大家帮忙从外观断面分析模具爆裂原因
材料:抚顺S136
热处理工艺:960 保温1H 硬度51 用280回火 硬度50
塑胶模具 飞模出现崩裂
会不会是回火不充分,应力大造成的? 会不会是钢材锻打时候,终锻温度低造成的不完全融合? 模块是否经过锻造?内部可能有成份偏析或碳化物堆积现象! 热处理工艺,使用环境只看图片只能是猜测 什么是飞模啊,是不是试模的意思? 看图中断裂件,应该是在模具最边上凸出来的地方崩裂开来的,外观估计是转角处应力集中开裂可能性大,具体要做失效分析才能裁定,到底啥原因。 呵呵 S136用1020淬火,215度回火两次,硬度50.5HRC左右,不防试试,我们做了无数次了,没有过问题,我们的是真空淬火炉(氮气) 这个工艺仿佛有点问题 结果只能残余奥氏体多 脆性大的集合 两个半钟升到850度 保温一个小时四十分 1020-1030保温一小时五十分 4个BAR冷却50分 出来想抛光性好韧性好 180-250度回火 到位180回一次硬度48-53度 回去线割工件有点大的情况490-520回火 到位480回一次你的问题残余奥氏体多 又第一脆性区回火,再加上油冷呀工件尖角国产钢材材质偏析等因素 裂很正常 zhaohua 发表于 2012-11-2 13:55 static/image/common/back.gif
这个工艺仿佛有点问题 结果只能残余奥氏体多 脆性大的集合 两个半钟升到850度 保温一个小时四十分 1020-103 ...
感谢你精辟的回答! 1020 气冷,我们用过,硬度高,55hrc。客人要求48-50不可高于50.所以高温回火520回火量小时还有52度。530回火两个小时硬度就到40来度。这个材料不同于进口的好材料,从火花上分辨,爆花要多许多,手感有些硬。现在工艺稍微调整下,970气冷 280回火两次 xiaochengyi1997 发表于 2012-10-29 15:10 static/image/common/back.gif
什么是飞模啊,是不是试模的意思?
飞模 是模具装配时候 钳工给模具做的些微小的改动 为了封胶更好 250度4个小时 520度 3小时20分钟足够 试下或者国产料3小时就50度以下了 淬火出来54度以上也正常
调低硬度低了 这个材料从描述来看碳含量不敌 残余奥氏体多了 一老师说用360回火超过4小时硬度也可以降低到48-50度 有待考证 我们一般都1030气淬出来,400度回火,出来一般也在48--52这个样子。
136一般和CR12MOV淬火工艺一样高淬高回的话就不会产生这样的问题吧,低淬低回脆性较大 本帖最后由 shenfuhai 于 2012-11-19 10:05 编辑
这个断裂的样块,貌似个凸台或模芯上突出位,可能在使用时受力;有没有检查到金相组织?看看原材或热处理后的组织怎么样?
麻烦楼主上传个金相图片看看。 824920052 发表于 2012-11-11 18:17 static/image/common/back.gif
一老师说用360回火超过4小时硬度也可以降低到48-50度 有待考证
脆性区回火 不可取是一般小厂常做的不考虑质量问题 我们正规大厂 不敢那样做 这就是大小厂的区别 脆性区要避不开.可以采取快冷来消除啊.谢谢 从断面观察:裂源萌生部位在外形拐角处。故建议:
1、模具形状有待思考;
2、从材料本身:裂源附近的锻造流线分布如何?裂源附近的金相组织如何?硬度值?成分?
做好基础检测,再回头分析思考热处理工艺的合理性以及其它方面可能存在的隐患。 shenfuhai 发表于 2012-11-19 10:02 static/image/common/back.gif
这个断裂的样块,貌似个凸台或模芯上突出位,可能在使用时受力;有没有检查到金相组织?看看原材或热处理后 ...
同意沈工观点,裂纹源在锁模块根部。一般系合模时过紧所致,具体材料热处理工艺是否有缺陷须取样分析才能定论。。
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