原材料内部有问题,才可能造成断辊的现象
一会发点断辊的图片给你看看,帮我参考下 ]我认为,对于不管是工作辊,还是支承辊,我们不能仅仅以设计图纸中的探伤标准来看待,对这种工件,我们应该提高探伤级别,找到所有的缺陷,这样才有助于我们发现后期发生的问题 有些使用球化退火来做组织准备的,调质也应该可以起到类似的作用吧,最后淬火+回火是为了最终的硬度要求;断辊要看具体的位置,结合金相组织来看,对于20辊轧机来说,个人认为,采用的一般为4321*2配制,轧辊受力并不大,最好了解下现场断辊时候的工况条件和设备情况;
供参考 原材料内部有问题,才可能造成断辊的现象 197971500 发表于 2012-11-16 08:28 static/image/common/back.gif
(我们厂生产的所有产品,都是粗车 —调质—精车—热处理—磨床
表面淬火的话,没有试过,表面淬火的话 ...
都是锻打料。调质后利于车削,改善内部组织!!
(我们厂生产的所有产品,都是粗车 —调质—精车—热处理—磨床
表面淬火的话,没有试过,表面淬火的话可能淬火层达不到要求
)
这个尺寸的棍要求整体淬火62--64,那你调质的目的是什么, 最好先做个等温球化退火,然后粗车--探伤 —调质—精车—热处理—磨床
snail3096 发表于 2012-11-11 16:05 static/image/common/back.gif
一个原因是淬火不均匀,从头端淬火到末端淬火的时间间隔是多久?一个是内应力过大。建议你做下头端和尾端的 ...
从头端入水,到末端时间间隔不会超过5秒,我特地把吊车安装了快速下降和上升的 197971500 发表于 2012-11-12 08:35 static/image/common/back.gif
有没有考虑过调质加表面淬火。
我们厂生产的所有产品,都是粗车 —调质—精车—热处理—磨床
表面淬火的话,没有试过,表面淬火的话可能淬火层达不到要求 guan416732950 发表于 2012-11-11 16:35 static/image/common/back.gif
降低淬火温度采用830淬火试试,个人意见
降低淬火温度!有什么后果吗?
有没有考虑过调质加表面淬火。 taohuaping 发表于 2012-11-11 15:39 static/image/common/back.gif
因为我们是用吊车吊着淬火的
水淬油冷,从水中吊出放入油中的时间间隔是多少
因为离油池好远的
...
在Ms点以上出水入油,从水中吊出到入油中间的时间尽可能短,不能硬度上不去。 降低淬火温度采用830淬火试试,个人意见 一个原因是淬火不均匀,从头端淬火到末端淬火的时间间隔是多久?一个是内应力过大。建议你做下头端和尾端的全截面金相。 周建国 发表于 2012-11-11 10:20 static/image/common/back.gif
是调质还是淬火处理?硬度要求几何?
淬火处理,要求硬度HRC62-64
fly102 发表于 2012-11-11 11:19 static/image/common/back.gif
可能是淬火冷却时应力太大,可以考虑水淬油冷
因为我们是用吊车吊着淬火的
水淬油冷,从水中吊出放入油中的时间间隔是多少
因为离油池好远的
可能是淬火冷却时应力太大,可以考虑水淬油冷 是调质还是淬火处理?硬度要求几何?
9Cr2Mo热处理工艺求助
本帖最后由 周建国 于 2012-11-11 10:19 编辑材料:9Cr2MO
规格;44*747 圆棒
使用环境; 20辊机使用、
以前做过。但是客户反应断辊现象很严重。以前的工艺是:盐浴炉860度淬火垂直吊入保温20分钟,碱水冷却
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