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[求助] 42CrMo退火后软硬不匀

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该用户从未签到

发表于 2011-3-22 20:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-3-23 10:35 编辑

42CrMo锻后箱式电阻炉退火后软硬不匀,工艺是加热至860度,保温5小时,炉冷至750度出炉空冷。软硬不匀造成冷加工钻孔时经常断钻头。不知什么原因。是不是装炉量太大?现在为了省电一般都装得很满。

该用户从未签到

发表于 2011-3-22 21:18:39 | 显示全部楼层
回复 1# zjjxtch


一。建议等温退火。
二。与“装炉量太大”太有关系了。
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签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-3-22 21:46:43 | 显示全部楼层
退火要保证硬度均匀,三点特别重要:
1、工件放在有效加热区内;
2、工件热透;
3、工件冷却均匀。
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该用户从未签到

发表于 2011-3-22 21:49:14 | 显示全部楼层
在箱式电阻炉退火只要保里面工件达到炉温就与“装炉量太大”没有关系,关键是“炉冷至750度出炉空冷”是表面工件到温750度,但堆在里面的工件一定高与750度,部分达到亚正火温度了。
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该用户从未签到

发表于 2011-3-23 09:04:42 | 显示全部楼层
根源在于淬火工艺,与怎么退火不相干。
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该用户从未签到

发表于 2011-3-23 10:37:48 | 显示全部楼层
回复 1# zjjxtch


    怎么个不均法?楼主应该详细描述一下,如:单件上的硬度分布、极差?同炉产品不同件硬度的散差、极差?
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 楼主| 发表于 2011-3-24 09:55:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjjxtch 于 2011-3-24 09:57 编辑

回复 6# 孤鸿踏雪
单个零件硬度不匀但这只是感觉,因为表面硬度测出来肖氏32~35,可是在钻孔时(16mm的孔、孔深约200mm)经常断钻头,钻工反映单个零件感觉到时软时硬。没有做金相分析。后来做了正火加高温回火就非常好加工了,但老板认为这样成本太高。如果说出炉温度高了局部达到了正火,那么同样温度的高温回火为什么不行。谢谢!
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该用户从未签到

发表于 2011-3-24 10:10:58 | 显示全部楼层
回复 7# zjjxtch


    这极有可能是因为在退火时,装炉密度太大,保温时间不足所致。
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 楼主| 发表于 2011-3-24 14:35:49 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
2.5T的炉子保温时间是5个小时
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发表于 2011-3-24 14:39:47 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
2.5T的炉子保温时间是5个小时
zjjxtch 发表于 2011-3-24 14:35



    照说这个时间已经不短了,但还要看装炉的密度。是叠放?堆放?还是件与件之间间隔均匀?
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 楼主| 发表于 2011-3-26 12:10:22 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
把这批零件一分为二,一半的零件做正火加高温回火,另一半只做同样温度的高温回火,结果是只做高温回火的那些还是不行,而正火加高温回火的就非常好了。
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