缩孔问题
最近做了2个大齿圈,材料17Cr2Ni2Mo,外径1990,内径1840;外齿圈,渗碳,层深2.9~3.2,由于渗碳层深只有2.7,补碳后淬火一个外径涨大4mm,于是正火缩孔,第一次正火后涨大量变成了2.5mm了,又一次正火时不仅没有缩小,还变大了,成了5mm了,两次正火都是860度
后来就用热应力缩孔,650保温后出炉如水,第一次也是缩了2mm,第二次还又大了1mm:L :L ,现在还大4mm,椭圆度最大2.3mm,现在最大的地方外径已经1996.7mm了
每次缩孔处理后都经过500度去应力
另一个也涨大了,不过没那么大,后来正火以后就缩回去了,又淬火,后来也大,不过办了个超差单子走掉了
请问大虾们,现在该咋办啊?
除了正火缩孔,热应力缩孔,还有其他办法可供参考吗?
ps:原材料肯定没有问题,之前冷加工也不可能有问题的,因为这是个军用的,之前的进刀量都是相当小的
再缩不回来估计就得拿去重新滚齿了,但是还不知道人家军方代表同意不,不同意的话就只有报废了:'( :'( ~~~~~这样的话费用可不小啦~~~~这齿圈从毛坯到进热处理车间都已经准备三个月了
[ 本帖最后由 origin7 于 2007-11-28 23:53 编辑 ] 我听别人说过同类的事情,也是孔扩大了,据说最后的结论是热处理前材料有问题。具体原因我试着看能不能问些出来 这是个难题呀,我公司现在也做了淬火的内齿圈,合格率不高,变形没有规律性.
缩孔问题
楼主;我们也经常出现齿轮内圈 磨内孔的时候尺寸偏大的现象,我们是采用高频加热内孔至700---800度左右油冷却或皂化液冷却,能够缩回来0.5---0.3mm。缩孔后及时进行去应力回火(200度),但你的产品经过返修,尺寸又较大不知能否适用。供参考。回复 #4 周建国 的帖子
最好用盖板把上下两盖死,效果应该更好. 这么大的齿圈淬火肯定要涨大的,余量放少了。现在很困难了。两端盖上缩孔以前试过,有点效果。 这两天出差,谢谢大家的发言了楼上两位提到的加盖板问题,我们的淬火齿轮都尽量加盖板的,当然缩孔时也不会落下加盖板,都是专用盖板
周建国专家提到的感应淬火倒是没有试过,我们现在还没有发言权,因为这种东西就算可行但是不能说出道理上级肯定也不会采用,这种方法只有等以后有发言权了再遇到此类问题可以参考
还有提到原料的问题,这个是肯定没问题的了,前面已谈过了这个东西的重要性了,没人敢只用95%的认真做这个东西的,都是99%以上的认真,并且原料还要经过质保部的严格检验
提出此问题意在大家讨论已知的缩孔方法,一起讨论,对以后工作起到借鉴的作用
我们这个齿圈已经准备拿去重新滚齿了,现在只等军方代表一句话 我也碰到这个问题了,1.1米内径 3米外径,重量近30吨的一个灰口铸铁件,目标缩孔10丝。
形状类似于一个圆环件。
请教各位有什么好办法。 我准备加热至500℃ 内孔吹风或喷雾冷却。 我的工件缩孔 要控制在2丝 渗碳件不过 工件小 不知大家有什么办法可以帮我解决下谢谢 套类零件淬火都有涨缩现象 补救办法效果都不大 最好要提前留出余量 一般碳钢会涨大 如果内径小于单边壁厚内孔会缩小 合金钢淬火会缩小 只是个人经验仅供参考 筒类零件如果不大,而且薄壁,淬火涨大,正火缩孔效果不大,可以考虑加工装正火 在零件外圆配合单边壁厚大于内径的大套正火 加热过程中 外壁大套工装整体膨胀内径缩小同时缩小零件 冷却过程中 外部工装内孔回缩 零件脱落
页:
[1]