16MnCr5齿坯的加工问题
带内花键的齿轮,采用16MnCr5材料生产,锻坯经过950℃正火后硬度为140~150HBS,机加工内花键时出现问题:如果采用插齿则出现不断削,齿面粗糙度差现象;采用拉齿加工,内齿两侧则出现擦伤。该材料含碳量和淬透性低,正火后出现140~150HBS的硬度是很正常的。在此请教各位:从机加工方面能否采取措施解决这些问题,比如改变切削参数或从刀具结构设计上作些改进? 冷加工啊,值得站边了,可以帮你顶帖子哈,、
主要是你的硬度低了点吧?! 谢谢楼上的专家帮我顶帖子。
这个材料是德国牌号,正火后硬度低是正常的,高了反而不正常。
我想德国人能加工,我们也应该有办法能加工的。 帮你问了下,1.重新选择刀具,这个很重要,但是我表述不出来。2.减小进刀量。3.加快进刀速度。 你这个是锻造后正火硬度低造成的粘刀现象,正火的时候采用加速冷却的方式(如风冷、雾冷等方式)把硬度提高到160-180HB之间可以消除这种现象.
回复 #4 stigershu 的帖子
你的建议我认为是很正确的! 被夸我了,在夸我我抢你的斑竹做了.哈哈回复 #5 天天小非 的帖子
正火的时候采用鼓风机吹风冷却、喷雾冷却都试过,硬度提高不多,但却出现冷却不均匀现象,局部有贝氏体产生。我认为4楼的建议很好,也正和机加工商量,准备对拉刀进行修磨,减小齿深量,增加侧后角试一试。如果改变拉刀设计参数能解决问题,比预先热处理采取措施更经济吧。
回复 #4 stigershu 的帖子
谢谢你的好建议,已取得机加工工艺人员的认同,准备修改拉刀,有了结果再与大家分享。 这两天和机加工工艺员进行了一些试验,将现有拉刀进行修磨,减小齿深量,增加侧后角,拉削结果显示齿面质量完全符合图纸要求。保持原有拉刀结构和参数不变,将齿坯不完全淬火,使硬度提高到180HB左右,拉削结果显示齿面质量明显好转,但齿侧仍有少量擦伤。
16MnCr5芯部强度问题
我们公司有一件齿轮毛坯,也是16MnCr5的材料,最近客户也反馈滚齿加工时容易粘刀,芯部硬度只有:135HBS,图纸上要求:冷挤压毛坯后采用:560度,保温5小时的回火工艺来消除内应力及带状组织,但同时又要求芯部强度:650-800mpa,这两个要求好像有点矛盾,但客户现在一定要求我们保证芯部强度,请问使用哪种热处理工艺好吗?正火,还是调质,具体参数哪位大侠可以提供呢!谢谢!很急,明天就要停产了。回复 11# 的帖子
建议你进行调质处理,正火不容易达到芯部强度要求。 可否提供调质的工艺参数呢! 硬度低了,正火后一般都在156-197要求 不知拉刀加工工件时用的是什么冷却液,用菜油是比较理想的,
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