判定是不是材料了。材料错了,打硬化层肯定是超的。
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签到天数: 239 天

[LV.7]常住居民III

发表于 昨天 11:23 | 显示全部楼层
确实有可能是材料错误,之前有个壁厚8mm零件渗碳处理,深度要求:0.8~1.2mm,我们做好以后发现渗碳层达到了3.0mm以上,几乎透了。用的生产条件与之前是一样的。后来发现供应商使用了错误的材料,用了含碳量接近45钢的材料。
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