周建国 发表于 2012-10-18 11:41:40

一般检测调质件必须把表面的脱碳或硬化层去除,这样测出的结果才有代表性!另外如何控制处理过程中产品的氧化脱碳现象,也必须引起重视并改进!

彭伟0302 发表于 2012-10-18 10:30:01

txljh8 发表于 2012-10-18 08:06:00 static/image/common/back.gif
本帖最后由 txljh8 于 2012-10-18 08:07 编辑

“做过光谱后,证实材料成分合格”
有没有怀疑炉温、淬火温度、回火温度、操作是否恰当呢?要求HB280-320,回火温度制定

问题已解决,之前测硬度时表面抛得太浅,估计是由于表面脱碳造成的硬度偏低。

彭伟0302 发表于 2012-10-18 10:32:14

qlf_126 发表于 2012-10-18 08:10:10 static/image/common/back.gif
本帖最后由 qlf_126 于 2012-10-18 08:11 编辑

LZ能不能弄张金相照片上来看看!管材就是很不好上硬度!
只通过你工艺分析的话,你可将淬火温度提高至870℃(4小时),看

问题已经解决,估计是因为表面脱碳造成硬度偏低。

txljh8 发表于 2012-10-18 10:33:37

彭伟0302 发表于 2012-10-18 10:30 static/image/common/back.gif
问题已解决,之前测硬度时表面抛得太浅,估计是由于表面脱碳造成的硬度偏低。

没有料到是这么低级的错误。:D

txljh8 发表于 2012-10-18 08:06:00

本帖最后由 txljh8 于 2012-10-18 08:07 编辑

“做过光谱后,证实材料成分合格”
有没有怀疑炉温、淬火温度、回火温度、操作是否恰当呢?要求HB280-320,回火温度制定工艺时510℃的依据?

qlf_126 发表于 2012-10-18 08:10:10

本帖最后由 qlf_126 于 2012-10-18 14:48 编辑

LZ能不能弄张金相照片上来看看!管材就是很不好上硬度!
只通过你工艺分析的话,你可将淬火温度提高至890℃(4小时),看看淬火硬度上来了没!?
要是还没上来,LZ可用小件试下直接淬水……

个人观点,经验数据来自35CrMo管件,仅供参考!!!

彭伟0302 发表于 2012-10-17 22:46:02

42CrMo调质后硬度上不去

问题介绍:   材质-42CrMo硬度要求:HB280-320   工件尺寸:Φ417mm(外径)Φ225mm(内径)高200((制造直齿轮的中空圆柱毛坯件)
工艺如下:870℃淬火(保温3h)油冷、然后510℃回火(保温4.5h)空冷
结果:硬度的最大值才为HB250
补充说明:刚开始怀疑是材料问题,做过光谱后,证实材料成分合格,后采用返工,利用PAG淬火液代替油液,结果硬度还是上不去

   麻烦各位帮忙分析下,谢谢!


页: [1]
查看完整版本: 42CrMo调质后硬度上不去