王华东 发表于 2012-11-2 11:22:10

求助渗碳淬火后M值变化过大的原因











最近我公司加工了几种SUV变速箱齿轮,产品要求表面硬度HV720以上,有效硬化层深度0.7-0.9,心部硬度HV330以上在淬火后M值的增长量一直不稳定一批产品M值增长量7到13丝,这个增长量还不稳定有时变化到10到14丝,还发现有10%的5-8丝的内孔失圆,每种齿轮都不特定的在发生变化。我公司用的石钢的20CrMoH,模段,网带炉等温正火强渗880度碳1.1时间200分钟,扩散880度碳0.8时间60分钟,淬火等温850度碳0.8时间30分钟,油温(德润宝等淬火油729)110度,搅拌800转/分,爱协林多用炉,宽料杆内孔两点定位竖直穿挂
      我了解到主机厂他们自己做的M值一般变化在3丝最大才5丝,宝钢的材料20CrMoTiH,爱协林连续炉,出光等温淬火油,860度淬火。
      现在产品合格率低一直找不到原因,请教论坛的高手来帮忙一起分析一下!上传M试验记录

王华东 发表于 2012-11-2 11:25:55

做试验的记录情况分了几个点和热前热后的变化记录

王华东 发表于 2012-11-2 11:27:27

做试验的记录情况分了几个点和热前热后的变化记录

amn727 发表于 2012-11-2 11:55:13

建议从源头查起,先查材料进货有无变化,是成批按炉次采购还是零星购入,最近有无更换钢厂进货,在发生问题之前是否某批次材料已经用完等等,以后再顺序下查。

gaoxiwen 发表于 2012-11-2 12:27:29

主要看稳定性
如果稳定性还好的话,可以通过机加工来调整

老汉 发表于 2012-11-2 14:41:12

两个方面入手,1、原材料:材料正火后硬度均匀性,范围要小。带状组织及晶粒度情况,如状况好,产品渗碳变形的量比较趋于一致。2、从工艺上细化,降低淬火温度至830度,降低渗碳温度,减少畸变,提高淬火油温度,可以降低组织应变,可以降低变形量。

dfswrfpgs 发表于 2012-11-2 16:35:11

强渗碳势偏高,淬火温度偏高。强渗碳势有1.05%Cp(定碳片定碳确定炉内实际碳势准确的前提下)就行了,淬火温度在835℃左右。个人建议,仅供参考。

王华东 发表于 2012-11-2 17:10:29

本帖最后由 所以因为 于 2012-12-23 19:03 编辑

主要是这个产品要求回火后硬度要有HV720以上,心部硬度要在HRC35-45, 我试过一炉825淬火的M值的增长量减少不多,最少的增长量也有7到8丝,前面说的正火硬度的均匀性,有没有一个具体的标准,同批次是多少,同一个产品是多少?
再请教一下,锻造流线有没有一个标准?

wanglj1987 发表于 2012-11-3 19:01:11

没有见过你们产品,和装炉方式也是有很大的关系的;建议降低渗碳的温度和碳势;王工;

霜月 发表于 2012-11-5 22:36:01

王华东 发表于 2012-11-2 17:10 static/image/common/back.gif
主要是这个产品要求回火后硬度要有HV720以上,心部硬度要在HRC35-45, 我试过一炉825淬火的M值的增长量减少 ...

坯件预处理后硬度散差,同一件≤10HB,同批≤15HB。

王华东 发表于 2012-11-6 17:46:58

谢谢楼上,不清楚滚齿和剃齿的速度对热后M值的变化量影响大不大?

朱建波 发表于 2012-12-23 14:39:08

变形量的大小给原材料有关,材料的淬透性好心部硬度高工件的变形就大。

王华东 发表于 2013-1-3 17:33:35

谢谢各位大师,问题终于在通过了到西天取经的路后解决了,原来是淬火油粘度降低了,冷却时蒸气膜时间变长了,导致高温冷速过慢而低温冷速加快,组织应力超过了自身强度造成变形过大,其中也还有滚齿应力和等温正火不充分(二次正火的变形小)等综合原因,再次谢谢各位大师的指点。
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