热处理变形和前道去应力退火工艺的关系
一个27CD4材料的轴,客户反馈后续碳氮共渗热处理变形不一致。一根长轴,我们锻造成型,客户回去在上面滚很多花键,客户反馈,同一台阶上的花键(比如1-2档和3-4档),变形不一致,一个变形很小,一个变形很大。我们的工艺是等温正火-挤压成型-去应力退火。经过检测,去应力退火后统一台阶上硬度散差也不大,组织也无异常。客户说了两个问题:1、后续热处理变形不能用之前的硬度散差衡量,没多大联系;
2、去应力退火后不能空冷(我们的退火温度为660℃,出炉时约600℃);
不知道各位对这两个看法有什么异议。
客户让我们自己从去应力退火工艺上解决问题,一根直径约35mm的轴,去应力退火温度为660℃(之前650回过,但硬度不合格),时间约3小时。
不知各位有什么好的建议!
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