20CR渗碳问题
有一个如钟型(壁厚有5-10MM)后带有长约100MM的实心传动轴的20CR工件,技术要求是渗层0.7-1.3MM硬度58-64HRC。心部小于46我采用多用炉渗碳。工艺如下:
920度均热30分;920度*180分钟*1.1%的CP强渗;920度180分0.85%的CP扩散,降温至860保持20分钟0.85%的CP淬火。回火温度170度90分钟
结果是:碳层在0.4——0.6之间并不均匀。表面硬度合格,心部硬度也合格但只有27左右
后来我做第二次试验:
930度均热30分;930度*230分钟*1.0%的CP强渗;930度200分0.85%的CP扩散,降温至860保持20分钟0.0.80%的CP淬火。不过操作者在操作时不注意让废料层压在钟型部位(工件周围气氛流通没有受到阻碍),致使工件在淬后变形。
检测结果很让我头疼:硬度竟然只有55HRC左右,渗层更让我头疼竟然只有0.2-0.5左右
各位大虾给分析分析啊!谢谢拉
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2007-10-21 15:44 编辑 ] 不好意思忘了写第二次的回火温度:170度*90分钟。同第一次的
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“有一个如钟型(壁厚有5-10MM)后带有长约100MM的实心传动轴的20Cr工件”是不是传动半轴?回复 #1 雁南飞 的帖子
检查实际情况是否符合你的工艺!改为930℃渗碳时要进行定碳,或者炉内实际碳势可能反而变低。
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第一种工艺应该很符合,节约了成本又能达到要求,检查碳势是否准确能说一下你的第一种工艺渗层做到多少了吗? 第一,定碳,检查炉内碳势是否真是,因为看你的时间深度应该在0.9-1.0mm之间,怀疑氧探头有问题。
第二,检测组织,组织是否异常,奥氏体含量是否超标,存不存在碳化物。 还有一点补充,如果条件允许,可以采用剥层试棒检测零件碳浓度,同材料尺寸φ25*100,要求外圆光度,与零件一起渗碳,出炉后高火检测剥层试棒碳浓度。 1定碳
2看看实际的操作过程及电脑记录
3第一种工艺时间加长如何? 你的操作存在问题,炉子密封也有问题。 用钢箔精确定碳~~~~微机自动控制的容易出问题~~~比如说形成碳黑,氧探头基本会失去作用 第一种工艺渗层在0.4-0.6之间,工件厚薄不一样渗也不一样
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=10098&page=1&fromuid=6270#pid62
记录曲线完全符合工艺参数设置回复 #12 雁南飞 的帖子
第一:要增加预热的温度段,估计你的装炉量不少。第二:增加排气的时间段。
第三:定碳分析,和做炉前试样分析。
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多用炉渗碳出现此情况有以下可能;1;氧探头所测出的碳势值是否和炉内的碳势是否存在较大的偏差(建议用钢箔定碳确认一下).2;装炉量是否过大而使渗碳总面积增加,而按原来的工艺渗碳使炉内的碳势偏低;3;装炉量增加相应的升温时间及排气时间也应该延长。4;装炉量增加后淬火时的冷却能力是否满足。
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