(建议在渗氮过程中添加少量(3~5%)的CO2或滴注少量弱的渗碳剂,可以使脆性得到一定改善 )那我为什么要 ...
关于如何降低渗氮白层的脆性,获得无脆性的韧性白亮层,论坛一张餐巾纸老前辈在【化学热处理】版块发过一个专门的帖子,我也参与了交流,但这个帖子已经沉下去很久了,一时半时难以找到,建议你自己花点时间去翻阅一下 zhydongchen1 发表于 2012-10-24 19:58 static/image/common/back.gif
(建议在渗氮过程中添加少量(3~5%)的CO2或滴注少量弱的渗碳剂,可以使脆性得到一定改善 )那我为什么要 ...
目的是为了减少脆性相的产生,具体原理可以参照Fe-N-C的三相合金相图 孤鸿踏雪 发表于 2012-10-24 19:46 static/image/common/back.gif
氮化过程怎么会脱碳呢?氮化过程根本不具备脱碳条件。
(建议在渗氮过程中添加少量(3~5%)的CO2或滴注少量弱的渗碳剂,可以使脆性得到一定改善 )那我为什么要滴注少量的弱渗碳剂呢 zhydongchen1 发表于 2012-10-24 19:33 static/image/common/back.gif
杨工 您这样说 我可以理解为 您认为我的氮化过程中存在脱碳现象吗?
氮化过程怎么会脱碳呢?氮化过程根本不具备脱碳条件。 zhydongchen1 发表于 2012-10-24 19:34 static/image/common/back.gif
那么换气率 应该达到一个水平 请杨工指点一二..
一般而言,像你这样大的炉子,换气次数至少要保持3次,否则就会造成供氮不足。
但供氮能力似乎与白层的脆性扯不上干系 孤鸿踏雪 发表于 2012-10-24 07:32 static/image/common/back.gif
因为无法看到你的脆性检测图片,所以对你所讲的脆性无法确认和认同。
关于脆性的形成原因, ...
杨工 您这样说 我可以理解为 您认为我的氮化过程中存在脱碳现象吗? 孤鸿踏雪 发表于 2012-10-24 07:36 static/image/common/back.gif
既然,你的设备是旧设备,个人认为,你的炉膛容积已达1.05m³,而氨流量才0.80~1.0m³/h, ...
那么换气率 应该达到一个水平 请杨工指点一二.. zhydongchen1 发表于 2012-10-23 19:22 static/image/common/back.gif
回复杨工 我们的井式炉 炉膛尺寸为¢680X2900 很抱歉杨工 我们厂的设备比较老化 氨气流量的读数已经不太清 ...
既然,你的设备是旧设备,个人认为,你的炉膛容积已达1.05m³,而氨流量才0.80~1.0m³/h,每小时的换气率勉强达到1次,如果没有添加其它载气,则存在供氮能力严重不足问题。
zhydongchen1 发表于 2012-10-23 19:26 static/image/common/back.gif
现在我迫切想知道的是 现在氮化脆性如此之大的原因到底是什么呢 杨工可否为我解释一下 是否氮化时间越长...
因为无法看到你的脆性检测图片,所以对你所讲的脆性无法确认和认同。
关于脆性的形成原因,文献资料上均有介绍,而且论坛【化学热处理】版块也有讨论,你自己可以查阅。
建议在渗氮过程中添加少量(3~5%)的CO2或滴注少量弱的渗碳剂,可以使脆性得到一定改善 孤鸿踏雪 发表于 2012-10-23 10:01 static/image/common/back.gif
你的设备炉膛尺寸多大?氨气通入量多大?是否添加有其它渗剂?
你的脆性检测金相图片是否可 ...
回复杨工 我们的井式炉 炉膛尺寸为¢680X2900 很抱歉杨工 我们厂的设备比较老化 氨气流量的读数已经不太清楚 据我估算 应该在0.8-1立方米/小时 无其他催渗剂 至于脆性的金相图片 由理化部门保存 我们冶金部门无法得到 孤鸿踏雪 发表于 2012-10-23 10:01 static/image/common/back.gif
你的设备炉膛尺寸多大?氨气通入量多大?是否添加有其它渗剂?
你的脆性检测金相图片是否可 ...
现在我迫切想知道的是 现在氮化脆性如此之大的原因到底是什么呢 杨工可否为我解释一下 是否氮化时间越长 就会变得越硬越脆吗 硬度高一定脆性大吗 有没有相关资料 ? zhydongchen1 发表于 2012-10-23 09:01 static/image/common/back.gif
回复杨工的问题 催渗剂在装炉时就装入升温加均温时间为从装炉到炉内均温的时间 它并不是一个定值 要保证的 ...
你的设备炉膛尺寸多大?氨气通入量多大?是否添加有其它渗剂?
你的脆性检测金相图片是否可以上传? 回复杨工的问题 催渗剂在装炉时就装入升温加均温时间为从装炉到炉内均温的时间 它并不是一个定值 要保证的是保温时间 “氮化的工艺为 530度 升温2H 均温2H 保温40H 还加了10块稀土催渗氨分解为40-60% 因为这是厂里连续生产一直延续这个工艺”
氮化工艺就这么简单?操作工人按照这个如何操作?
“氮化的工艺为530度 升温2H 均温2H 保温40H”,装炉温度多少?“升温2H”是从装炉温度升到530度的时间吗?“均温2H 保温40H ”又作何解释?是指炉温升至530度后均温2H后才开始通入渗剂吗?
38CrMoAl氮化问题
本帖最后由 sdust 于 2012-11-30 23:19 编辑我厂有一批38CrMoAl材料的螺杆泵定子, 外圆90mm, 内孔为三片的花瓣形状, 长2M。 用井式氮化炉进行氮化处理后, 送理化分析。发现炉中三个试料的脆性等级分别为5级 4级 3级, 层深为0。45到0。50不等。 硬度为1000-1100HV左右, 氮化的工艺为 530度 升温2H 均温2H 保温40H 还加了10块稀土催渗氨分解为40-60% 。因为这是厂里连续生产一直延续这个工艺, 基本脆性等级都为一级, 不知道这次为什么会这么大脆性。 本帖最后由 sdust 于 2012-10-28 22:19 编辑
还有, 我们做了试料的基体金相组织。 试料为宽10x10 长30左右。 金相组织为回火索氏体 +带状铁素体。 以及淬火屈氏体。试分析产生脆性的原因。 请大侠们帮帮忙分析下。
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