蒋天 发表于 2012-11-1 16:04
就是质量分数,你算就可以了的,1mol的五氧化二钒按照极限比例换算出2mol的活性钒,按照你的盐浴配比就I可以 ...
谢谢您的解答,这个我知道,我就是想问您您是如何得知当活性钒的含量高于6.8%的时候渗层效果才好的?是自己摸索出来的?还是参考的其他论文或者某些前辈的经验?这么算来的话,我们用纯度为50%的钒铁至少得加14%以上啊,而且还需要活性钒的比例在两个9以上
就是质量分数,你算就可以了的,1mol的五氧化二钒按照极限比例换算出2mol的活性钒,按照你的盐浴配比就I可以计算了。中性盐的添加你自己摸索,我的建议是添加中性盐以改善流动性,你知道的,流动性不好的盐浴做不出好产品的,我当时中性盐的比例还加的挺高的,大约20%的样子,仅供参考哈,有不懂得再问哦,我也就做了那么一次的:D
蒋天 发表于 2012-11-1 13:46
我当使用的是五氧化二钒,铝粉,无水硼砂,还有就是中性盐,如氯化钠,用来增加盐浴的流动性
好的,我也想过用中性盐,但老师还是建议我们先用硼砂试试看,以后再尝试着加中性盐。还有就是那个6.8%以上的活性钒含量能不能给我解释一下,谢谢!
Phenix 发表于 2012-11-1 13:02 static/image/common/back.gif
好的,谢谢你的提醒,真的是给了我们很大的帮助,还想请教您一个问题,您当时用的供钒剂是V2O5还是钒铁呀 ...
我当时直接买的五氧化二钒的试剂,不是采用的钒铁
我当使用的是五氧化二钒,铝粉,无水硼砂,还有就是中性盐,如氯化钠,用来增加盐浴的流动性
本帖最后由 Phenix 于 2012-11-1 14:39 编辑
蒋天 发表于 2012-11-1 08:41 static/image/common/back.gif
楼主,记得渗钒后要低温回火哈,昨天忘了和你说了
好的,谢谢你的提醒,真的是给了我们很大的帮助,还想请教您一个问题,您说的那个6.8%以上的活性钒含量是如何得知的呢?这样来算的话,我们用50%的钒铁粉是不是得占总盐质量的14%以上了啊?今天上午准备实验材料,两个人两个小时才弄了不到200g钒铁粉:L
蒋天 发表于 2012-11-1 08:41 static/image/common/back.gif
楼主,记得渗钒后要低温回火哈,昨天忘了和你说了
我们用的是65目的筛子,应该可以吧,蒋师傅?
其实我当时还想解决一个问题,就是Cr12MoV材料能否不经过高淬高回,直接进TD盐浴操作,本来温度就达到了淬火温度的,可不可以一次性完成渗钒和淬火的问题,但是由于时间限制,没能实验啊。希望有其他人可以尝试一下
蒋天 发表于 2012-11-1 08:35 static/image/common/back.gif
我采用的是Cr12MoV的试样,T10的材料其实还不错,含碳量高,对形成碳化钒有优势,只是你的温度要把握好, ...
楼主,记得渗钒后要低温回火哈,昨天忘了和你说了
bb2009 发表于 2012-10-31 21:22 static/image/common/back.gif
受教了。论文看了一些,一般都是20um左右,6h,都算不错的,能有50um的可以拿奖了
我做的时间可是12小时的,有那么深也是很正常的,只要盐浴配方对,结果就没有问题:D
bb2009 发表于 2012-10-31 21:22 static/image/common/back.gif
受教了。论文看了一些,一般都是20um左右,6h,都算不错的,能有50um的可以拿奖了
我做实验可是做的12小时,这么深也是很正常的嘛,只要盐浴控制得当,应该就没有问题的
Phenix 发表于 2012-10-31 21:12 static/image/common/back.gif
真的是太谢谢前辈了,一直查了好久的资料终于在您这里有了一定程度的解决,有了您的经验我们的实验就明朗 ...
我采用的是Cr12MoV的试样,T10的材料其实还不错,含碳量高,对形成碳化钒有优势,只是你的温度要把握好,要冷却到一定温度才可以出炉,否则会出现基体组织粗大,影响机械性能。
蒋天 发表于 2012-10-30 09:03 static/image/common/back.gif
TD处理只能针对冷作模具钢一类的材料,对应中国材料牌号是Cr12MoV,国外的SKD11,DC11, ...
真的是太谢谢前辈了,一直查了好久的资料终于在您这里有了一定程度的解决,有了您的经验我们的实验就明朗多了,真的是感激不尽。
另外我们准备用的试样是T10钢,后期还准备用稀土作为催化剂,看看有没有比较明显的效果,希望能探索出一个比较高效一点的配方,当然实验过程中还是希望前辈多多指教的!
受教了。论文看了一些,一般都是20um左右,6h,都算不错的,能有50um的可以拿奖了:lol
这个是做sem和eds的结果截取的图片
这个图片是渗钒试样的扫面电镜图片,由于是镶嵌制样,边缘部分不是很清楚,大家将就着看一下吧
在实验过程中还要搅拌,使盐浴混合均匀,保证盐浴中活性钒的浓度。我当时做实验可是做了几个通宵的,楼主,估计你也一样的;P
我把我当时做实验的电镜结果之类的上传,供大家参考,期望对楼主有所帮助。
在盐浴的控制方面,活性钒的质量分数必须大于6.68%,渗层质量才会好,否则会出现断续,使用一段时间后,盐浴会变灰色,或者是表面油黑色物,这是因为硼砂盐浴有交情的吸附氧化物的作用,里面的还原剂就会被氧化失效,所以要添加还原剂,如铝粉或者硅粉,当时我选择的是硅粉,加入还原剂的时候一定要注意,由于盐浴温度极高,在加入的时候不能让还原剂在高温环境下太久,防止被氧化失效。
TD处理只能针对冷作模具钢一类的材料,对应中国材料牌号是Cr12MoV,国外的SKD11,DC11,DC2材料,其他的材料不是不能做TD处理,只是处理出来效果不好。材料必须是高淬高回的,以保证在处理过程中变形量小。TD处理一般在950-1100度之间,处理出来的试样腐蚀后,表面看到一层白亮的层,这个事(是)碳化钒,硬度极高,可以达到2800-3200HV0.1,但是形成的碳化钒层不深,当时我做实验的时候处理了12小时,也就只有50um的厚度,这个应该是非称(常)好的了,一般处理出来有十几个um就不错了。