热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 8642|回复: 34

[求助] 产品碳浓度总低于工艺要求,为什么啊?

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 22:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
铁片定碳做出的碳势和计算机监控的碳势都在工艺要求范围之内,但实际渗碳做出的产品碳浓度远远低于工艺要求!经检测炉体有微量漏碳!但为什么铁片定碳和计算机监控的碳势都在工艺要求范围内呢?按理说铁片定碳和计算机监控的碳势比工艺要求低才对啊?

该用户从未签到

发表于 2010-9-29 09:30:04 | 显示全部楼层
定碳片和计算机显示的只是炉内气氛碳势。
做的是什么材料,材料合金系数计算是否正确?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-29 18:36:38 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen


    20CrNiMo,合金系数1.0,以前同样的材料同样的工艺渗碳效果都很好!不知道最近为什么就出现现在的情况了?

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-9-29 18:39:27 | 显示全部楼层
碳片也好,探头也好,都只是针对气体的,是短时甚至实时的。
实际产品是长时间的,是积累的结果。

评分

参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-9-29 19:08:11 | 显示全部楼层
回复 3# WDLGZSH
将材料各合金元素输入到材料数据库中,软件会计算合金系数,工艺程序运行过程中炉内碳势设定值会根据编辑程序时设置的碳势控制方式或碳势设定值及合金系数自动调整。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-9-29 19:15:38 | 显示全部楼层
就像4#张工专家所言一样,碳片和实际的产品应该有一个偏差,而电脑显示的是根据碳片定碳后按照一定的碳势一定的合金系数计算后所得到的数值,怎样找到合适的偏差并予以修正才能达到所需要的合理的碳浓度。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-29 21:10:59 | 显示全部楼层
回复 4# 察哈尔汗


    我们一炉产品约12个小时,会做4到5次铁片定碳,定碳结果都偏高,并且每一炉都一样,我觉得这不是偶然,也不是瞬时!至于原因还请老师指点

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-29 21:17:39 | 显示全部楼层
回复 5# Jasen


    老师,我们炉体和工艺都运行很久了,以前都很正常,但现在炉体有微量漏气、计算机监控所得碳势曲线波动很大、探头参比气流量总会在调整后自然渐渐小于设定值,所以最近用以前的工艺做出的产品浓度深度都偏低,但由于才接触热处理,理由想不明白,还请老师多多指教

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-29 21:22:10 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国


    老师以上给的指点对于我来说获益匪浅,先谢谢老师!    但我们一炉产品约12个小时,会做4到5次铁片定碳,定碳结果都偏高,并且每一炉都一样,我觉得这不是偶然,也不是瞬时!现在炉体有微量漏气、计算机监控所得碳势曲线波动很大、探头参比气流量总会在调整后自然渐渐小于设定值,最近用以前的工艺做出的产品浓度深度都偏低,还请老师多多指教

该用户从未签到

发表于 2010-9-29 21:37:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2010-9-29 21:42 编辑

回复 8# WDLGZSH
这位朋友:有问题急于解决的心情可以理解,我们也很乐意帮你解决,请不要分别在二个帖子中提出相同或者类似的问题。建议停止在另一主题中回帖,将全部内容集中在本贴中交流。这样更方便解决你的问题。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=65383&highlight=

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-29 21:39:31 | 显示全部楼层
回复 10# Jasen

呵呵,好的,给老师增添多余麻烦我深感抱歉!谢谢老师!

该用户从未签到

发表于 2010-9-29 22:35:03 | 显示全部楼层
回复 11# WDLGZSH
不客气,能解决你的疑问才是我们愿意看到的结果。
综合一下你现在的主要问题:1,为什么炉内碳势偏高而工件碳浓度却偏低!2,炉体漏气炉内碳势偏低才对,为何还能偏高?
第一个问题:需要强调一下合金系数的重要性,你在编辑工艺程序中设定的扩散阶段的碳势是对于零件来定义的,比如你设定了0.8C%,也就是你想得到0.8的碳浓度。控制软件在工艺程序运行时会按合金系数自动调整炉内碳势,根据不同的系数,炉内碳势设定值可能是0.85,也可能是0.78,最终目的是为了零件得到0.8的碳浓度。所以炉内碳势与工件碳浓度并不一定是相等的。
第二个问题:炉体漏气未达到一定的程度,气氛控制系统能够按你的设定值控制碳势,如果定碳结果与显示结果一致,显示的就是真实的炉内碳势。因为现在你还有个氧探头参比气流量偏低的故障,这种情况下定碳片(炉内实际碳势)就会比显示的偏高。你要先解决参比气流量故障问题,然后才能看到炉体漏气对碳势高低的影响。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
周建国 + 10 感谢支持

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-29 22:51:58 | 显示全部楼层
回复 12# Jasen


    老师,我知道合金系数的重要性哈。我们炉体所设的参数,工艺都是经过验证的!以前结果都好好的,现在渐渐不好的啊?产品材料也跟以前一样!

该用户从未签到

发表于 2010-9-29 23:07:10 | 显示全部楼层
回复 13# WDLGZSH
先解决参比气流量和炉体漏气问题,然后空炉在渗碳和扩散碳势下分别做定碳验证碳控系统的正确性,有误差在软件中校正。保证定碳片结果与显示一致的前提下再看处理结果。

签到天数: 245 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-9-29 23:16:43 | 显示全部楼层
产品表面碳浓度测定方法有无变化?

该用户从未签到

发表于 2010-9-30 08:57:29 | 显示全部楼层
回复 15# yangxinshan
楼主在另一贴中有“炉内碳势虽高,但做出的工件碳势深度和浓度都偏低”的说法,可能指的不单单是碳浓度,也许渗层也没达到处理要求。不清楚他说的碳势深度是否指的是渗层。

该用户从未签到

发表于 2010-10-1 19:40:48 | 显示全部楼层
进行一次验证

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-8 20:52:23 | 显示全部楼层
回复 16# Jasen


    是渗层

该用户从未签到

发表于 2010-10-8 21:08:36 | 显示全部楼层
回复 18# WDLGZSH
如果工艺程序是用渗层百分比控制方式的话,加工的渗层未达到要求,说明炉内实际碳势或者温度低于Carb-O-Prof软件显示的碳势或温度。否则渗层不可能偏浅!

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-10-9 01:24:17 | 显示全部楼层
回复 1# WDLGZSH


    不知道你们检测的是产品试样还是产品实物,会不会是混料呢(也许不是20CrNiMo呢??)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 14:13 , Processed in 0.067601 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表