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[求助] 40Cr氮化

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签到天数: 414 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-7-27 10:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 qixiao9421 于 2010-9-18 08:41 编辑

前期对方调质为 850淬火2H 640回火2H 要求HB240~260 对方在回火后又加上220~240保温1H (这是什么意思? 回火的么?降硬度?)
我们的氮化工艺 据前任说他在北京开会(热处理)时候有位高级工程师告诉他 560度 就可以保证氨的分解率达到70%。而且要达到0.30mm只需要4个小时。现在我想尝试一下把这个工艺改了 温度和时间都降下来。 不知道该从何处着手。炉子是井式炉 100*150  90KW
氮化为  570度8H 氨分解率为40% 要求渗层0.3vmm HV500 但是现在发现齿圈变形比较大 请问这是什么原因
以下为我公司氮化工艺:

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-7-27 11:41:12 | 显示全部楼层
850淬火你打成850退火了,可能他550回火后是水冷的,所以后面又低温回了一次。
氮化温度都比回火温度高了,要不得哦!

签到天数: 414 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-7-27 13:36:52 | 显示全部楼层
回复 2# hy0808hy


    请问氮化温度比回火温度高有什么坏处

签到天数: 1904 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-7-27 13:47:19 | 显示全部楼层
氮化温度比回火温度高:
1、本体硬度下降
2、变形大

签到天数: 417 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-7-27 14:12:11 | 显示全部楼层
回复 3# qixiao9421


    有人回答这个问题了哦

该用户从未签到

发表于 2010-7-27 14:26:44 | 显示全部楼层
回复 3# qixiao9421


    增加一次低温回火,是为了更好的消除内应力,减小氮化时变形量。氮化工艺温度不能高于调质时的高温回火温度,否则产品的基体硬度就无法保证;其次你的氮化温度太高也加剧了产品的变形。

该用户从未签到

发表于 2010-7-27 15:15:45 | 显示全部楼层
回复 3# qixiao9421


    通过850淬火2H 看出,工件很大,但550回火2H 太少了。

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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-7-29 09:35:45 | 显示全部楼层
齿圈为 246X67vmm

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-8-16 00:15:39 | 显示全部楼层
你的氮化工艺温度比高温回火温度高,加大了工件的变形

签到天数: 414 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-8-16 09:54:25 | 显示全部楼层
回复 9# 品牌


    请你参照热处理论坛的回火温度 我们要求的硬度必须要640度左右  而我的氮化温度是570度

该用户从未签到

发表于 2010-8-16 10:08:37 | 显示全部楼层
回复  品牌


    请你参照热处理论坛的回火温度 我们要求的硬度必须要640度左右  而我的氮化温度是570 ...
qixiao9421 发表于 2010-8-16 09:54



    640度是什么意思?

签到天数: 1904 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-8-16 12:26:22 | 显示全部楼层
1。通过850淬火2H 看出,工件很大,但550回火2H 太少了。赞同!
2。850淬火后,640回火保温时间可延长至6H

签到天数: 414 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-8-16 21:35:12 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪


    恩 杨工我没有说清楚 640度是 回火温度

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-8-17 01:26:11 | 显示全部楼层
氮化装炉时,齿圈最好平放,并且垫平,不可立放。

签到天数: 1159 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-8-17 22:37:59 | 显示全部楼层
请问你所说的齿圈变形大,是指止口处变形大?棒间距变化大?还是整体都变形大?

签到天数: 414 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-8-18 20:46:59 | 显示全部楼层
回复 15# shihuan211152


    是整体

该用户从未签到

发表于 2010-8-18 21:08:55 | 显示全部楼层
氮化为  570度8H 氨分解率为40% 要求渗层0.3vmm HV500 但是现在发现齿圈变形比较大 请问这是什么原因

qixiao9421 发表于 2010-7-27 10:15


你热处理工艺缺一条去应力回火处理。

该用户从未签到

发表于 2010-8-19 19:27:24 | 显示全部楼层
220---240的去应力回火温度低,时间短,可以在500多度进行3—4小时的去应力回火后再进行氮化

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-8-21 16:29:09 | 显示全部楼层
530-540℃×8-10h

签到天数: 414 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-8-31 16:31:46 | 显示全部楼层
回复 19# czf000


    请您说的具体点 通入气体的流量呢 炉冷还是空冷
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