渗碳淬火后ITP超差怎么解决?
最近公司接到一批USA客户齿轮轴类定单,材料SAE8620H(兴澄),外径φ55mm,渗碳层渗度ECD=0.8-1.05mm。金相组织上有一项要求:ITP 组织:5%maximum at ECD/2 at pitch / 5%maximum at ECD/4 at root
ITP-intermediate transformation products翻译为:中间转变产物
处理结果:ECD、表面碳化物、残奥、IGO(内氧化)都合格,但就是齿根ITP不合格(0.15mm).
工艺:910℃/1.05Cp+860℃/0.85Cp 出光US油/60℃ 40Hz搅拌
碳片检测误差:设定0.85/检测0.83(燃烧法)
请 同行帮忙解决。
渗碳淬火后ITP超差怎么解决?
可以从以下方面考虑以下。1,装炉量和装炉的间隙。2,提高淬火油的温度至80--85度。3,再提高搅拌的烈度。。。。。我们的8620H钢是采用这样的工艺的。。供参考。 主要是淬火冷却能力不足引起,适当减少装炉量,提高搅拌速度,有条件的话可以换用冷却速度更快些的油。回复 #3 霜月 的帖子
同意3楼观点,提高冷速. US油已经是日本出光公司进口原装油中最快的了。回复 #5 motion_0576 的帖子
也就是说是超速油了1.减少装炉量.2.温度设在油使用温度的下限.适当搅拌.3.最后15分钟通氨气.4.强力喷丸. 上楼的说要取下限温度,我有点不理解,我觉得应该取上限温度,提高奥氏体的稳定性,提高MS点。回复 #7 刘路峰 的帖子
如ISOMAX17油(德润宝),使用温度50-90℃.多用炉淬火,初始油温70℃,淬火后油温105℃.
页:
[1]