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[讨论] 网带炉温度问题请教?

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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-5-25 11:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我厂有台400宽有马夫网带炉,主要生产45#扳手,以前生产很稳定,可最近出现温度表设定温度比原先低30-40度,而且生产质量也不如以前,原先温度为820.820.820.780.780照原先温度淬不硬,现在有些需要800.800.800.760.760,还有些和原先温度一样,还有些还要低,还有些怎么调也淬不硬,淬火液都检测了应该没问题,请大家帮帮忙分析一下,谢谢了!

该用户从未签到

发表于 2011-5-25 11:41:11 | 显示全部楼层
楼主有条件的可以校一校各区的温度,没有就将热电偶换新的试一试,还不行就检测材料有没有问题。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-5-25 14:12:51 | 显示全部楼层
材料肯定没问题,因为我们是加工厂,给各个厂家加工,都有类似情况发生。换过热电偶,应该与热电偶无关

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-5-25 16:12:51 | 显示全部楼层
如果热电偶没事的话,温度计可能出问题。料没有问题,那就是机器的问题!

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-5-26 07:59:11 | 显示全部楼层
而且我自己觉得本来45#钢本来对温度要求不是特别严,但是这几天温度在原先基础往上升10度基本就淬不硬了,可在原先基础上降10-30度都没问题反而硬度还能上去,这几天真晕了,温度表我找了块试了一下温度还对。大家帮帮忙吧谢谢了!

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-5-26 11:21:35 | 显示全部楼层
有没有想到淬火液的问题呢?你们用的淬火液是水吗?还有保温时间没有变吗?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-5-26 14:32:54 | 显示全部楼层
首先对比热电偶,再检测仪表,校对炉温,测淬火液的冷却能力

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-5-26 15:45:38 | 显示全部楼层
我这淬火硬度不足都是提高温度,你那里却是降温度,交流一下哦

该用户从未签到

发表于 2011-5-26 16:11:52 | 显示全部楼层
淬火液的问题吧~怎么可能降低温度硬度还上升了?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-5-26 16:35:23 | 显示全部楼层
淬火液我从新配的,我感觉就像温度高淬火液冷却不了的感觉,在就是感觉和过烧的感觉似的。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-5-26 16:36:53 | 显示全部楼层
回复 6# wkee


   
保温时间越长反而越不好,

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-5-26 20:29:24 | 显示全部楼层
再请问各位老师,如果水蒸气进入炉内能否出现这个问题?

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-5-26 21:02:26 | 显示全部楼层
楼主有没测一下实际加工过程中的炉温,要一区一区的测,肯定会找到问题的。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-5-27 09:04:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 wang0007 于 2011-5-27 09:09 编辑

回复 8# hy0808hy
关键我这里出现了,也不是降温降的很多,20左右度,应该正常硬度低时停下来保温,可现在越保温越不好,炉膛里的工件都红了一半了去一点硬度也没有了,这时将速度提到最快一两分钟时候工件的硬度就能上去点。还有换新活的时候五个区都是780刚出来将近一个小时了才正常,原先换新活时硬度高提速,硬度低多保一会温可现在全乱了

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-5-27 09:08:03 | 显示全部楼层
再就是锻造的工件温度可以升到820(原先840)圆钢车的工件最高升到800(原先820-840)高了反而硬度低了或根本淬不上硬度。大家帮帮忙呀!摆脱了!

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-5-27 09:42:00 | 显示全部楼层
有点脱碳的感觉!你们淬火没有保护气氛吧!

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-5-27 15:38:34 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,好像是有的脱碳。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-5-27 16:19:28 | 显示全部楼层
应该不是热电偶的原因,可能跟材料本身的淬透性有关系。如下因素也有影响:网带炉不像真空炉,虽然炉子通了保护气,但始终还是有一点漏气,也就是说,工件返工的次数越多,脱碳的倾向就越大,再者碳钢的热处理性能本来就比较差,所以你越是返工就有可能越是处理不好。最好的办法还是做一下金相,看一下组织是什么形态,然后再针对具体情况调整工艺。

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-5-27 16:30:59 | 显示全部楼层
看的我是云里雾里的。只是大体感觉楼主好像在说,原有的工艺参数不能生产出合格的产品,需要降低温度才能淬上火。是不是淬火液的搅拌出了问题?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-5-27 20:17:28 | 显示全部楼层
回复 18# lcp0408


    没有返工,是第一次淬火就这样,表面脱碳不要紧用砂轮把表面磨去也可以呀!今天还发现一个问题我的淬火液的喷淋水泵坏了,再就是我将马夫落料处向上抬高了一点,淬火液温度高了反而我的五个区温度有所升高硬度也能有点上去了,
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