渗碳前的调质能改善组织吗?
渗碳前的调质主要是为了获得足够的硬度,为后续的金工做准备。。。但事实上调质获得的组织在后面就被覆盖了。。。 本帖最后由 tdragonfu 于 2013-1-7 23:14 编辑
tom 发表于 2012-12-2 10:24 static/image/common/back.gif
零件大致形貌及热处理工艺设备冷却介质是什么?
零件为高速重载齿轮,外径约为1米,冷却介质是普通淬火油。。。渗碳是甲醇和异丙醇。。。 渗碳(高温回火)就可以了,为什么你淬火的时候还高温回火。 变形看了应该是椭圆了,重点应该放在加热、冷却上考虑。 :o渗碳前的调质能改善组织吗? 这个问题 论坛上有很多内容讨论过
比如http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95973&highlight=20Cr2Ni4
你也可以在论坛中搜索一下 20Cr2Ni4
spemlzt 发表于 2012-12-2 20:16 static/image/common/back.gif
渗碳前的调质主要是为了获得足够的硬度,为后续的金工做准备。。。但事实上调质获得的组织在后面就被覆盖 ...
我是觉得 如果只为渗碳淬火考虑的话 ,可以做等温正火或者正火+高温回火比较好 cnszgong 发表于 2012-12-2 20:38 static/image/common/back.gif
我是觉得 如果只为渗碳淬火考虑的话 ,可以做等温正火或者正火+高温回火比较好
是啊,这个方法是挺好的。。30多年的老工艺,但是问题一直都有,只不过程度不是很厉害罢了。。最近凸现出来了。。我是新员工啊。。。工艺组相对保守一些。。。o(╯□╰)o tlx322 发表于 2012-12-2 17:12 static/image/common/back.gif
变形看了应该是椭圆了,重点应该放在加热、冷却上考虑。
有时候是椭圆,但是最近的这个是不怎么规则的变形,就是呈90°的两个地方不一致。。。渗碳是加热到760℃开始滴甲醇,860℃滴异丙醇,然后升温到渗碳温度装炉。。。这样的处理过程是有问题,室温的工件直接放入920℃高温炉中的热应力肯定很大,但是考虑到氧化的问题以及甲醇在750℃以下滴入时不安全因素的考虑,一直都是这样做下来的。。。冷却是甲醇保护到860℃开出来空冷。。。有没有其他方面可以改进的因素。。。预氧化处理貌似不怎么现实。。。 youxin774 发表于 2012-12-2 14:30 static/image/common/back.gif
渗碳(高温回火)就可以了,为什么你淬火的时候还高温回火。
淬火以后是低温回火,大的20Cr2Ni4齿轮渗碳后是高温回火。。 呵呵 渗碳后直接淬火加低温回火 的变形量比两次加热(渗碳后加高温回火)----(淬火加低温回火)要小吧。 cnszgong 发表于 2012-12-2 20:58 static/image/common/back.gif
呵呵 渗碳后直接淬火加低温回火 的变形量比两次加热(渗碳后加高温回火)----(淬火加低温回火)要小吧。
嗯,这个我明天去和工艺组讨论一下。。谢谢前辈:handshake spemlzt 发表于 2012-12-2 21:06 static/image/common/back.gif
嗯,这个我明天去和工艺组讨论一下。。谢谢前辈
对“前辈”这个称呼不敢当
不过绝大多数厂家对20Cr2Ni4材料很少渗碳后直接淬火加低温回火的。:lol 多数都是渗碳后加高温回火 任何再进行淬火加低温回火的。
当然也不是不可以那么做,目前能渗碳后直接淬火加低温回火、并保证其金相组织合格的工艺已经有人做过了(具体工艺保密:lol )。
cnszgong 发表于 2012-12-2 21:13 static/image/common/back.gif
对“前辈”这个称呼不敢当
不过绝大多数厂家对20Cr2Ni4材料很少渗碳后直接淬火加低温回火的。 多数 ...
能不能解释一下这个啊“不过绝大多数厂家对20Cr2Ni4材料很少渗碳后直接淬火加低温回火的。 多数都是渗碳后加高温回火 任何再进行淬火加低温回火的。”
20Cr2Ni4齿轮渗碳淬火变形问题探讨
问题:厂里的20Cr2Ni4齿轮在渗碳淬火后发生较为严重的变形,外径还行,齿面在后续的精滚齿中有些地方的工作面滚出来了,但是另一些地方(90°或180°)的工作面还没有滚出来(继续滚齿的话非工作面的渗碳层就没了)。工艺:外锻---退火----金工---调质---金工----除应力----金工----渗碳(后加高温回火)----金工----淬火(高温回火)-----金工---时效----金工---检验---入库
已知因素:20Cr2Ni4的淬透性非常好,热处理发生马氏体转变后会膨胀,且量较大,实际操作中已采取在渗碳前金工缩小加工余量的办法,外径可行,但是齿面不好控制。
求各位大神指点一二!!! 我们出了一批,淬火后外径减小,还没有分析清楚产生的原因,大家能帮助给分析一下吗 郭庆林 发表于 2019-12-2 13:11
我们出了一批,淬火后外径减小,还没有分析清楚产生的原因,大家能帮助给分析一下吗
如果零件是齿圈,外径减小是正常的;如果是实心类零件,应该是涨大。 cnszgong 发表于 2012-12-2 20:38
我是觉得 如果只为渗碳淬火考虑的话 ,可以做等温正火或者正火+高温回火比较好
这种材料含合金比较多,正火以后硬度较高,需要高温回火。 不算齿圈吧,齿轮也不大,外径159、内径70、厚度40,有减重的地方,以前一直都是涨大,这一批突然变成减小了,百思不得其解,
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