42CrMo 淬火硬度达不到要求
工件形状60*1050*165 矩形板 (已光过一刀) 6块装炉 已经分隔的很开了.300KW台车炉,860度2.5h ,淬10号机油 ,行车(快速行车)上下运动,出油半小时打硬度 (自己感觉磨的很深了)用里氏便携式打 硬度只有HRC20-21,出奇的低. 材料应该不回搞错.
请大家帮忙分析下原因,另外有什么办法达到HRC大于42的要求.
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-6 12:01 编辑 ] 1、加热时间过长脱碳,造成淬火硬度低;
2、零件尺寸有些偏大,淬火效果不好,加上脱碳影响,硬度会更低。 有两个问题还没有搞明白1。淬火加热时采取什么方式防止氧化?是裸烧?
2。下油时是一起下还是一快一快下的?
猜测可能是冷却时工件太大机油的冷速太慢导致的硬度偏低,可以更换冷却介质,选择一般的快速光亮淬火油即可! 裸烧 一起下 只有机油
准备根据单位实际条件,把做过的6块先高温回下火,再光一刀后,涂高温坊氧化涂料 860高温进炉 保温2H 再一起下油,各位觉得还能改进些吗?
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去化验一下成分吧,即使脱碳了,也没有这么严重,楼主说了,打磨的很深。这种钢材,出现这么低的硬度一般就是成分问题。这是我们的经验,已经好几次了。不是零件大,这个没有太大的关系。楼主有300KW台车炉,估计油槽也不会太小的,所以不会存在油温过高导致硬度低。即使是整体下油的,至少也会有两个面的硬度上去。检查一下成分,估计含碳量不会超过0.3的。我们公司采购的也说材料不会搞错,可事实上确实是搞错了。呵呵
要是成分对了,就提供建议:860℃×1h(你烧的时间太长了,我是这么想的)。然后380℃×1.5h/2h。
对了,42CrMo淬火的最大硬度可以达到59HRC。
不知可否。请指正。
[ 本帖最后由 阿梁 于 2007-12-5 21:37 编辑 ] 其实2.5H 我觉得不算长,我通过观察孔看2h的时候 均温还没完全底部还是有暗暗的黑影
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要是材料没错,那就试试分级淬火吧,水-油-水-油,水冷时间不能超过10s,油冷30s,水冷10s,最后完全油冷。我们也这么做,以达到要求。不知道你们敢不敢用,呵呵。 请教 阿梁这个水 油 时间是怎么估算的,说实话确实不太敢这么做
回复 #8 uu263 的帖子
是经验啊,呵呵。目前还没有形成一定的理论,在这其中没有发现太多的规律,因为如果工件形状简单,在水中的时间甚至可以达到30s。在多的就不敢试了。但是我们也用了很长时间了。也是付出过一定代价的。如果想用,最好还是做个实验。回复 #6 uu263 的帖子
对了,你用的是320kw的台车炉,烧这六块板确实有些浪费了,呵呵。炉膛太大,反倒会使工件加热时间太长。所以我想会出现你看到的情况。不知对否。我们用的1100kw的大型台车炉就有种情况。 主要是这个台车 离油槽近些回复 #1 uu263 的帖子
工艺参数尚可,主要原因在冷却上。建议改用8-10%AQ251淬火,并加强循环搅拌。另外,很有必要检验一下合金含量。
回复 #8 uu263 的帖子
对,这个就要看经验了.没有什么铁定的规律!你做多了时间长了,心中自然就会有这个概念1我也建议楼主更换淬火介质.
回复 #12 liyuxin19980825 的帖子
老李天天惦记小吴同志,怕人家没有生意天天给你家推销呀,哈哈我建议楼主先换一下硬度测试方法后在下结论。因为里氏硬度计的测量会存在很大的误差,特别是不光滑面更严重。如果用布氏确定确实低在从其他方面想办法
回复 #3 油水混淬 的帖子
同意!应该是冷却速度过慢!回复 #14 天天小非 的帖子
王总说的有道理,很有可能硬度打不准,建议剖样检验淬火组织。 这个材料我也做过。正火后也能达到3.8HB(d),我想你应该化验下成分,另外你的硬度检验是不是准确呢? 楼上有的方法很不切实际,更换淬火油?(哪个厂家成天换淬火油啊) 工件太大?(仅60mm的小板子,达到淬火后HRC20磋磋有余),还有2.5h脱碳的影响这些根本不是原因,也不是冷速的问题。采用里氏硬度机影响的因素太多,工件是否还有余热,都会打不准。
为何楼主坑定材料的成分没有问题???
其次要达到42以上,回火温度在中温
cr12mov1r 的第二类回为脆性温度
请教各位大师:cr12mov1r 的第二类回为脆性温度是多少
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